银洞坡金矿尾矿资源综合回收的研究与实践.pdf
, l 综 合 利 用、 企 业 管 理l 银洞坡金矿尾矿资源综合回收的研究与实践 河 南 银洞 坡 金 矿 兰 壹 【 摘要】 介 绍 了 尾 矿 中 回 收 奎 银 的 试 验 研 究 及 生 产 实 践 指 出 开 发 利 用 尾 矿 资 谭 可 给 企 丘 来经济效益 。 . 关 键 词 里 箜 鱼 旦 堕 堕 塞 生 产 謇 践整 童 , 玄 P R A C T I C E A N D S T U D Y O N C O M P R E H E N S I V E R E C O V E R Y j 茫 砑 雒 OF TAI LNGS RES OURCES OF YI NDONGP O GOLD MI NE Ymdo n g pa Go l d Mi n e He r , a n P r o v i nc e H e O l a n Hu a n g Ron gwe l 【A .T R A C T】T h i s p a p e r i n t r o d u c e d t e s t s t u d y a n d p r o d u c t i o n p r a c t i c e o f r e c o v e r i n g Au a nd Ag f r om t a i l l n g s , p oi nt e d o u t t h a t de v e l op i n g a n d ut i l i z i n g t a i l l n gs s o u t m ma y b i n g a bo ut e c o n o m i c b e n e fit f or e nt e r p ris e . KEY W ORDS Ta i l i n gs s o uI ℃ Co mpr e h e n s i v e a c o v e r y Te s t s t ud y P r odu c t i o n pr a c t i c e B e ne f i t 1 前 言 银 洞坡金 矿始建于 1 9 7 6 年 。1 9 8 1 年 1 O O t / d 选矿厂建成投产,工艺流程为混汞 一 浮选,到 1 9 8 3 年扩建到 2 0 0 t/ d ,工艺流程改 成单一浮选 。选厂处理矿石是以氧化矿为主 的混合类型矿石。矿石氧化程度较高 ,揭铁 矿化严重,含泥量大 金矿物 以细粒 为主 . 小于 0 . 0 7 4 mm占 6 5 %左右,单一的浮选流 程与矿石性质不适应 。多年的生产实践证明, 浮选回收率只有 5 0 %--6 0 % , 尾矿品位高达 2 -- 3 g / t 。1 9 8 5 年 以后选矿工艺改为炭浆工艺, 生产能力由 2 0 0 t/ a 提高到 2 5 0 t/ d,选矿回收 率与单一浮选比较有明显提高,尾矿品位也 降低到 1 t 左右,因此在 1 9 9 2 年新尾矿库 建成之前,老尾矿库堆存了大量的含金较高 的可 回收尾矿 资源 。按选厂处理量计算 , 1 9 8 0年至 1 9 9 2 年 ,老矿库堆存达 9 0 万 t 左 右.含金量约 1 6 6 5 k g , 含银 2 5 t 。 1 9 9 6 年初.为开发利用老尾矿库资源 进行了比较系统的选矿工艺试验研究。混汞 、 重选效 果较差 .全泥氰化可获得较好 的指标 , 金 浸出率 8 6 . 4 8 % .银 浸 出率 4 1 %。6月份开 始利用原炭浆厂进行处理尾矿的工业实践 。 生产指标与试验指标基本接近,金的浸出率 达到 8 6 . 5 %选治总回收率达到 8 0 . 4 3 %。7 ~ 9 三个月黄金 产量 5 3 . 5 k g , 产白银 3 5 0 k g , 创 净利润 2 0 0多万元 。 1 9 8 7 年又新设计了 6 0 0 t / d规模的浮选厂, 并于 1 9 9 0年建成投产 。到 1 9 9 1 年 ,为了减 少精矿运输的损失,要求在当地 出成品金. 同年又建成了 7 0 0 d规模的金精矿氰化 厂 。 由于精矿氰化后氰渣约含金为 3 . o g e ‘银约 为 8 o 铅约为 7 . o % .都具有回收价值,于 是在 1 9 9 6 年 6 月又完成了对 7 0 t / d氰化氰渣 的选矿工艺研究 ,选择了优先浮选铅精矿 , 银洞坡金矿尾矿资源缔台回收的研究与实践何谦 邮编 4 7 4 7 3 5 维普资讯 同时回收金 、银的浮选工艺流程 ,经对老浮 选车间改造后试车运行,三个月的试生产表 明,工艺稳定,取得了较好的技术指标,精 矿 中 金 、 银 、铅 的 品 位 分 别 为 2 I 9 5 ‘ .5 2 4 1 4 g / ‘4 4 . 9 4 % , 收率分别为 8 3 0 9 % t 6 7 . 2 9 %, 7 5 . 3 3 %,铅 精矿达 到 了销售 的质量要求,获得了较好的经济效益,三个 月净获利 1 O 0多万元 。 2 选矿试验研 究 2 . 1 尾矿性质研究 老尾矿库 系 1 9 8 0 年与 2 0 0 ff d选矿厂同 步建 成的 。选 矿 广尾 矿采 甩坝 后放 矿 堆存 , 尾矿粒级和含 金品位 由故矿端向坝前逐渐降 低 。试样采取用 网格法将库区分为三个区, 使用钢管桂桩式取样,均匀布置 8 5 个取样点。 含金品位化验结果为 放矿首端金平均品位 为 3 4 ] g / ‘中间区金品位 I - 5 2 g / t ,坝前区金 品位为 o . 6 4 g / 金库区平均金品位为 I - 8 5 k 银为 2 8 g / t 。对氰渣进行连续取样可知 ,主要 金属品位为 金 3 . 3 2 ‘银 8 0 k铅 6 . 7 5 %。 尾矿、氰渣的多元素及粒级筛析见表 、 2 、3 、4 表 i 尾矿化学多元素分析% 由表 1 、2 、可 知 I 尾矿 中主要 回收的矿 物 为金和银 。 2 小于 0 . 0 4 3 mm粒级 占 3 5 . 4 6 % ,大 于 0 、 0 7 4 m m粒级的金银分布率分别为 4 8 . 9 7 % 和 4 9 . 9 %, 大干 0 . 0 2 ra m粒级金银分布率高 达 8 4 . 3 2 %和 8 3 . 3 4 系 回收金 银 的主 要级 别 。 金 、银分布粒级的镜下观察发现,金银 矿物多为连生体嵌布于黄铁矿 、褐铁矿 、铅 矿物和脉石矿物中 。 表 3 氰渣化学 多元素分析% 有色矿山 l 9 9 8 . 6 维普资讯 表 4 氰渣粒度筛析结果% 由表 3 4可 知 1 氰渣中含金 银 、铅等 品位都较高 , 为主要回收对象。 2 氰 渣中 一0 . 0 3 7 ram粒级 已达 8 5 % 以上,粒度极细,这给选别作业带来了困难 。 3 由于氰渣为浸后产物,液相中各种 离子复杂而且含有一定的氰化物和氧化钙 。 2 . 2 选矿 试验方案及 结果 2 . 2 . 1尾矿选 别试验 在尾矿的选别工艺方法的试验中,进行 了多种选别工艺的探索性试验 。混汞法回收 率接近零;摇床重选金品位可达 3 4 1 6 t , 回收率却仅有 1 5 %左右;浮选指标也不理想, 回收率只有 4 1 . 3 5 ‰ 精矿品位仅 1 8 . 9 g / t 。全 泥氰化可获得较高的指标 ,浸渣金品位可降 至 0 . 2 5 g t t ,侵出率可达 8 6 . 6 4 % ,又有 2 5 0 t/ d 炭浆生产设备和设施可以利用,使得全泥氰 化炭浆提金工艺成为处理尾矿的最佳方案选 择 。为此进行了比较系统全泥氰化试验 。经 氰化浸出条件试验筛选的优化参数 ,浸出浓 度 为 4 0 % ,浸 出细度 为 一0 . 0 7 4 ram 占 9 3 %, 浸 出时问为 3 2小时 , 氰化钠用量为 1 k 吕 , ‘ 氧化钙用量为 3 k g , ‘进行综合条件试验,结 果 见表 5 。 表 5 氰化综台条件试验结果 经过条件试验与综合条件试验 ,结果比 较一 致 ,即金 的浸 出达 到 了比较理 想的 回收 率 为 8 0 . 5 % ,银 的回收率不太理想 ,只有 4 1 . 1 % , 至于银浸出率偏低原因,由于本试验 条件所 限 ,没有进行 更深入考 查 。 2 . 2 . 2 氰渣选 矿试验 对于氰渣中有价金属的回收, 对各种选矿 方法进行了探讨 , 认为浮选法富集铅矿物 , 产 生铅精矿或富集锌矿物 , 产生锌精矿, 同时回 收金银 , 是比较可行的工艺 。为此 , 比较系统 地进行了各种单一条件试验和综合条件试验 结果 以产锌精 矿 为 目的浮选方 案 ,在 本试验 条件下 , 各种指标不够理想,锌精矿达不到销 售质量 要求 , 而 且金 、银 回收率低 , 而 以优先 富集铅产铅精矿的试验方案 , 不仅克服了各种 离子及氰化物对浮选的影响 , 解决了超细矿物 的选别难题,而且指标较好 , 铅精矿质量达到 销售质量要求, 于是确定了选矿试验参数,浮 选浓度 2 5 % , C N一 0 6 / 万 , C a O为 1 5 0 0 g / t , Na S i Oa 70 g / t ,Z n S O4l 2 00 g / t,Na2 S 75 g / t , s N一 9 6 0 g / 2 油3 7 g / t ; 浮选时间粗选 4 ; 扫 I 4 ;扫1 1 4 精I 2 . 5 ;精Ⅱ2 ;精 m 1 . 5 。 试验 结果 见表 6。 试验结果表明,铅精矿中回收了金 银 铅,有效地抑制了锌 ,铅精矿产品达到了冶 炼厂要求的质量标准。 3工业 生产 实践 3 . 1 尾矿选冶生产实践 在小型选矿试验的基础上 ,利用原有的 2 5 0 t/ d 炭浆厂,于 1 9 9 6 年 6月开始进行工 业生产试验 。生产工艺流程为 尾矿的开采 利用一艘 2 5 0 t/ d生产能力的简易链斗式采砂 船,尾矿在船上调浆后由砂输送至 2 5 0 L t d炭 浆厂 ,给 入 由 t b l 5 0 0 mm3 0 0 0 mm球磨 机和 银嗣坡金矿尾矿费源综合圊收韵研究与实践何谦 邮编 4 7 4 7 5 4 7 维普资讯 表 6 氰渣浮选试验结果% 螺旋分级机组成的一段闭路磨矿 溢流给八 2 5 o mm旋 流器 ,该 旋 流器 与 2 球磨枫 l 5 0 0 ra m3 0 0 ram 形成二段闭路磨矿 , 其 分级溢流给入 9 1 8 0 0 0 mm浓缩池 ,经浓缩后 浸出吸附,在浸出吸附过程中.为 了 , 扩大处 理能力,更进一步提高指标,用负氧机代替 真空泵供 氧 ,采用边浸 边吸工艺 ,产 出的载 金炭 ,送解吸电解后.产成品金 。其选冶工 艺原则流 程如 图 l 所 示 。 . 利用 2 5 0 ff d炭浆厂处理早期的浮选尾矿, 经过 3 个月的工业生产实践 ,主要指标与小 型试验结果接近 ,达到了比较满意的结果 。 生产 能力为 2 5 0 d / t 以上 ,尾矿浓 度为 2 0 %左 右 ,细 度 为 一0 0 7 4 mm 占 5 5 %左 右 ,双 螺 旋分 级 溢流为 一 0 . 0 7 4 mm 占 7 5 % ,旋 流器 分级溢流 一0 0 7 4 ra m 占 9 3 % .提 出浓度为 3 8 % -- 4 0 % .浸出时间为 3 2小时 以上 氧化钙用 量 3 0 0 0 氰化钠用量 1 0 0 0 g / ‘五段吸附平 均底炭密度为 l O g / L 。各主要指标如下 浸 原品位,金 2 . 8 3 g / 银为 3 9 ‘金浸出率为 8 6 5 % , 银浸出率为 4 8 % ,金选冶总回收率为 8 0 . 4 银选冶总 回收率为 3 8 . 2 % ,产金 为 5 3 . 5 k g,产银 3 5 0 k 净利润为 2 0 0多万元 。 3个月的工业生产结果见表 7。 般采尾矿 图 l 尾矿炭浆法提金选冶流程图 表 7 尾矿炭 浆法工业生产结果 有色矿山 l 8 维普资讯 3 2 处理氰渣生产实践 在小型选矿试验的基础上 , 对原 2 0 0 r/ d 老浮选 厂进行 了改造 , 于 1 9 9 6年 7月开 始对 氰 渣浮选 进行 工业生 产 。生 产工 艺流程 为 将 自二洗排放 的氰渣 ,由渣浆泵扬至 2 O O 0 mm 搅拌槽 2台内储矿 , 调浆至浓度 2 5 % 这 样就 为浮选提供 了稳定 的供矿 条件 ,加之调 浆的同时 ,也降低了氰化物的浓度 ,避免了 因氰化物过高而造成 的对矿物选别的抑制 。 药剂给入 I O 0 0 m m搅拌槽 1台与矿浆充 分搅拌后进入粗选,在扫选中加入部分药剂, 粗选为 3 A浮选机 4槽 ,扫 I,扫Ⅱ为 3 A浮 选机 各 4槽 ,精 I、精 Ⅱ 为 3 A选机各 l 槽 , 浮选精 矿经压 滤后外售 , 尾矿 压滤后堆 存 , 滤 水返回氰化浸出系统再利用 。工艺原则流程 图及生产 中药剂 量见 图 2 所 示 。经 过 3个 月 的工艺生产实践, 主要指标已达到试验设计指 标 , 结果令人满意,各项技术指标见表 8 错精矿 诎液运匈洗涤用尾矿 图2 氰渣浮选工艺流程图 表 8 氰渣浮选工 业生 产结果 4 结 束语 1 由 3个月的生产实践证明, 处理坝 后区高品位尾矿 , 经济效益十分显著。3 个月 处理尾矿 2 3 5 2 0 1 ,净获利 2 0 0 多万元 。据老 尾矿库尾矿资源的初步勘察 , 含金品位大于 2 . 5 g / E 的尾矿约 3 8 万 b可供炭浆厂生产 4 ~ 5年,接工业生产实践推, 则可从尾矿中回收 金 7 6 0 k g , 银 5 ‘创产值 7 0 0 0 多万元 , 扣除成 本 . 五年可使企业获得可观 的经济效益 。同 时指 出,由于处理 尾矿的直接 成本较低 ,因 而处理大于 l g / t 的尾砂也稍有盈利 ,它不仅 增加了黄金产量,也可降低企业的生产费用、 因此 ,处理 i c 以上 的尾 矿也是有 利 的 。 2 工业生产结果表明 ,采用全泥氰 化炭浆法提金工艺处理老尾矿 ,尾渣金品位 可降至 0 , 4 g / t 以下 ,金的浸出率可达 8 6 % , 同时有效 地 回收了部分银 ,是 利用老尾 矿 资 源有效工艺方案 。 下 转 第 4页 银 嗣坡垒矿尾矿资源练台回收的研究与实践伺谦 t 邮编 4 7 4 7 3 5 维普资讯 图 4 充填挡 墙结构 图 I 回采进路Ⅱ一充填空区 】 一术撑 ;2 立柱; 3 一术板 d 一混壤土层. 5 麻袋 6 一草袋 ;7 一硬塑昔 看 , 矿岩稳 固性比设计预料的要差 , 巷道 的支 护 维修 量 大 , 成本 高 。对于 本 采矿方 法来 说 采场的工作顶板即是回采进路的顶板 , 因此回 采进路的破坏与否是开采技术的关键。 生产中 盘区内各巷道采用了光面爆破及喷锚网联合 支护等技术措施, 保证 了巷道的完好。 回采进 路的失稳, 是由于采掘工作扰动了原岩应力的 高应力区,两侧进路为低应力区,故虚采取 先 中央后两侧的进路回采顺序 。同时回采或 掘进的各进路问保持超前关系,形成阶梯状 工作面 ,使每 条进 路逐 渐 进入 应 力集 中区 。 在一个进 路 内回采时 ,后退式 回采到分层 道 时 ,留下 2 ~2 . 5 m 的进路长度 ,另一盘 区的 对应 进路亦 留 2 --2 5 m 长 ,连同分层 道 ,最 后统一 回采 。由于 分层道滞 留时 间长 。结构 复杂应 加强保护 ,以免 产生 过大的应力集 中 。 矿山的生产实践表明,同一分段内的水 平进路问影响不大,很少片帮 、鼓帮,即矿 山水平应力值小,但上下分段的回采扰动大 , 容易顶板 冒落,因此矿山不宜上下分段对应 进 路或盘 区 同时 回采 。如果下 分段 的左侧盘 区 已经开 采完 ,此 时正在开 采右侧盘 区,可 以在 上分 段的左侧盘 区 回采。 由于 本矿 的矿 体形状 特 点 ,决定 了矿 体 工作 面 比较 集 中 , 所以尽量不要使上下分段产生应力叠加 ,形 成承压带,以免发生多分段贯通的恶性事故 。 4 结 语 平衡 , 所以为保证回采进路的稳定, 除加强支 矿山的试验研究证明,分段充填法回采 护外, 还应合理安排回采顺序 ,以控制地压 。 方案优于上向或下向分层充填法,并且大幅 在同一分段水平内,可以强化 ,集中作 度地提高了采矿技术经济指标 。 业 ,先采一个盘 区,后采另一盘区。在盘区 在我国有色金属和黄金矿山中,矿岩中 内回采时,垂直于分层道的各进路未端 ,由 等稳固、 倾斜或缓倾斜的中厚矿体 ,占绝大多 于 F 1 、F 2 断层的存在 ,支护困难,故采用从 数 ,分段充填法将是可行方案。 因此,分段充 矿体边界至中央 的后退式回采;平行于分层 填法的推广使用将是改进和提高充填法的有 道的矿体 区域 ,矿 山观测表 明,中央进 路为 效途 径 。 ⋯⋯⋯一⋯ ⋯⋯一⋯_ ‘ 一⋯ ⋯⋯一⋯ ⋯ ⋯一0⋯⋯一⋯t ⋯-⋯⋯ l 』 一 接 I 9止 3由于历史上的原因 ,银洞坡金矿 老尾矿库尾矿含金、银较高,又有可利用的 2 5 0 t / d全泥氰化炭浆厂的闲置设备和新尾矿 堆存再处理的尾矿 ,为老尾矿库尾矿资源的 再利用创造了十分有利的条件 ,因此 ,投入 少 ,成本低 ,经济效益十分显著 。 4氰渣浮选利用了原来旧浮选厂闲 置 的设备 ,只添置了压滤部分及储矿部分 , 投入 少 ,产出高 ,综合 回收 了氰渣 中的有 价 金属,回收率达到了较高的水平 ,并使滤液 返回利用,减少了污染 。 5 在对氰渣浮选的研究中,解决了超 细矿 泥 的选别难 题 ,使 超细矿泥 浮选获 得 了 较好 的技术指标。 6 但在尾矿炭浸工艺中,银的侵出率 较低 ,氰渣浮选中锌 、硫没有得到回收 ,这 是 今后研 究 的主要技 术课题 。 有 色矿 山 】 9 9 8 维普资讯