诸葛洞电站冷却系统技术改造及节能增效分析.pdf
P L C技 术 [ 摘要] 关键词 0 引言 诸葛洞 电站冷却 系统技术改造及节能增效分析 李泽皑 黔东南州地方电力总公司施秉分公司,贵州 黔 东南州 5 5 6 2 0 0 针对诸葛洞电站冷却系统存在的问题,通过在机组 P L C程序中增加定子运行温度控制启停轴流风机程序, 实现 温度控制轴流风机的 自动启停 ,并在 电站 的供水 系统 中加装 了管道泵和变频节 电控制 系统 ,提 高 了系统 运行 的可靠性和 自动化水平 ,实现 了节能增效 。 冷却 系统 轴流风机 P L C 供 水 系统管道泵变频器 诸葛洞电站位于施秉县舞阳河干流的诸葛洞峡谷处, 是舞 阳河干流上的第二梯级发电站 。该 电站为径流式 ,装 机容量为 2 x1 6 0 0 k W,拦河坝为橡胶坝 ;水轮发 电机组 采用南宁发 电设 备总厂 S F 1 6 O 0 3 6 / 3 2 5 0型风冷式机组 , 配置 的两台 1 1 k W 轴流风机和发 电机同时运行 ;技术供水 系统采用水泵加水池方式 。在实际运行 中,原供水泵 和轴 流风机的电机功率大 ,长时间运行造成厂用电消耗 量大, 且维护量大 、费用 高。为 了节 能增效 、降低厂 用 电消耗 量 ,需对其冷却系统进行技改。 1轴流风机技术改造 原诸葛洞 电站两台轴流 风机为 3 O K 4 1 1 / 0 8 0 0型,扇 叶为 P 8 0 0 ;配 置 的 电 机容 量 为 1 1 l ,四极 ,转 速 为 1 4 5 0 r / mi n 。由于 1 l k W 电机重达 1 2 0 k g ,因此受 外墙安 装方式和位置限制,其维护极为不便。 查 阅历 年运行 日志可知 ,室温为 1 O ℃ ,带 1 5 0 0 k W 负荷时,发电机定子运行 温度为 5 5 ℃;夏天室 温为 3 8 ~ 3 9 ℃ 极少达到 时 ,发电机定子运行温度也未超过 6 5 ℃。 因此该发电机定子额定运行温度按室温 2 5 ℃ ,运行温度不 大于 9 O ℃时考虑。经查 ,b 8 0 0 、1 4 5 0 r / mi n 、全压的轴流 风机配用的最大电机容量为 5 . 5 k w ,而原配置 的电机容量 为 1 1 k W,这说 明是有 改造余 地的。又由于该发 电机在室 温 2 5 ℃ ,运行温度不大于 7 0 ℃时所需冷却风量为1 8 O 0 0 ~ 1 9 8 0 0 m。 / h ,考虑到管道风阻和裕量,按 1 . 2倍选择 ,即 风量值选择为 2 1 6 0 0 2 3 7 6 0 m 3 / h 。综上所述 ,将原轴流 电机更换为 D 8 O O 、1 4 5 0 r / m i n 、风量为 2 8 O 0 0 m。 / h 、风压 为 3 2 0 P a 、电机功 率为 5 . 5 k W 、电机重 为 4 5 k g 、全压 的 D Z - 8 管道式轴流风机 。 原轴流风机启停是发电机组开机并 网后 由运行人员手 动操作实现的。为提高 自动化 水平 ,通过在机 组 P L C程 序 中增加定子运行温度控制启停轴流风机程序 ,实现温度 控制轴流风机 的 自 动启停。P L C梯形程序如图 1 所示 ,轴 流风机控制原理如图 2 所示 。 断路器 灭磁开关 转速大于 电压小于 【兮 合 位 9 5 % 9 5 % 发电 态 H卜 _ ]卜 _ 卜 _ 一 定子浸度 轴流风机 l发电态 大于 5 5 ℃ 投八 卜 卜 _ 1 一S 图1 轴流风机自动启停梯形图 L 3 AC3 8 0 V L 2 L1 机 图2 轴流风机控制原理图 实际运行结果表明,改造后的风机风量满 足要求 ;发 电机定 子运 行温度 在 同等运行 条件 下 比改造前 下降 2 ~ 3 C;运行噪音明显降低 ;在室温低于 7 ℃时,发电机定子 运行温度低于 5 5 C,轴流风机不 自 启动 。 2技术供水 系统改造 诸葛洞 电站属于低水头引水式 电站,设计水头为 9 m,最低水头为 6 . 2 m,技术供水系统采用水泵加水池方 式 。但 在实际运行中采用间歇工作制的水泵运行方式基本 为连续工作制 ,这不但加大了厂用 电量的消耗 ,还造成 了 电机运行温度高、水泵磨损大、维护工作频 繁等问题 。因 此 ,在电站 的供水系统中加装 了管道泵和变频节 电控制系 统 。改造后 的技术供水简 图如图 3 所示 ,虚线框 内为改造 后加装的设备 。 收稿 日期 2 0 1 3 0 7 0 3 作者简介 李泽皑 1 9 7 6 一 , 从事水电站 自动化 系统的运行技术管理工作。 5 0 l W W W . c h i n a e t . n e t l 电 工技术 图 3 改造后的技术供水原理图 PI C技 术 电站原设计采用 的是由两 台离心式水泵和距厂房 2 5 m 高的储水池组成的水池式供水 系统 。其中 ,1 供水 泵布 置在厂房集水井层 ,型号 为 I S 6 5 - 4 0 2 0 0 ,配置 7 . 5 k W 电 机 ,为无底阀式 ,直接从 厂房水机层 的1 、 2 压力管道 上取水 ,经滤水器过滤后 由 0 8 0 管路 向水池抽水 ; 2泵 布置在大坝进水 口处 ,型号为 I S 8 0 - 4 0 - 2 0 0 ,配置 1 1 k W 电 机 ,为底 阀式直接取水 ,其 出水 口为 0 6 5管 ,变径 为 0 8 0 后经另一 管路 向水池 抽水 ;水 池经 0 1 o 0管路 向厂房 供 水 ,两 台泵均为手动控制 。投运 以来 ,由于 2 供水 泵常 因底 阀受异物 卡阻 、密封坏而空抽 ,造成维 护工作频 繁 , 因此 2 供水泵平时仅作为坝袋充 、排水泵灌引水用 ,1 供水泵承担全站 的技 术供水任务 。一 台机组运 行时 , 1 供水泵一天仅能停运 3 ~4 h ;两台机组运行时,1 供水 泵一直运行 。这样 的连续 运行 ,造 成 电机 的运 行温 度过 高 、泵 的磨损 大、轴承和密封损坏频繁 。 1 供水泵 的两 个取水 口位于厂房水机层 1 、2压力管道上 ,正常蓄水 位高程为 5 1 5 . 5 5 1 7 m时 ,冷却水可接近发电机层 ,但无 压力 ,达不到 1 . 5 ~2 . O k g / c m 的冷却水压 要求 。查 阅相 关资料 可 知 ,两 台 机 组满 负 荷 发 电技 术 供 水 总 水量 为 3 O m 3 / h 。因此 ,在集水井层 1 供水泵旁加装一 台立式管 道泵 ,该泵与 1 供水 泵共用取 水管路 ,不经水池直供机 组冷却水 。考虑到管路水损耗和裕量 ,采用 口径为 0 6 5、 流量为 4 3 . 3 m。 / h、扬 程为 2 4 m 、电机功率为 5 . 5 k W 、全 不锈钢免维护 的 A L G 6 5 1 6 0 I B型 立式离心 泵 ,并 配置末 端恒压变频控制 系统 AB B的 AC S 5 1 0 0 1型变频器 即可 满足双机或单机运行的水量需求 ;同时,在位 于水轮机层 原供水主管上安装截止阀,以实现两套系统切换,互为备 用 ,从而提高了供水系统 的工作 可靠性 。为 了提高 自动化 水平,通过在机组 P L C程序中增加开机无冷却水 自启动 管道泵程序 ,实现了管道泵 自动启停 。P L C梯 形程序 如图 4 所示 ,控制原理如 图 5 所示 。 图 4冷却 水控制梯形图 该 系统 投运后 ,将 泵 出 口处远程 压力 表 的压 力设 置 为 2 . 1 k g / c m ,保证 了机组 冷却 水 压力 为 1 . 8 k g / c m。 , 主轴密封供水 压力 为 1 . 6 k g / c m ,达到 机组 运行 要求 。 实 际运行结果 表 明,单 机运行 时管道泵 电机 实 际消耗 功 率为 3 k W,两机运行时管道泵 电机实际消耗功率为 3 . 2 k W ;发 电机组 各轴瓦温 度在 同等运 行条 件下 与改造前 相 同 。 L 3 AC3 8 0V L2 LI S A KM KH 图5 冷却水控制原理图 3节能增效及经济性分析 3 . 1年平均直接节约能耗及经济性 轴流风机功率由 2 1 1 k W 降至 2 5 . 5 k W ,按照接管 后机组平 均年 利 用小 时数 为 3 4 5 0 h估 算 ,年 节 约 电量 1 1 k W 一5 . 5 k W 2 3 4 5 0 h 3 7 9 5 0 k W h 。技术供水 系统由1 供水泵 7 . 5 k W 供水改为管道泵 3 . 2 k w 供水, 按机组平均年利用小 时数为 3 4 5 o h 估算 ,年节约 电量消耗 7 . 5 k W一3 . 2 k W 3 4 5 0 h1 4 8 3 5 k W h 。由此可知 , 改造后年平均直接节约能耗约为 5 2 7 8 5 k W h 。 因定子温度控制轴流风机不启动的发电运行 时间无详 细统计 ,故 改 造后 一 年 来 实 际直 接 节约 能 耗为 6 2 6 9 8 k W h ,按 0 . 4 0 元/ k w h 的平均电价折算 ,则每年可 增加 2 5 0 7 9 . 2 0元的经济收入 。 3 . 2年间接增效 、节约维修费及经济性 因诸葛洞 电站为径流式 电站 ,当轴 流风机 与技术供水 系统发生突发性故障时 ,发 电机组无法正常发 电会导致水 能资源通过橡胶坝顶 自然溢流,减少发电量。 而改造后除计划性维护外 ,轴流风机与技术供水 系统 未 发 生 突 发 性 故 障 , 每 年 间 接 增 加 发 电 量 合 计 9 8 0 0 0 k W h 。按 0 . 4 0 元/ k W h 的平均电价折算 ,每 年可增加 3 9 2 0 0 元 的经济收 入 ,每年最低 可节约维 修费 3 3 9 0 元 。 4 结束 语 实际运行 结果 表明 ,诸葛 洞 电站冷却 系统 技术 改造 后 ,增加的机组 P L C控制程 序满足 运行要求 ;运行 噪音 明显降低 ;发电机组定子与各轴瓦温度在 同等运行条件下 比改造前 降低 ;轴流风机与技术供水改造完全满足运行要 求 。 参考文献 [ 1 ] 楼永仁, 黄声化, 李值鑫. 水电站 自动4 E M] . 北京 水利水电 出版 社 , 2 0 0 3 [ 2 - 1 少光. 机电一体化设备的组装与调i K E M] . 南宁 广西教育 出版 社 , 2 0 0 9 [ 3 ] 李正吾. 新电工手册[ M] . 合肥 安徽科学技术出版社, 2 0 0 0 [ 4 ] 王鲁杨, 王禾兴. 工业用电设备[ M] . 北京 中国电力出版社, 2 0 0 6 [ 5 ] 陈家斌. 电力生产安全技术及管理[ M] . 北京 中国水利电力 出版 社 , 2 0 0 3 电工技术 l 2 0 1 3l 8期 I5 1