提高德兴铜矿泗洲选矿厂二段回收率的实践.pdf
2 , } 鸯 兴 铜 矿 泗 洲 选 矿 厂 二 段回 收 率的 荬 、 、 一 } , } 德 兴铜矿 江浩 【 摘 要】阐 述了 汹洲选厂二段铜回收率不高的原因, 针对二段磨矿分级效果、浮造机性能、石灰薅加 系统存在 的问艇 . 进行丁改进 .提高了二段回收率, / 1 / 印 关 键 词 垦 监 堕 垩 一, / I PRACTI CE 0lF I M PR0VI NG C0lP PER RECoVERY I N CLEANI NG S TAGE I N S I ZHOU C0NCENTRAT 0R 0F DEⅪ NG C0PPER M I NE x i ng C o p p e r M i n e Li u J i a n g h a o 【 A B S T R A C T】T h e r e a s o n s o f l o w c o p p e r r e c o v e r y in c l e a n i n g s t a g e in S iz h o u c o n c e n t r a t o r r e e x p o u n d e d i n t h i s p a p e r I n v i e w o {t h e p r o b l e ms o f g r i n d i n g a n d da s s i f y i n g r e s u l t s .f l o t a t i o n ma c h i n e p e r f o r ma n c e a n d l i me mi l k a d d i n g s y s t e m,t h e i m p r o v i n g s a r e c o n d u c t e d ,a n d t h e c o p p e r r e c o v e r y i n c l ea n i ng s t a g e i s i n c r e a s e d. KEY W ORDS Re cov e r y Gr i n d i n g d e n s i t y Ae r a t i o n q u an t i t y Li me mi l k 德兴铜矿选矿厂的浮选流程分为二段 浮 选 ,一段采用开路浮出铜硫粗精矿 ,经过二 段球磨机进行再磨 ,再磨后的粗精矿进入二 段浮选机进行铜硫分离。 自 1 9 9 0年开始二 段选铜作业 回收率一直偏低在 9 6 %左右 , 影响 了铜的 回收 。 1 二段选铜 回收率低 的原 因分析 二段 选 铜 回收率 下 降 的 原 因是 多 方 面 的,主要原因有工艺条件的变化 、取样方式 的变化、外部条件的变化等等。 l 1 工 艺条件 的变化 自 1 9 8 8年起 .进 人选厂 的矿石 铜 原矿 品位 由0 . 5 %以上逐年下降到 0 4 %左右 , 并且采矿 场 的 边 界 品 位 也 由0 3 %改 为 0 . 2 5 %,使得选矿厂的选矿比由原来的 4 8 增加 到 6 O以上 。因 而 粗 精 矿 品 位 由原 来 7 %~8 %下 降至 5 % ~6 %,增 加 了 二段 作 业 的富集 比,是造成二段选铜 回收率下 降的 原 因之一 。由于供 电不正常 ,二段磨矿产 品 细度 由原来 的 一0 0 7 4 m m 占 9 5 %下降至 8 5 %~9 0 %,从而增加 了铜硫连生体 的含 量 .是导致二段分离作业选铜回收率下降的 主要原 因。 1 2 取样 方式 的变化 1 9 8 8年 以前选厂采用 的是手 工取样。 存在一定的人为因素 ,样品的代表性较差 , 交接班期 间和当班浮选作业不正常时 ,往往 停止取样 。因此报表中铜 回收率较实际 回收 率偏高,自1 9 8 8年起取样方式 改为机械取 样 ,基本上消除了人 为因素的影 响 ,样 品的 代表眭提高,真实地反映浮选作业的指标 , 从而也使选铜回收率较 1 9 8 8年 以前在相同 作业条件下有所下降。 i 语色矿山 l 9 9 9增 维普资讯 1 . 3 外部条件的恶化 自 1 9 8 8年起 供 电状 况恶化 ,经 常拉 闸 限 电,最多年拉闸限 电达 4 0 0次 以上 ,使得 选矿作业经常处于不稳 定状态 ,金属流失严 重 。经检化 中心检测 ,该因素进 人平衡报表 的金属流失量高年份可达0 7 %以上,成为 二段选铜回收率下降的原因之一。矿山能力 达到 5 O 0 0 0 t / d后 ,石 灰 供 应 量加 大 ,石 灰 质量下降,大量煤渣进入石灰添加系统,阻 塞闸阀,使得石灰添加频繁终断 ,严重时几 分钟便堵塞闸阎,二段浮选作业难 以正常, 只有加大石灰用量 ,但 p H值过大造成强烈 抑硫 ,严重 影响二段 选铜 回收率 的提高 。 1 4 二段浮选机性 能下降 二段浮选机有二种型号,一种是 B S K8浮选机 ,一 种是 S F一8浮选 机 ,由于二 段矿浆 p H值很高 ,所以一般运行 1 ~2月 后便会因结钙而造成风管堵塞,造成充气量 大幅度下降,导致二段选铜回收率的大幅度 下降,也是二段回收率下降的原因之一。 1 5 二段浮选 系统外物料循环量过大 由于 浮选机性能下降,特别 是 s F一8 浮选机吸力下降,系统内物料循环困难,造 成大量泡沫产品外溢,而外溢的矿物被集中 到三个直径为 2 4 m的浓缩机 中,由早班 处 理,从而造成 了在早班期间二段浮选作业物 收率大幅度下降。 2 提高二段选铜回收率的措施 针对二段选铜回收率下降的原因,采取 不同的技术措施和技术改造 ,主要针对二段 给矿细度 、浮选机性能 、石灰添加系统进行 改进 。 2 . 1 提 高二段 给矿细 度 稳定浮选作业 根据试验结果 ,粗精矿再 磨 后 的细 度 一 0 . 0 7 4 r 1 ] lR l 应达 到 9 5 % 以上 ,但 实 际生 产 一 直没有达 到。分级溢流浓度 和细度 的波 动,沉砂浓度的波动会造成沉砂槽 的阻塞 , 操作人员为了避免阻塞.而加大补加水量, 降低二段磨矿浓度,二段浮选粒度变粗 ,影 响二段分离作业的选铜回收率。为此进行 了 磨矿系统的匹配和钢球充填率的试验。 首先进行了再磨与旋流器分级系统匹配 的改造,将原有每一工段两台再磨机与两组 旋流器可交互使用 的配置,改为一对一 配 置,从而加大了旋流器沉砂流至球磨机的坡 度,消除了原必须添加补加水的状况 ,提高 了磨矿浓度 。 其次,对二段再磨系统旋流器配置台数 及其效果进行了工业试验研究。在固定旋 流 器台数的条件下 , 试验设定球磨机排矿补加 水量分为较小、适 中、较大三种情况进行测 料通过量过大 ,浮选 时间大大减 少 ,选铜 回 定 。磨一工段的试验结果 见表 l 。 表 l 二段旋 流器 台数试 验 结果 % 试 验结 果表 明 ,旋流 器配 置两 台最佳 . 此时分级溢流浓度 比较稳定 .一0 . 0 7 4 m m 含量大于 9 2 %,细度较合适。依此对全厂的 二段再磨系统旋流器配置台数进行了优化。 再次,提高再磨机的钢球充填率 ,由原 来的 3 2 %提高到 3 8 %。一年多的生产实践 表明 ,以上诸项措 施为德兴 铜矿泗洲选 厂二 段回收率的提高奠定了基础 ,改进后生产数 据统计结果见表 2 。由表 2可见磨矿浓度 由 5 0 %左 右 提 高 到 6 5 %以 上 ,分 级 溢 流 中 一 0 . 0 7 4 r T ff Y l 含量大 于 9 2 %。 2 2 对二段浮选机 进行 改进 浮选机性能差距主要表现在充气量不足 和吸力下降等,从而影响二段铜回率提高 提高镍兴铜矿{ 四 选矿厂二段 回收率的宴践一刘旺浩 邮编 3 3 4 2 2 4 维普资讯 因此 ,对 二段 B SK8 、s F一8两 种 浮选机 分别进行 了改进 。 表 2改进后 生产 数据 统计 结果 % 粒级 预先控制分级产卑 nm 粗精矿溢流搏矿 t 0 1 7 5 I I 3 0 . 1 7 5~ q - 0 1 3 0 3 3 7 0 1 3 0~ q - 0 1 7 4 1 5 5 6 0 [ y 7 4 1 0 1 5 3 1 0 0 7 0 05 3~ q - 0 04 3 0. 8 9 0 0 4 3~ 0 03 8 1 3 8 4 0 03 8 5 4 7 8 小 计 1 0 0 浓度 0 02 0 43 2 I 7 5 21 .84 9 94 8 0 39 1 0 0 2【 5l 0 1 8 1 3 7 1 6. 86 1 6 00 9 2 2 1 8 01 3 8. 3 6 l 。 U 7 0 4】 注 分缎效率为 6 3 . 7 8 %,癌矿效率为0 2 4 r / h 原二段两种浮选机的设计,没有考虑浮 选机充气管逐渐结钙堵塞的疏通问题,随着 结钙加剧充气量逐渐减少.严重影响二段铜 回收率 。分别 进行改进的办法是 对于 B S K 8浮选机.从主轴顶部中心 钻孔 打通至 中空充气管,顶部采用螺杆密 封。当结 钙而充 气量下降 时,旋开顶部螺 杆 , 从主轴顶端直接插入钢管疏通充气管, 消除结钙 ,彻底解决了园结钙造成的充气量 不足的问题 。 对于 S F一8型浮选 机的吸气 管进行 了改 进 ,见 图 1 誊磨 改进 似 改进 后 图 1 s F- - 8型浮选机吸气管改进图 从圉中可见原设计 吸气管斜式连接在浮 选机 主轴 下部 的壳体上 部 ,使空气通道 上 的 结钙物无法消除。我们将吸气斜管改为连接 在壳体上,使得风道中的结钙物更加容易消 除。同时 ,在生 产实践 中发现 ,S F一8型浮 选机叶轮 、盖板易变形和损坏,安装稍不慎 均造成充气量下降。一般新安装妁叶轮 、盖 板一个月后.充气量便会逐渐下降。相应的 改进方法一是采用 B s K 8型浮选机的叶 轮盖板;二是提高转速将传动电 机 的 皮 带 轮直径从 3 5 0 m m加大到 4 0 0 ram,叶轮转速 则 由2 1 2 . 9 r / mi n提 高 到 2 4 3 . 3 r / mi n一 巴升 1 4% 经过一年多的生产实践 ,上述几项改进 改善 了浮选机 的充气性能和吸力 。 2 . 3 对 石灰 乳制备和 添加 系统进行 改造 消除石灰渣堵塞闸阀,保证石灰乳添加 正常 ,主要工作是减少石灰乳 中的渣量和避 免石灰乳添加过程的堵塞。 原石灰乳制备系统仅是采 用螺旋分级机 消渣 ,生产中仍有不少煤渣阻塞 闸阀。经分 析研究发现 ,在石灰烧制过程中,还有大量 比重较轻的煤渣混入石灰 中,这类渣采用螺 旋分级机是难以除去 的。因此 ,对石灰乳制 备系统进行 了改造 ,现采用的系统见图 2 。 图 2改进后 的石 灰添 加 系统 1 一格予型球磨机 ;2 --螺旋分级机 ;3 一旋潍器 ;4 一 搅捧桶 ;5 一抽屉式石灰乳控 制柜;6 一格条筛;7 砂泵 弛 8 一砂泵 由图 2可见 ,现 系统采 用三级 消渣 螺 旋分级机消粗渣,格条筛除浮渣和难磨渣 , 旋流器闭路消渣。生产实践表明,该系统减 少 了石灰乳中的渣量。改造前后石灰乳粒级 筛 析结果见表 3 。 原石灰乳添加均采 用管闸控制添加量。 至每个添加点,管路上至少有 2 ~3 个管闸, 在石灰供应 不足 ,流速 过慢或停 车关管 闸 时 ,均有阻塞情况发生,经反复试验改进 . 下转第 3 2 页 有色矿 山 1 9 9 9增刊 砂一 .二卵 嘶 ∞鹳 沉一 侣Hum 鲫 维普资讯 浮在水面上。当吊出电积铜时,石蜡会沾在 阴极 铜 表 面 ,影 响 质 量。 另外 阴极 铜 浸 泡 时 ,有 的阴极铜周 围会裂 开 ,造成 石蜡侵入 阴极板表面 ,从而每次剥 铜后 的阴极板需小 心地擦干净 ,增加 了劳动强度 。当石蜡有 时 未擦彻 底 时 ,则 析 出铜 的表 面 上 有很 多 空 洞 ,有 的阴极 板 两侧 约 l O O r n m 的地方 不析 出锕 。 对此采用塑料包边的方法代替拈蜡 ,不 仅节 约了 电能 ,减轻 了劳动强度 ,而且 消除 了阴极变形 等现象 。 4 . 5电解 液中加入硫酸钴 阳极板是一种冷轧的 P h c a s 1 1 合金 电极。当电解液含铅 比较高时,容易造成铜 析出粗糙 、长粒子 ,并时有使电铜发黑 现 象。所以在 电解回路 中必须加人硫酸钴,以 减小铅对 阳极 的腐蚀 以及 由此而产 生的铅杂 质含 量。 目前 我厂 电 解 液 钴 浓 度 控 制 在 0 O 1 %左 右 。由于加入 了硫 酸钴 ,阳极的腐 蚀得以抑制 ,电铜含铅量为0眦 %,远远小 于国家一号 电铜标 准 0 3 % 。 4 . 6 控制铁浓 度增加 电铜液 中的铁 以 F e 3 与 F e 2 的相互 转 换而消耗 电能 ,降低 电流效率 。我厂将 电解 液 中的铁浓度设 定在 5 g / L 以内。为此采 取 每 日抽出一定量的电解贫液到酸处理车间进 行阴离子交换处理 。该处理可以回收电解贫 液 中 7 5 %的硫酸而 除去 9 5 %的铁 。 5结语 提高电积铜质量措施 的实施以及操作人 员 、技术人 员 的共 同努力 ,电积 铜 的表 面 质量稳定 ,其物理规格符合要求 ,达到国家 A级铜标准。电流效 率 9 0 %以上。提 高电 积铜质量的有效途径,对同类厂 的生产实践 具有参考价值 。 上接第 2 6 页 本厂采用抽屉式石灰乳控制柜替代闸阀,石 灰乳添加阻塞基本消失。 表 3 改造 前后 石灰 乳粒级 筛析 结果 % 石灰用量的正常添加 ,p H保持为正常 铜硫分离 D H值,为提高二段 回收率奠定 了 基础 。 经过上述一系列改进,完善了二段作业 稳定性 ,一年的生产实践表明,提高了二段 作业 回收率 ,详见表 4 。 表 4 1 9 9 7年 卜一 1 0月二段 指标 一览表 % 月 份 C u 精矿品位 2 4 o 0 2 4 2 0 2 5 3 1 2 5 0 6 2 5 2 6 2 4 4 9 2 4 7 5 2 5 3 2 2 4 5 5 2 4 【 二段回收率 9 5 7 4 9 6嘶9 7 4 3 9 7 4 1 9 7 6 O 9 7 7 8 9 7 7 2 9 7 3 5 9 7 5 O 9 7 6 【 3结语 1 加强二段磨矿分级效果 ,提高和改 善浮选机性能 ,保证石灰 的正常添加 ,是提 高二段回收率的关键因素 ,生产实践中应不 断优化 。 2 稳定和提高作业工序能力,生产现 场往往是错综复杂 的,抓住关键因素 ,进行 改进,将取得好的效果 。 有色矿山1 9 9 9增刊 维普资讯