长距离管道输送设计之要点.pdf
} 遭 蘑 1 { ⋯ 一 * * 了 , 长距离管道输送设计之要点 北京有色冶金设计研究总院王风鸥李翠琴 一 【 摘要】长 距离管 道水力轴选 是一种运 进靳状物料的 方式. 国外发展 较快. 菏促进该项技术的 盘展简介了阜新电厂辅灰工程设计中的几点体会 供相关工程参考. . . . , 一 , 彩 , 馥 昔 士 用等使企业经济效益和社会效益显著,有较 ’ 大推广价值 。这不仅为灰渣输送,也为矿 长距离高浓度管道水力输送物科,国外 山精矿输送、尾矿输送都提供了可贵经验。 早在5 0 年代就采用了,如美国用于输送磨细 我院1 9 9 2 年又将该技术用于金J 『I 有色金属公 妁石灰石,煤、高岭土等矿物原材料, 日 本 司铜镍精矿的管遭输送工程中, 运距为5 k in, 用于输送冶金矿物精矿产品及尾矿产品等。 管道直埋地下,并穿越城市的市区,几年来 我国这项技术在冶金行业中发展较慢,6 0 年 一直正常运行,效果也较好。 代初期,首先在有色冶金系统采用,当时为 为促进高浓度,长距离管道输送技术的 解决锡矿山工程中的尾矿输送问题,引进了 发展,现筒述我院阜新电厂灰渣管道输送设 第一台马尔斯泵。之后经过了一段时间的生 计中的几点体会,供大家探讨。 行 警 _ 霎 鬟 釜 2高 浓 度 、 长 距 离 管 道 水 力 效 果 ,在此基础上我国开始研制大规格的马 ,⋯ ‘ 尔斯 泵 7 0 年 代,电 力系统 为解 决火力 发电 输送{ 殳 计要点 厂灰渣运输,采用了此项技术,到1 9 8 5 年就 高浓度、长距离管道水力输送,若达到 有l 0 多家电厂投入运行。输送距离从几公里 技术经济合理,安全可靠,长期运行,是件 到2 6 k m ,输送压力为 1 . 8 ~6 . 2 MP a , 分别 较复杂的工程系统,搞好该项技术的设计, 采 用了不 同规格的马尔斯泵,在 电力系统将 我们认为要从下列几方面实施。 高浓度长距离管道水力输送技术向前推进了 2 . 1 摸清现存的问题 一 步,但是在冶金系统确发展不快。 阜新电r第四灰场工程设计之前,我院 我院在阜新电厂灰渣输送工程中,首次 进行了大量的调查研究,目的是摸清现存的 采用该项技术,1 9 8 8 年1 0 月建成投产,几年 月题,并加以解决,使新设计的该项工程能 来的实践证明,效果理想。正如1 9 9 5 年l 2 月 达到理想的效益。8 0 年代在电力系统先后有 专 家鉴定结论 中所述J 工艺流程 与设备选 1 0 多家电厂管道输送投入运营, ’ 在生产过程 型合理,采用马尔斯泵,首次实 现了 l fi k m 中,由于设备质量及构造不尽理 输灰系 长距离地下管道输送灰渣,浆体准备作业和 统不够完善及技术,管理水平不 健 全 等 因 配套设施都是可行的和成功的,管道地下埋 素,一些广家暴露出下列问题t 设 , 不 占农田, 保护环境。厂 内回水,综合利 1浆体锕备 设施不够完善,多数 电 长距离管道输送设计 之要点王凤鸣 邮编 1 O 0 O 3 8 一 3 5 维普资讯 厂缺少有效的分离和磨细设备,这样必然是 浆体灰渣粒度较粗,一般情况下,灰渣粒度 上 限值只能控制在 一1 . 5 ~ 一2 ram 以下,甚 至有的高达一4 m m 马尔斯泵设备性能要求 粒度最好在一0 . 5 m m[ 下 。 由于 粒度 较 粗,不能满足设备要求,给输灰系统正常运 行带 来困难; 2产生结垢现象严重。多在泵的阀 箱及输进管道内,有的运行几年后,管道断 面结垢,缩小面积达2 0 %~3 0 %,有的 电厂 只好采用定期酸洗等措施,造成运营管理的 复杂化j 、 3马尔斯泵油隔离缸内串入微珠, 泵的活塞密封圈磨损较快,造成泵要经常停 运检修’ 4 泵的进口阀门与阀箱 磨 损 较 严 重,给系统的稳定蘑行带来不剩 因素i 5 耗油量较大。由于隔离缸油易受 柯染,定期更换新油,造成 油耗 大, 成 本 高 。 钟对上述问题,在设计时加以改进和解 决 。 2 . 2 科学依据是基础 输送的物料各有所异,对每种物料的性 质及输送工艺参数应该进行必要 的试验,得 到一定科学基础数据 以此作为工程设计的 婊据,如卑新工程设计之前进行了阜新电厂 的灰渣 磨性 和 管遘输送 的两项试 验。 . 2 . 2 . 1 灰 涟可磨性 试验 这项试验主要是测定磨渣的难易程度和 麻渣功指数,主要为设计提供选择磨渣设备 所需数据 。 2 ⋯ 2 1 l 阜新 电厂炉渣物理性质 粒度为2 5 0 m m占9 5 ,2 5 ra m 约 占 ,个别大块可达6 0 9 0 m m。 2 . 2 . 1 . 2 可磨度试验结果 用一2 ~0 . 6 ra m的标准矿石与炉渣, 在同样条件下进行可磨性对比试验,结果见 袁 1。 表l可磨 度试鹱 姥果 可磨度系数值为 在磨矿细度为2 O %一 2 0 0 目时, Kl 0 . 93 ; 在磨矿细度为3 . 5 一 2 0 0 丑时, K20 .81 。 2 . 2 . 1 . 3 炉渣磨矿功指数 用全部通过 6日 3 . 2 mm破碎炉渣进 行闭路磨矿,磨至3 5 目 0 . 5 m m,测得邦 德磨矿功指数为wl 1 3 . 7 5 k W h / t 。 2 . 2 . 2 灰渣管道输送试验 高浓度 ,长距离管道水力输进工程设计 中,临界流速和浆体阻力损失是重要的技术 参数,通过输送试验可将技术、经济合理的 设计参数确定下来。阜新的灰渣输送以下列 9 项内容进行试验①灰渣的比重测定’ 灰渣的颗粒分析,③灰渣的显镜照片;④灰 渣的化学成分分析J⑤灰渣放射性的测定’ 灰渣的比电阻试验j⑦不同浓度的瓤降试 验}不同浓度 3 种管径的临界流速和阻力 损失试验’⑨ 流变 试验 。 以上试验内容不详述, 现简介三组敷据 第一,灰加渣阳比重为2 . 2 9 ’中值粒径 d 。 0 . 0 8 7 n m ;加投平均粒径 d 0 . 1 3 2 3 m m, 这为浆体制各工艺设计提供 了依据} 第二,据静态沉降试验,绘 制 了 灰 渣 P5 “, - 5 0 浓度的浑液面沉降距离 H与 时间t 的关系曲线觅图 灰漆暴浮物含量 M 与时间t 的关系曲线见图2 ,这为浓缩池面积 设计提供了依据。 第三根据输送试验绘制了不同浓度与 管径的i V 曲线图 略,绘制了 P3 5 % 一 3 6 一 有色 矿由一t 9 9 7 吐 维普资讯 时间, r n 圈 l 标准灰加渣沉降距离与时阃的 关系曲线 P 5 嘶一5 0 和 时间. n d n 围2 标准灰加渣悬浮物与时间的 关系 曲线 拘临界流速与管径关系曲线图,见图 3。这 是确定输送管径和管遭阻 的基本数据。 4 、 芝 3 E 萋 ; l 1 I I { , / 1 , I I l 管径, m m 圈3 临界流速与管径关系 曲线 P 昏 啊 2 . 3 参数选择最佳化 管道输送系统所选定的参数,是直接关 系到长期运营的经济效益好坏的基础,阜新 电厂工程设计所确定的主要参数,经 7年的 实践证明是基本正砖的。 2 . 3 . 1 输 渣粒度懂最佳 设计中确定 的输 渣粒度值为 一O . 5 ram, 实环生产 中,d 曲上毂粒 度一般 在 一0 . 3 ~ o . 4 ra m,符合马尔斯泵的性能要求。上限粒 度值是直接影响输送系统正常运行的重要因 素。 2 . 3 . 2 输渣浓度值最佳 根据灰揸浓缩沉降试验得知,一0 . 5 m m 粒级获渣沉降速度,在沉降1 5 分钟时达到压 缩带。沉淀速度快、 水质蒲。 在平均给入浓度 为7 . 5 %耐 ,达到压缩带形成也需 l 5分钟, 沉降浓缩浓度为3 1 %。 因此,要借助浓缩 机 进一步提高输送浓度,在给入浓度不变的情 况下是有困难的,但随着给入浓度的提高, 浓缩机底流浪度有增高的趋势。阜新 电厂工 程设计中确定的浓度为3 0 ,经生产实践证 明是符合实际的。 从理论上推断,根据灰浆流变特性试验 得知,_切应力z w 与管径D同 临 界 流 速 V的 8 V / D 之问关系 曲线的截距与斜率值, 随 灰 渣浓度的增加商增加, 刚度系数也明显增加 结果是导致管道阻力损失 显 著 加 大,这样 也是不经济的。又从阜新 电厂灰 渣管道输送 长距离首遭辕谨 设计之饔点王风鸣 邮编 L O O O 3 S 一 3 一 葺 K 进蛙 维普资讯 多 一 伽循环冷却水系统水量自平衡模式 的设计与应用 . 北 京 有 色 冶 金 设 计 研 究 壮 L 午 自平衡礁式.采用水量自平 费,碱小水池容 耙 。简化操 关键词循环水 一一一‘ 1 概述 工业生产和民用建筑中 水设施,确保供水安全、节 行简单可靠是循环冷 趣水系 求,简化设备配置 、降低正 积是循环冷却水系统设计的发展方向。 水 量自平衡模式的建立和工程直甩,是 改进重力回水循环冷却水系统设计运行效果 的一项有益措 施。 2 水量 自平衡模式的建立 2 . 1 常规重力回球循l环冷却水系统 试验中得知 , 输送的灰渣浓度不宜大于d 5 %。 因此,从理论上到王程设计中确定驰 的输 送浓度是正确的。 2 . 3 3 临界流速 与管径选定合理 临界流速是确定营径的主要参数之一, 对于3 0 浓度的两相流为牛顿体,其均质与 非均质流的分界点为临界流速。阜新电厂灰 渣输送试验结果V临为1 . 5 m/ s 左右 考虑到 电厂负荷及煤灰份变化,设计 中留有2 O 余 量 , 即浓度为3 5 时 , 选用管径 为 2 2 5 mm, V临 1 .7 m / s ,这样总扬程较小,运行较 经 挤,其临界流速与管径关系见 图 3。 2 . 3 . 4 输送压力和流量符合实际 工程设计中考虑到生产时必有一定曲渡 囝1 常规重力回水循环冷却水系统 配置模式图 图 l 的基本特点为冷、热水泵设计流 量相同,实际运行中,热水泵经冷却塔至冷 水池部分管道及设备阻力基本不变,热水泵 流量一般比较稳定}但冷水池经冷却用水设 动,所 以留有2 O 左右的富裕能力,其输送 压力为4 . 5 MP a , 流量为2 4 0 m。 / h , 浓度 3 0 , 实际生产证明基本相符,设计与生产对 比见 表 2。 寝2 设计与生产参数比较 从上表看出,设计工作压力和浓度高于 生产实际,是留有一定的能力,是合理的, 马尔斯泵实际流量比其额定流量高一些,也 是降低输送浓度的原因之一。 一 3 8 一 有色 一i 9 9 7 格 拉 一. 一 始 , ,兰 _ 水 一fL。 _1 一, 一 一 影 莲 巫 誊 一 苷 一 一 一 种 一 圳 L] 一 一蘸~ ≯ _ , 懒 煳 一 敬 敞 戤 维普资讯