欢新9-号站天然气挖潜措施及效果分析.pdf
3 8 一 ■ 技术交流 石 油 与 化 工 设 备 2 O 1 0 年第 1 3 卷 欢新9 站天然气挖潜措施及效果分析 刘雪超 中国石油辽河油田分公司 ,辽 宁 盘锦 1 2 4 1 1 4 [ 摘 要]通过对欢新9 站油井地质的重新认识,采取措施,复产3 井次,生产井伴生气回收1 O 井次,停产井回收套管气1 5 井次,累计回收天然气2 3 1 . 8 1 0 4 m ,不仅有效满足 了欢新9 站天然气的需求,还实现外供5 O 0 0 m 。 / d 的天然气日产量,创经 济效益4 5 7 . 5 万元。 [ 关键词]辽河油田;欢喜岭;天然气;挖潜措施 欢新9 站位 于辽河油 田欢喜 岭采 油J 一 采油作 业二区东南,原属于重要的天 然气产 能区 。截至 2 0 0 9 年9 月,该站共仃油气井9 u,油井开井2 口, 日产 液 1 0 . 8 t / d , 口产 油4 . 5 t / d , 日产 气0 I l l ,综 合 含 水 5 8 . 3% ,3 口天 然 气 井 全 部 停 产 。累 计 产 油 8 . 2 5 4 8 1 0 t ,累 计产水 4 . 2 1 3 9 1 0 t ,累 计 产 气 0 . 6 2 1 0 IT I 。原油采⋯程度2 8 . 1 6 %,天然气采 出 程 度4 6 . 6 %。 l 欢新9 站冬季生产 的难题 随着 油 r T 1 丌发 的深 入 ,天然 气 产 能逐渐 萎 缩 ,全 站 冬 季 生产 面 临严 峻 困难 ,站 内循 环 炉 、 火烧 罐 及 单 井 加 热 炉 等 耗 气 设 备 1 1 台 , 日用 气 3 5 0 0 m 左右 ,而 白产天然气 已不能保证我站冬季 生产使用 。为此 ,立足挖潜 ,实现天然气 自给 自 足 ,对于保证我站冬季生产和 实现老油 田天然气 挖潜都具有重要意义。 2天然气潜 力分析 2 . 1 对区块进行分析 锦 2 6 9火 凌 河 油 层 , 区 块 油 藏 埋 深 2 3 4 0 m--2 6 4 0 m,含油面积0 . 4 2 k in2 ,石油地质储量 4 8 1 0 t ,天然气地质储量 1 . 3 3 1 0 m ,原油采 出程度2 8 . 1 6 %,天然气采出程度仅4 6 . 6 %。按天然 能量开发区块天然气最终采收率7 0 %标定计算,锦 2 - 6 . 9 块天然气剩余可采储量3 1 1 2 1 0 m 。 表l 欢新9 站9 口油气井生产情况统计表 投产 停产 停产前 生产情况 备注 区块 井号 日产液 日产 油 日产气 日产气 累产气 时间 时 间 含水% 油压M P a 套压M P a t / d t / d m m 3 1 O m 零散 锦2 4 8 7 9 . 1 2 O 0 0 . 1 O 6 - 9 人 炊2 2 6 4 8 O . 0 3 O 0 . 0 9 2 0 . 1 3 . 2 6 9 大 欢2 2 6 5 8 O . O 2 9 6 . 1 1 8 O O 1 0 O O 3 2 3 . 9 0 1 . 2 6 9 大 锦2 4 3 1 1 C O 0 . O 4 1 O . 3 0 . 7 O . 4 0 3 9 . 1 O 1 5 2 O . 0 l 1 . 5 6 - 9 人 锦2 4 9 7 9 . 0 1 O 9 . 1 2 2 1 . 4 0 0 1 O O 0 3 9 9 . 3 O . 2 0 . 5 零散 新欢2 2 5 5 0 2 . 0 4 0 2 . 9 5 O . 2 0 9 6 O O O . 3 O . 8 6 9 人 锦2 5新3 1 0 9 9 . 0 l 0 8 . 8 0 0 8 0 0 0 O 0 4 8 2 8 . 5 0 0 . 3 气 井 6 - 9 大 锦2 4 3 0 9 O 0 . O 3 0 4 . 1 1 0 0 1 2 7 5 0 0 l 7 2 . 6 O . 9 4 . 5 气 井 6 - 9 大 锦2 4 3 1 0 8 , 1 . O l 9 8 . 6 O O 2 7 3 O O 3 4 4 . 1 0 0 气 井 合计9 口仆 O 6 2 2 0 . 5 从调查结果分析 , 口,其中生产井仅1 口 气井停产前均不产气, 气潜力很小。 我站油井有出气史的井有7 取,4 . 3 0 9 套压达到4 . 5 MP a ,说 明地层压力得到一 2 6 4 ,其余6 口井有3 口 定 的恢复,天然气 的潜力较大 ,具备放 喷收气 的 说 明停产的另3 口油井天然 条件。锦2 5 一 新3 l 0 主要是由于边水推进致使气井 无压停喷 。该 区块边部井2 6 . 5 于1 9 8 3 年9 月开始见 从 3 口气 分 析 锦 2 4 3 0 9 、4 - 3 1 0 主要 由1 一 地层能量低 ,致使气井低压停喷 。对现场资料提 作者简介刘雪超 1 9 8 O 一, 男,河北保定人, 大学本科, 助理工程 师 ,辽 河油田欢喜岭采油厂副 队长 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第1 1 期 刘雪超欢新9 站天然气挖潜措施及效果分析 3 9一 水 ,含水达6 5 . 9 %,累计产水 1 3 2 1 3 m ;2 6 . 4 井于 1 9 9 1 年 1 月开始见水,含水 由1 %上升到1 8 . 7 %,累 计产水 1 1 0 6 7 m ;锦2 4 9 于2 0 0 1 年4 月开始见水, 含水达5 9 . 1 %,累计产 水9 0 5 9 m 。分析 这3 口井 的见 水 时 间 、 累 计 产 水 量 ,说 明区 块 边 水 能最 不 强,推进速度缓慢 ,边水刚侵入5 一 新3 1 o H,致使 该井无压停喷 ,可适合采取投棒排水措施 。 欢2 2 6 4 井 从 目前 生产 情 况看 ,该井 套 压 3 . 2 MP a ,井 口放液气量较大,说明油层 中所含溶 解气较大 ,受工 艺限制而 不能得到回收,可 以通 过对现场工艺进行改造 ,回收伴牛气。 3天然气挖潜措 施效果分析 针对各井 的情 况,采取不 同措施 ,对有潜 力 的停产气井进行复产 ,对井 口工艺流程 不完善 的 油气井进行工艺改造 ,回收伴生气。 3 . 1 对水淹停喷气井实施排水采气 锦2 5 . 新3 1 0 于2 0 0 8 年8 月无压停喷,分析认为 油井地层压力较低 4 . 0 MP a ,边底水侵入后不 能及时排 出 ,导致该井停产 。决定对 该井实施投 棒 放 喷排 水 措 施 , 定期 排 出井 底 积 水 ,恢 复 该 井 生产 。 2 0 0 9 年 1 1 月l 7 日采 取投棒放喷排水措施 ,当 日投棒 l 0 根,焖井5 小时,压力2 . 0 MP a ,放喷排 出 水3 . 3 m ,压力降至0 MP a ,同时投棒l 0 根焖井 。第 二 天 压 力 回复 至 2 . 0 MP a ,放 喷 排 出水 2 . 1 m 。 第 三 天投 棒 8 根 ,焖 井4 小 时 ,排 水 1 . 6 m ,压力 升 至 2 . 2 MP a ,放 喷出气 ,安装5 mm油嘴生产 。为延长 油井 的生产周期 ,通过不 断摸索 ,得 到最佳投棒 数量及焖井时间,按每天投棒3 . 4 根 ,焖井 1 小时后 放喷 ,有效维持 了该井正常生产 , 目前该井 日产 气8 1 4 0 m ,累计产 气 1 6 3 - 3 1 0 m ,见 图 1 。 图1 锦2 5 一 新3 1 0 井压力与 日产气关 系变化 曲线 3 . 2对低压停喷井实施定周期收气 锦2 . 4 . 3 0 9 井 于2 0 0 4 年 1 1 月停喷关井 。分 析 认为该井关井时 间较长 ,地层压力应有所恢 复, 2 0 0 9 年 1 1 月录取井 口压力5 MP a ,具有挖潜价值。 但 由于 该 井 距 离 新 9 站 较 远 且 无 进 站 管 线 ,无 法 回收套管气 。现场工艺分析 发现该井距离锦2 4 . 9 井仅 1 0 0 米 ,可通过该井进站管线进行定期收气 。 2 0 0 9 年 1 1 月l 0 日连接工艺管线至锦2 4 9 井进站管 线 放喷生产,生产过程 中,该井压力下 降速度较 快 ,放喷1 天后压力 由5 . 0 MP a 下降至1 . 0 MP a 左右 , 为保证 该井 能够 持续收气 ,对该井压力时间进行 摸 索 ,通 常在 停 喷5 天 后 压力 基 本恢 复正 常 , 因此 对该井定 为5 天 间开 1 次进行收气 ,平均每次收气 2 8 0 0 m ,截止 目前累计收气 1 5 . 1 2 1 0 m 。 4. 9 图2新 9 站气系统示意 图 3 _ 3改进井 口上艺合理 回收伴生气 欢2 2 6 4 井 自投产后一直采取进罐生产。分析 认 为该 区块 为含凝 析气 油气 藏 ,油层中的溶解气 相对较高。该井套压3 . 2 MP a ,进 罐原油 中的溶解 气较多 ,具备 回收天然气条件 。由于该井 进罐生 产 ,无 法 回收 天 然 气 , 必须 对 该 井 工 艺 流 程 进 行 改造 ,在井 口架设油气分离器 ,原油经过 二次分 离后 ,天然气进气系统 ,原油进高架罐生产 。 2 0 0 9 年 1 1 月2 日安装油气分离器 ,对所生产 的 原油进行油气分离 ,分离器 出 L ] 安装气表 ,对产 气量 进 行 计 量 。实 施 后 , 日回收 天 然气 3 0 0 0 H 1 , 累计 回收 天然 气2 3 . 41 0 i n ,见 图3 。 气 管 线 下转4 6 页 图3 2 6 4 天然气回收示意 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 一 4 6 , ■ 技术交流 石油与化工 设备 2 0 1 O 年第1 3 卷 存在一定 的局 限性,建议在评价水淹层时,将轻 烃分析技术和三维荧光技术 、核磁共振技术相 结 合,对不 同地质特 征、不 同油气藏类型,要不 断 积 累轻 烃录 井经 验才 能充 分有 效发挥 其技 术优 势 。 ◆参考文献 [ 1 ] 李玉恒,刘建英 ,刘 慧英. 轻烃录井技 术的理论基础和应 用原理[ J ] . 录井工程 ,2 0 1 0 ,2 l 1 1 - 4 . [ 2 ] 李玉恒,夏亮,曹建康等. 轻烃取样方法对其参数的影响 『 J ] _录井工程 ,2 0 0 5 ,l 6 3 4 2 . [ 3 ] 李玉恒 ,夏亮 . 轻烃分析技 术及 参数应用 [ J ] . 录井技术 , 2 0 0 2 ,1 3 4 5 - 1 2 . [ 4 ]黄子舰. Q T Z F 轻烃 组分分 析仪与应用 [ J ] . 中 国录井 网, 2 00 6, 】 0. 上接3 7 页 运行 。各种检测方法各有其长处 ,在实 际应用中 可 良好 互补 ,构成完整的检测体系 。研究分析影 响各种探伤检测精度 的因素及对压力容器缺陷的 敏感性,系统地运用各种检测方法 ,提高石油行 业压力容器无损检测结果的准确性和可靠性,具 有重大的现实意义。 ◆参考文献 [ 1 ] 薛永盛.超 声波 UT 探伤 中影响缺 陷检m的因素[ J ] . 云南水 力发 电,2 0 0 8 ,2 4 4 . [ 2 ] 徐莉. 影响x 射线探伤试验结果评定的因素[ J ] . 科技信息, 2 0 0 7 , 2 4 . [ 3 ] 梁宏宝 ,王立勋等. 压力容器无损检测技术 的现状与发展 【 J J . 石油机械 ,2 0 0 7 , 2 . [ 4 ] 柳 晓民,张幼德等. 用荧光磁粉检测重要压力容器的表 面 缺 陷[ J J . 压力容器,2 0 0 4 , 8 . [ 5 】 李华桃 .在用压力容器渗透探伤表面漆层去除方法探讨[ J ] . 无损探伤 ,2 0 0 4 , 6 . 上接3 9 页 4经济效益评价 在上述3 口井成功实施天然气挖潜 的基础上, 在采 油2 0 1 队进行 了推广 ,实施 生产井 伴生气回 收1 0 井次 ,停产井 回收套管气1 5 井次 ,累计 回收 天然气2 3 1 . 8 1 0 m ,不仅有效满足了欢新9 站天 然气的需求,还实现了外供欢8 1 、锦3 0 7 两站合计 5 0 0 0 m / d 的天然气 日产量 。创经济效益4 5 7 . 5 万元 。 ◆参考文献 [ 1 ] 廖兴明,张 占文. 辽河 地构造演化与油气[ M] . 北京 石 油工业出版社 ,1 9 9 6 ,5 6 5 8 . [ 2 ]曾允孚 ,夏 文杰. 沉 积岩石 学[ M] . 北京 地质 出版社 , 1 98 9, 1 0 6 1 25 . 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