凤凰X1井古生界地层钻井复杂原因浅析.pdf
第 3 1 卷 第 3期 2 0 1 4年5月 铭井液与 宄 井液 DRI L LI NG F L UI D COM P L ETI ON F LUI D V o 1 . 3 1 NO . 3 M a y 2 01 4 d o i 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 - 5 6 2 0 . 2 0 1 4 . 0 3 . 0 2 4 凤凰 X1 井古生界地层钻井复杂原因浅析 何竹梅, 施智玲, 孙鑫 江苏油田分公司石油工程技术研究院,江苏扬州 何竹梅等 . 凤凰 x1井古生界地层钻井复杂原因浅析 [ J ] . 钻井液-9完井液,2 0 1 4 ,3 1 3 9 2 . 9 4 . 摘要凤凰 X1井在古生界地层钻井、完井过程中主要发生了井漏、下钻遇阻划眼2种井下复杂情况,共漏失钻 井液 1 4 5 4 m3 ,划眼损失时间达 9 1 0 h 。介绍了复杂发生的过程及处理情况,分析了复杂产生的原因。该井古生界地 层发育多套火成岩和煤层,裂缝、裂隙发育和地层承压能力低是井漏发生的主要原因 ;二叠系与石炭系泥岩掉块等因 素导致井眼不畅,地层岩性硬 ,井下出现掉块难处理,摩擦强,扭矩大。提出了后续钻井施工的建议。 关键词凤凰 X1井 ; 古生界 ; 钻井复杂 ; 原因分析 中图分类号T E 2 8 2 文献标识码A 文章编号1 0 0 1 . 5 6 2 0 2 0 1 4 0 3 - 0 0 9 2 . 0 3 1 钻井施工简介 凤凰 X1 井是一 口区域探井 ,位于南华北盆地颜 集 凹陷凤凰寺构造 ,主要 目的层为古生界 ,完钻层位 奥 陶系。完钻垂深为 3 6 4 0 . 4 m,斜深为 4 1 0 0 m,最 大井斜为 3 0 . 6 3 。 ,水平位移为 1 0 2 0 . 8 5 m,完钻密度 为 1 . 1 8 g / c m ,采用复合金属离子聚合物 一 聚磺润滑 防塌钻井液体系。一开钻遇新生界地层,上部为砂岩 与泥岩互层 ,底部为砾岩 ,地层夹层多 ,跳钻严重 , 钻压施加困难 。一开钻井顺利 ,电测于井深 5 8 3 m处 遇阻, 通井一趟 , 原因是井眼不规则 , 损失时间 1 2 . 5 h 。 二开主要钻遇中生界地层 ,岩性为砂岩 、含灰质 粉砂岩及泥岩 ,砂岩致密 ,泥岩性硬 、脆 、质较纯 , 可钻性差 、研磨性强,其 间钻遇火成岩 4套 ,累计层 厚为 3 1 3 m,机械钻速低 1 . 9 ~4 . 1 4 m/ h 。二开井 眼轨迹是直 . 增 . 稳 . 增 . 稳。水泥返高为 1 4 2 0 m。 三开 主要 钻遇 古生界地 层 P S ~O ms ,其 中 二叠系厚 1 0 1 0 m, 石炭系厚 1 8 7 m, 奥陶系厚 1 0 2 m。 P , S 以砂泥岩为主 , 夹薄层硅质岩 , 与中 一 粗粒砂岩呈 韵律互层; P x ~c t 主要发育深灰色泥岩和砂岩, 夹煤 层 、煤线及碳质泥页岩,石炭系含有灰色灰岩 ; C 2 b顶 部夹薄煤层。砂泥岩硬。研磨性强。碳质泥岩、 煤层及 煤线地层微裂隙发育 ⋯ 。其间钻遇火成岩 7套, 累计层 厚 2 8 3 m, 煤 7 层 , 层厚共 7 m。本井段钻完井过程 中 主要发生井漏 、下钻遇阻划眼等井下复杂 ,共漏失钻 井液 1 4 5 4m ,划眼损失时间 9 1 0h 。纵观凤凰 Xl 井 钻探全过程 , 古生界是本井发生复杂较为集中的地层。 2 复杂发生过程、处理及原 因分析 2 . 1 复杂发生及处理过程简介 古生界地层钻井和完井过程中主要发生 了井漏和 划眼 2类复杂 J 。 2 . 1 . 1 井漏发生过程及处理 1 钻进过程 中的井漏及处理。钻至井深 3 0 0 5 m P , S 、火成岩 发生井漏 ,钻 至 3 0 0 6 m,漏失 l 4 . 6 1 m ,最大漏速为 2 2 . 5 m / h 。起 8柱钻杆到套管 内静 止堵漏。配 6 0 m。 堵漏 浆 循 环浆 1 t K D. 2 3 1 . 1 t C MC 。注入堵漏浆循环 ,观察无漏失 ,下钻到井底 , 再次循环观察无漏失恢复钻进 。共漏失 1 7 m 。钻井 液黏度为 5 6 S 、密度为 1 . 1 6 g / c m 。 钻至井深 3 0 2 9 m P , S 、 火成岩 发生井漏 , 边漏 边钻至井深 3 0 3 8 m, 共漏失 3 0 m , 最大漏速为 2 5 m / h ; 其后渗漏 1 5 m , 在井深 3 0 6 0 m处发现漏速增至 2 6 .4 m / h ,又漏失 1 0 r n 3 。通过补充 4 5 m。 胶液 2 t S MP . 1 , 2 t S P NH 和 6 O m 钻 井液 维持 钻进。起 1 0柱钻 杆 到套管 ,配 2 5 m。 堵漏浆 ,配方 1 t K D. 2 3 1 . 5 t 复 堵 0 . 2 t 锯末 0 . 5 t 橡胶粒 0 . 2 t 核桃壳 。并 配 1 2 0 第一作者简介 何竹梅,高级工程师,现在主要从事钻井液技术研究与设计。地址 江苏省扬州市文汇西路 1号江苏油田 石油工程技术研究院 ; 邮政编码 2 2 5 0 0 9;电话 0 5 1 48 7 7 6 0 9 6 2 / 1 5 1 5 2 7 2 1 6 9 8; E ma i l h e z m.j s y t s i n o p e c . c o m。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 3 1 卷 第 3期 何竹梅等 凤凰. 1 井古生界地层钻井复杂原 因浅析 9 3 簖浆。 下钻到井底 , 注入 1 7 m 堵漏浆, 起钻至2 7 3 0 m。 憋压堵漏, 先憋至 5 MP a 压力不降, 后憋至 9 MP a , 4 5 m i n 后降至 8 MP a , 下钻至井底恢复钻进。 共漏失 1 2 2 m 钻井液。钻井液黏度为 4 2 S 、密度为 1 . 1 5 g / c m 。 在 井 深 3 4 1 8 m P , S 处 发现 井 漏 ,漏 速 为 1 m / h ,之后漏失增大 ,在井深 3 4 3 8 m处最大漏速为 1 3 . 5 m / h 。继续 钻进无 漏失 ,2 h后钻 进发 现漏失 , 漏 速 为 5 m / h 。配 堵 漏 浆 3 0 m ,配 方 井 浆 2 t C a C O l t Q S . 2 1 t K D一 2 3 0 . 5 t 复合堵漏剂,注入 1 9 m 堵漏浆 , 替浆 2 7 m 。 起钻 2 2 柱 , 憋压 4 . 8 MP a 堵漏 , 注入井浆 O . 5 7 m ,卸压无 回吐,下钻钻进。循环测 斜时发生井漏 井深 3 4 4 7 . 0 7 m , 最大漏速为 6 m / h , 共漏失 1 0 m 。将排量降至 2 7 L / s , 提高黏度, 无漏失。 共漏失钻井液 4 8 m 。 钻至井深 3 7 7 0 m P S 出现井漏 ,最大漏速为 8 m / h , 共漏失 1 5 m 。在随后的钻井过程 中渗漏不断 , 每天补充 3 0 m 钻井液 ,至完钻时总计补充钻井液约 1 0 50 1 1 3 。 ,消耗 了大量钻井液材料。 2完井 阶段井漏情 况。为抑制井垮提高钻井液 密度 ,由 1 . 1 7 g / c m 提至 1 . 2 1 g / c m 时发现井漏 ,平 均漏速为 5 m / h ,处理 随钻加入 K D一 2 3 、复堵 、核 桃壳、 锯末等堵漏材料, 漏速逐渐由5 m /h 降到 1 m / h , 堵漏 材料筛除后 ,漏速维持在 1 1 T I / h左右。准 备泵 冲法测井 ,下钻通井 ,下钻至 2 7 3 0 I n开泵后环空不 返浆 ,后起钻至 7 9 0 m后能正常开泵循环 采取分段 循环后 ,情况好转 。共憋漏 6 5 m 钻井液 。固井前 漏速维持在 1 m。 / h左右 ,共漏失钻井液 2 5 5 m 。本井 古生界钻完井阶段共漏失钻井液 1 4 5 4 I T I 。 2 . 1 . 2 钻完井过程 中的划眼情况 以钻井过程中第一次划眼为例 ,介绍钻井中的划 眼处理经过 下钻至井深 3 0 1 0 m处遇阻 当时井深 为 3 1 1 4 . 6 m,悬重为 1 2 0 t ,摩阻为 3 0 t ,顺利划完 该柱钻杆 ,继续下钻至 3 0 5 4 m遇阻卡钻。连续多次 上 提到 1 8 0 t 未果 ,采取下压 到 7 0 t 时震击器工作 , 解卡。继续划眼 ,划眼过程中钻压加不上去 ,泵压正 常 , 主要看扭矩变化 , 正常划眼扭矩在 2 0 ~2 2 k N/ m, 有个别点扭矩升至 2 8 k N/ m,憋停顶驱转盘 。针对憋 停顶驱 的点 ,采用上提钻具重新划眼的方法 ,划眼至 3 1 l 3 .7 m,该点划眼难度大,每次划到该点均会出 现憋停顶驱现象,连续 1 4 h 反复在该点划没有效果。 在振动筛返出砂子中发现大量铁削,经现场讨论,决 定起钻。起钻完 ,发现扶正器棱下部磨损严重 ,钻头 无 明显磨损。之后甩掉一扶正器 ,改用双扶微增钻具 组合 , 下钻到底正常循环划眼 3 h后到达井底 ,钻进 。 损失时间 2 4h 。 此后 ,划眼在每趟起下钻到底前都会发生 ,划眼 特征相似 ,主要是划眼井段短 、 扭矩大、常憋停顶驱 , 个别点要反复划 、处理时间长 。各次遇阻井深 ,划眼 井段 、损失时间等情况见表 1 。 表 1 古 生界 划眼情况表 划眼井段 时 备注 m 间 / h ⋯ 3 0 1 0 ~3 1 1 4 . 6 2 4 . O 0 2 9 9 3 ~3 1 4 0 m为灰绿色闪长岩 3 2 7 5 ~3 2 8 1 1 0 . 7 5 3 2 7 8 3 2 7 9 m 为煤层 3 51 0~ 3 5 6 2. 78 22. 6 6 3 7 0 6~ 3 73 7 1 1 . 6 0 3 7 6 2 ~ 3 7 7 6 . 8 8 7 . 3 3 3 6 75~ 3 78 2. 3 4 25. 1 6 3 7 9 8 ~ 3 8 0 5 m 、 3 8 2 5~ 3 8 3 9 13 3 3 7 8 5 ~3 8 6 2 1 2 5 0 为 闪长岩 3 6 8 0 3 8 8 6 . 6 6 1 1 4 . 8 3 3 6 6 5 ~3 6 8 5 m 为灰绿色闪长岩 3 71 8~ 3 8 9 4 1 2. 83 完钻前的短起下,井下复 3 3 1 0 ~3 7 0 0 3 6 1 6 杂 ,未划到井底起钻 3 3 1 0 ~3 9 6 0 1 3 4 . 6 6 完钻后第一趟通井 3 3 3 3 ~4 0 0 8 1 6 8 . 0 0 完钻后第二趟通井 3 3 33~ 3 3 60、 3 5 3 3 ~4 1 0 0 、 1 1 8 . 0 0 完钻后第三趟通井 3 31 2~ 3 3 02 3 3 3 3 ~3 4 0 7 、 完钻后第四趟通井,在遇阻 3 3 3 3 ~3 6 6 8 、 1 0 3 . 0 0 点 3 3 3 3 m短起下 3 次,反 3 3 3 3 ~3 4 0 0 复划眼后,起钻准备电测 3 3 8 6 ~4 1 0 0 1 0 9 . 0 0第五趟通井, 准备泵冲法测井、 成功 注 划眼损失时间累计为 9 1 0 h 。 该井完井通井过程中划 眼复杂频发 ,遇阻点相对 固定 ,划眼井段比较长,难划点多 ,反复处理 ,损失 时间长, 见表 1 。下面列举完井过程中一个划眼事例, 说 明完井阶段划眼情况。使用带 2 0 0 mm反循环打 捞篮的组合钻具进行通井时 ,下钻至井深 3 3 3 3 m遇 阻开始划眼 ,划眼至 3 3 6 0 m开始下钻 ,下钻过程中 有遇阻点 ,均采取活动通过。下至 3 5 3 3 r n又遇阻, 接顶驱划眼, 开泵 出现憋泵情况 , 憋压到 1 2 MP a 不回。 随后甩掉一柱钻杆 ,再开泵憋压到 7 . 5 MP a ,上下活 动钻具数次后 , 泵压回到 l MP a ,用两凡尔泵顺利开 泵 ,返浆正常 ,开始划眼,划眼到井底。划眼过程 中 再没有泵压升高现象,主要是扭矩高,易憋停钻具, 反循环打捞篮划眼钻压在 1 ~4 t , 由于不能加大压力 , 划 眼进展慢 。随后循环处理好钻井液 ,短程起下钻 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 钴井液与 充 井液 2 0 1 4年 5月 3 9柱, 观察井眼通畅情况。前 9 柱 3 8 5 0 ~4 1 0 0 I T I 全部开泵用顶驱带出来,后面正常起钻至 3 3 1 2 m挂 卡严重,开泵未带出。采取倒划眼方式起钻,倒划眼 至 3 3 0 2 l r l ,之后正常起钻到 2 9 9 0 I T I 。下钻至 3 3 3 3 1T I 再次遇阻,开始划眼, 划眼钻压为 3 ~4 t ,但扭矩 波动大 ,易憋停钻具。考虑到反循环打捞篮使用时间 过长 ,循环起钻 ,起钻过程通畅。起钻完发现打捞蓝 被大小石头堵死 ,其 中两块大的直径分别为 1 5 、1 0 c m,厚度均为 8 c m。打捞篮前 的引鞋磨损严重 ,每 个刀翼被磨成尖型。 2 . 2 复杂发生的原因分析 2 . 2 . 1 井漏发生的原因 1 该井古生界地层钻遇 7套闪长岩和 7层煤 见 表 2 ,火成岩及其蚀变带裂缝发育 ,煤层及上下碳 质泥岩微裂隙发育,以及天然裂缝的存在,均是导致 古生层地层钻井井漏的主要客观因素。 2三开井段均为古生界地层 , 裸眼段长 1 3 0 0 n l , 钻遇火成岩与煤层共计 1 4套 ,微裂缝发育 ,漏点多 , 是该井堵漏效果不理想 、累计漏失量大的主要原因。 3该井钻井揭示 ,该 区古生界地层安全密度窗 口窄 ,地层承压能力低 ,为平衡地层的坍塌压力提高 密度 ,导致井内液柱压力大于地层孔 隙压力 ,也造成 井漏的发生。 2 . 2 . 2 划眼发生的原 因 除三开钻井过程 中第一趟划 眼是 由于钻 遇地层 岩性硬 2 9 9 3 ~3 1 4 0 I T I 为灰绿 色闪长岩 ,所下钻 具组合刚性过强,无法沿井眼轨迹顺势通过 ,导致扶 正器与地层摩擦,致使下钻遇阻划眼外,其他各次划 眼均 由于井眼垮塌 ,井下有大的硬掉块 ,导致下钻遇 阻 ,引起划眼复杂 。引起井壁失稳的主要原因有 ① 由凤凰 X1 井古生界地层岩心的全岩矿物含量与黏土 矿物 x射线衍射定量分析结果可 以看 出 该井上石 盒子组岩心的黏土总量平均值高达 6 7 . 2 3 %,其中伊 / 蒙混层为 3 4 %,层 间比 1 5 %,伊利石为 3 1 . 5 %,泥岩 具有较强的水敏性, 易水化膨胀, 产生较强的渗透压, 导致剥落、掉块 ; 下石盒子组地层在 3 6 4 3 .7 9 1T I 井 段夹致密砂岩外,其他井段多为水敏性强的灰黑色泥 岩 ,水敏性与上石盒子组泥岩相当 ; 山西组也为水敏 性灰黑色泥岩,但该地层的伊利石含量较高,平均为 5 8 %, 裂缝和微孔 隙较发育 , 钻井 中易发生水化 、 掉块 , 造成下钻遇阻、划眼等复杂。②在三开 2 9 9 3 ~3 8 3 9 m井段陆续钻遇火成岩 7 套和煤 7 层,该地层裂缝和 裂隙发育 ,漏失 了大量钻井液 ,井壁泥岩受滤液长时 间浸泡胶结强度下降, 在钻具的撞击下垮塌、 掉块 ; ③从井深 3 2 7 8 1T I 到 3 3 7 5 1T I 接连钻遇煤 6 层, 煤层、 碳质泥岩和煤线发育 的地层胶结强度较弱 ,受钻具的 碰撞和钻井液的冲刷 ,极易形成大肚子井眼,大的硬 质掉块进入里面不易弄出来 ,从而造成起钻挂卡 ,下 钻遇阻 ,划眼时间长,常憋停顶驱等情况。 3 后 续钻井施工建议 1 . 钻遇漏层时,建议钻穿一层堵实一层 ,避免钻 井液消耗大 ,频繁补充新浆造成钻井液性能不稳定。 在疑漏井段钻井时,以预防井漏为主,采用提高钻井 液黏度和加入细颗粒封堵材料进行随钻防漏堵漏 。 2 . 该 区后续钻井要选用具有更强的抑制 、封堵 、 防塌性能的钻井液体系,加强钻井过程控制和预防为 主的施工原则 , 以满足该区古生界地层安全钻井需要 。 3 . 区域探井的地层情况不清楚 ,地质存在不可预 见的因素多,全井段钻进中,施工人员要建立每班钻 进参数记录表 ,特别是遇到泵压 、扭矩 、机械钻速等 参数变化异常时要立 即分析原 因,以判断井下情况 , 采取调整措施再进行后续钻进。 4 . 时刻关注钻时变化 ,发现钻时连续变慢时 ,立 刻起钻。每个钻头人井前必须要考虑地层岩性情况 , 不要轻易下人 P DC钻头 。 5 . 在起下钻作业中,要求控制好起下钻速度 ,防 止抽吸和激动压力的产生。起钻按规定及时灌好钻井 液 ,下钻注意观察返浆情况 ,中途顶泵时,避开易发 生漏失的井段 ,并折凡尔小排量循环,待性能恢复后 正常排量循环。 参 考 文 献 [ 1 ] 黄洪舂,李景明,等 . 煤层气鱼刺井钻井技术研究与试 验 [ c ] . 复杂结构井完井及开采技术研讨会论文集,中国 石化 出版社 ,2 0 0 6 8 5 . 8 8 . Hu a n g Ho n g c h o n g,Li J i n g m i n g,e t a 1 .CBM fis h b o n e we l l d r i l l i n g t e c h n o l o g y r e s e a r c h a n d t e s t o f b a s e d c o mp l e x we l l [ C ] . C o m p l e t i o n a n d mi n i n g t e c h n o l o g y c o n f e r e n c e S i n o p e c p r e s s , 2 0 0 6 8 5 - 8 8 . [ 2 】 刘汝山,曾义金 . 复杂条件下钻井技术难点及对策 [ M] _ 中国石化 出版社 ,2 0 0 5 1 0 2 . 1 0 5 . L i u R u s h a n , Z e n g Yi j i n . Z h o n g we i . Dr i l l i n g d i ffic u l t i e s a n d C o u n t e r me a s u r e s o f[ M] . S i n o p e c p r e s s u n d e r c o mp l e x c o n d i t i o n s . 2 0 0 5 1 0 2 . 1 0 5 . 收稿 日期2 0 1 4 . 0 1 . 2 0 ;H GF 1 4 0 2 F 1 ;编辑付王 月 颖 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m