长庆油田小井眼钻井应用分析.pdf
2 6 钻 采 工 艺 DRI I 工I NG & PR0DUCT 1 0N T ECHN0L0GY 2 0 0 9年 7月 J u l v 2 o o 9 长庆油 田小井眼钻井应用分析 刘社明 , 吴学升 , 王定峰 , 黄 占盈 , 王勇茗 , 高云文 1中国石油长庆油田公司苏里格气田开发指挥部 2长庆油田油气工艺研究院 刘社明等.长庆油田小井眼钻井应用分析, 2 0 0 9, 3 2 4 2 6 2 7 , 3 3 摘要 2 o o 8年长庆油田为降低钻井成本, 在白豹油田进行了小井眼钻井应用, 经过 3口井的钻井实践, 用1 5 型钻机顺利完成 了2 2 0 o m井深的小井眼井, 机械钻速 1 0 r n / h左右。小井眼井采用 8 8 . 9钻杆, 钻杆柔性大, 方位 偏移较大, 井眼轨迹控制难度大, 建议适当提 高造斜点, 改变原来的直 一增 一稳井身剖面为直 一 增 一微降, 减少起 下钻次数, 提 高钻井速度。通过小井眼钻井技术在 3口井的实践 , 分析总结了小井眼钻井存在的问题, 并提 出了技 术对策 。 关键词 小井眼 ; 机械钻速 ; 钻 井技 术 ; 钻具 组合 ; 长庆 油田 中图分类号 _r E 2 4 6 文献标识码 A D O I 1 0 . 3 9 6 9 厂 j . i s s n . 1 o o 67 6 8 x . 2 o o 9 . o 4 . o 0 9 2 0 0 8 年长庆油田为了降低钻井成本, 进行了小 井 眼钻井可行性论证 , 认为小井 眼钻井 技术可以节 省成本, 减少岩屑体积和钢材消耗 , 有利于环境保 护, 满足压裂、 采油及后期作业要求。截至 2 0 0 8 年 5月 , 完成小井眼井 3口, 井深分别为 2 2 5 0 m、 2 2 0 5 m和 2 2 3 4 m, 钻井施工顺利 , 钻井周期较长 , 机械钻 速较慢 。 一 、小井眼钻井技术的应用 1 . 小井眼井钻井概况 采用 z J 1 5型钻井施工 , 最大载荷 8 O 0 k N, 经过 分析计算采用 1 2 O m m钻铤 1 2 0 m, 名义重量为 7 9 k g / m, 采用 8 8 . 9 m m钻杆 , 名义重量为 1 9 . 8 1 k g / m。 完钻 的两 口小井眼井统计数据见表 1 。 表 1 三口小井眼井钻井指标统计表 项 目 关 2 9 5 0 关 1 4 31 5 4 关 1 4 3一l 5 2 完钻井深 m 2 2 5 0 2 2 0 5 2 2 3 4 纯钻时间 h 2 4 O . 7 2 2 2 0 . 1 7 2 2 0 . 3 8 平均机械钻速 h 9 . 3 5 l 0 . 0 1 1 0 . 1 4 钻井周期 d 2 0 . 9 2 1 4 . 7 2 1 3 . 9 2 完井周期 d 2 3 . 8 3 1 9 . 0 0 1 8 . 5 4 小井 眼钻井技术不断提高 , 平均机械钻速逐步 提高, 钻井周期逐步缩短。 2 . 钻具组合 第一口井由于小井眼轨迹控制的问题, 经验不 足, 先后七次倒换钻具组合, 试验了“ 四合一” 钻具 组合, “ P D c单扶” 钻具组合, “ 牙轮钻头 光钻 铤” 的常规钻具组合等。通过后两 口井 的实验 , 逐 渐确定了“ 四合一” 的小井眼钻具组合 见表2 。 表 2 小井眼钻具组合 井段 钻具组合 1 7 2 P DC 0 . 2 57 I 1 4 0 1 。7 . 1 2 1 4 0 直井段 一 S D C 0 . 9 m 1 6 2 S t a b 13 1 1 3 1 00 . 4 6 m 造斜段 l 2 0 N MD C1根 1 2 0 D C 1 4根 0 8 8 . 9 DP 3 1 13 1 00 . 4 6 8 8 . 9 KL 1 7 2 P DC 0 . 2 5 7 L Z 1 4 0 1 . 2 5 。 7 .1 2 l 4 0 S DC x3 . 8 m 1 6 2 S t a b1 m 31 13 1 0 稳斜段 x 0 . 4 6 m l 2 O N MD C1根 1 2 0 D C1 4 根 8 8 , 9 D P 3 1 1 3 l 0 0 . 4 68 8 . 9 K L 3 . 钻头和螺杆 通过对白豹油田地层可钻性的分析, 结合近几 年常规井眼 P D c钻头的优选经验和钻井实践 , 考虑 到富县层段存在石英砂岩, 对 P D c钻头磨损比较严 重。初 步确 定 方 案 上 部 地层 用 亿 斯 达 l 7 2 E M1 6 2 5 S E钻进 , 富县及以下井段用牙轮钻头钻进。 在第一口井的使用中发现, 牙轮钻头钻速慢, 寿命 收稿 日期 2 0 0 81 21 O; 修 回 日期 2 o o 9 0 6一l 3 作者简介 刘社明 1 9 6 6一 , 高级工程师, 硕士, 1 9 8 6 年毕业于原华东石油学院钻井工程专业, 长期从事石油天然气钻 完 井工艺技术研 究和管理工作。地址 7 l 0 0 1 8 陕西省西安市未央区文景路 , 电话 0 2 9 8 6 9 7 8 8 6 2 , Em a i l l s m 一 。 q p e t r o c h i n a . c o m . c n 。联系人 王定峰, 电 话 O 9 28 6 5 9 0 7 2 3 , 地址 7 1 o o 2 1 陕西西安 。 第 3 2卷第4期 V0 l _ 3 2 No . 4 钻 采 工 艺 D RI L UN G&P R 0 DU C rr I O N I EC HN O L 0G Y 2 7 短。在第二、 第三口井大胆实验, 通过调整钻进参 数 , 确定 了全井段使用 P D c钻头钻进的钻井思路 , 通过现场试验, 大幅度提高了下部地层的机械钻速, 降低了钻头消耗 表3 、 表4 。 表 3 三口井井深与钻头使用情况 井号 井深 m 钻头数量 关 2 95 O 2 2 5 O 2只 P D C 、 3只牙轮钻头 关 1 4 31 5 4 2 2 0 5 2只 P D C 关 1 4 31 5 2 2 2 3 5 3只P D C 其中一只为用过的钻头 表 4 三口井富县组与延长组机械对比 机械钻速 n h 地层 关 2 9 5 0 关 1 4 31 5 4 关 l 4 31 5 2 富县组 4 . 9 7 5 . 4 8 9 . 6 2 延长组 4 . 3 0 9 . 4 2 9 . 0 0 通过调研 和优选 , 采用性能 比较好 的立林公司 生产的螺杆。经过现场试验和摸索, 及时调整钻进 参数, 螺杆的寿命明显增加, 由第一口井的6 0 h 增 加到 1 2 0 h左右。大大降低了起下钻次数, 提高了 钻井时效 表 5 。 表5 小井眼井螺杆使用情况 使用时间 累计进尺 序号 井号 地层 h m 环河、 华池、 洛河、 1 关 2 9 5 0 6 2 . 5 7 9 9 8 安定、 直罗 关2 9 5 0 直罗、 延安 2 环河、 华池、 洛河、 1 4 4 . 5 2 1 6 0 5 关 1 4 3 1 5 4 安定、 直罗 直罗、 延安、 3 关 1 4 3 1 5 4 l1 3. 68 971 富县、 延长 环河、 华池、 洛河、 4 关 1 4 3 一 l 5 2 1 3 7 0 8 1 2 9 1 安定、 直罗、 延安 5 关 1 4 3一l 5 2 延安、 富县、 延长 7 1 3 5 6 6 6 4 . 钻井液 第一 口井延长组全段采用了低固相细分散钻井 液体系, 试验表明钻井速度较慢, 直罗坍塌对井下安 全潜在风险较大, 同时钻井液成本较高。为此, 通过 分析, 在以后的小井眼中调整了钻井液体系 二开到 长4 5 采用清水聚合物钻井液体系, 目的层长 6 采 用低固相细分散钻井液体系。 5 . 固井 固井作业采用常规井眼固井作业的水泥浆体系 和固井工艺 , 现场施工顺利 , 固井质量优 良。非储层 段采用粉煤灰低密度水泥浆体系。 配方 5 0 %G级水 泥 H s R 5 O %粉 煤灰 3 % F H一 3 , 平均密度 1 . 5 0 g / c m ; 储层段采用纯水 泥高密度水泥浆体系。配方 G级水泥 H s R 2 % G J Rl , 平均密度 1 . 8 6 g / c m 。设计水 泥返高 5 7 5 m, 实际返高 1 7 0 m, 固井质量优 良。 二、 存在问题及对策 1 . 钻井速度较慢 关 2 9 5 0井小井眼全井平均机械钻速为 9 . 3 5 Ⅱ h , 关 1 4 31 5 4井全井平均机械钻速为 1 0 . 0 2Ⅱ h , 2 0 O 8年 白豹油 田常规井眼平均机械钻速为 3 0 . 1 3 r n / h , 差距较大 。 1 . 1继 续优 化 改进 钻 头 调小 P D c钻头的后倾角, 提高钻头在低钻压工 矿下的攻击性, 进一步提高钻井速度, 同时与螺杆钻 具进行匹配, 提高复合钻井效率。 1 . 2增 加二 级 固控 降低钻井液有害固相含量, 有利于净化井眼, 提 高钻井速度。 1 . 3优化钻井参数提 高钻压 根据 l a n d m a r k 软件对关 2 9 5 0井进行了钻压 模拟计算, 根据实钻井眼轨迹进行了模拟, 在钻柱不 发生正弦弯曲和螺旋弯曲的情况下, 在 5 0 01 7 0 0 m井段 允许加 压 l 0 t 左 右 , 现场 施工钻 压一般 为 3~6 t , 与理论计算相比较低 。见 图 l 。 5 o o 1 0 o O 求 1 5 0 o 2 O o o 钻压 1 O 2 O 4O 6 O 8 O 1 O O 1 2 O 1 4 O 1 6 O 图1 根据实钻井眼轨迹模拟的允许钻压 2 . 井眼轨迹控制难度大 小井眼设计井身剖面为直 一 增 一 稳三段制, 实 钻井身剖面因为钻杆直径小 , 柔性大 , 对轨迹控制不 利, 形成直 一增 一降井身剖面。关 2 95 0井在 l 2 1 9 m已经增斜至 1 9 . 3 。 , 远超过设计的 1 O . 9 。 最 大井斜 见图 2 。关 1 4 3一l 5 4井 , 水平位移较小 1 2 8 m , 设计最大井斜 5 . 5 9 。 , 实钻最大井斜角8 . 8 。 , 井身剖面为直 一 增 一 微降。 下转第3 3 页 第 3 2卷第4期 Vo 1 . 3 2 N0 . 4 钻 采 工 艺 D Rf I JL I N G& P R 0 DU C Ⅱ0 N T E C HN 0 L 0 GY 3 3 三、 微小井眼环空压耗规律 根据环空流体压耗模型, 可以得到不同流量、 不 同井深的环空流体摩擦压力损失 。 井深 m 图4 环空压耗随流量和井深的变化规律 图 4给 出 了井 筒 内径 为 8 8 . 9 , 连 续 管外径 5 O . 8的情况下环空压耗与井深 的关系曲线。 如图4 所示, 随着井深的增加, 环空压耗线性增 加。排量越大, 环空压耗越大, 随井深增加越剧烈。 环空压耗在排量为 l 5 0 0 L / m i n , 井深达到 2 o 0 0 m 时达到了 1 5 . 2 MP a 。相 同井深 , 微小井眼环空压耗 要 比常规井筒环空压耗大得多。 四、 结论 1 通过研究 , 得到 了微小井眼连续管 内幂律 流体层流运动时压耗模型, 紊流运动时压耗模型, 环 空内幂律流体层流运动时压耗模型为, 紊流运动时 压耗模型, 为微小井眼钻井水力参数优化设计提供 了依据。 2 在相同流量下 , 连续管直管段和螺旋管段 的压力损失随井深 长度 的增加而线性增加 ; 流量 增大, 相同深度 长度 的直管段和螺旋管段的压力 损失增大, 随井深增加越剧烈; 流体流经连续管螺旋 段时产生的压降远 大于流经直管段时产生 的压 降。 随着井深的增加 , 连续管的总压力降呈下降趋势。 3 随着井深的增加 , 环空压耗线性增加。流 量越大 , 环空压耗越大 , 随井深增加越剧烈 。 4 建议采取措施降低摩擦压力损失, 特别是 螺旋段 的摩擦压力损失 , 以提高到达井底的压力 。 符号说明 p 一流体密度, k m ; 一连续管内流体平均速度 , -n / s ; 一 环空流体平均速度 , n s ; Q 一钻井液流量, I / s ; d 一连续 管内径, m; 一井筒内径 , m; D 一连续管外径, m; D一卷筒 心轴直径, m; n 一流态指数, 无 因次; 稠度系数, P a s “ ; L 一连续管长度, m; z 一螺旋管长度, m; 却 一连续管 内的压 力损耗, P a ; 却 一环空压力损耗 , P a 。 参考文献 [ 1 ] B o u r g o y n e A T J r . e t a l A p p l i e d D r i U i n g E n n e e r i n g [ M] .S o c i e t y o f P e t ml e u m E n g i n e e r s ,1 9 8 6 . [ 2 ] 曾春元, 邹枫. 幂率流体环空及钻头水力参数的计算方 法[ J ] .断块油气田, 1 9 9 8 5 . [ 3 ] 李宗田. 连续油管技术手册[ M] .北京 石油工业出版 社 , 2 0 0 3 . [ 4 ] 傅阳朝 , 李兴明, 等译.连续油管技术[ M] .北京 石油 工业出版社, 2 0 0 0 . 编辑 黄晓川 上接第 2 7页 由于钻柱刚性小 , 井斜 、 方位控制 能力降低 , 在 探索研究的同时对井身剖面进行优化, 适当提高造 斜点深度 , 改变原来的直 ~ 增 ~稳井身剖面为直 ~ 增 一 微降 , 降低井眼轨迹控制的难度 , 提高钻井速度。 一 设计轨迹 40 O 8 o o 1 20 0 l 6 O O 2 0 0 o 3 O O 一 2 5 O 。 ∥实 钻 轨 i 营 2 o 0 . 1 5 0 设计轨迹 1 0 0 5 O 0 一6 o 0 _ 4 o 0 O 0 0 2 O O 4 o0 6 0 0 5 0 0 5 O 1 0 0 1 5 O 水平位移 m 东 m 图2 关2 9 5 0 井实钻和设计井眼轨迹垂直和水平投影图 3 . 钻头水功率利用率较低 根据现场水力参数计算 , 与常规井眼相 比, 小井 眼钻头喷嘴直径较大, 水功率利用率偏低, 降低了水 力破岩的作用, 井底清洁不好, 这是造成钻井速度慢 的关键原因之一。 三 、 结论 1 使用 z J 1 5型钻机顺利完成了 2口井深 2 2 0 0 m的小井眼油井 , 施工顺利 , 固井质量优良; 2 两 口小井 眼井钻井周期较 长、 机械钻速较 慢, 主要问题是钻压偏小、 钻头喷嘴水眼较大, 水功 率利用率较低 ; 3 小井眼井采用 8 8 . 9钻杆 , 钻杆柔性大 , 方 位偏移较大, 井眼轨迹控制难度大, 建议适当提高造 斜点, 改变原来的直 一增 一稳井身剖面为直 一 增 一 微降, 减少起下钻次数, 提高钻井速度。 编辑 黄晓川 m 8 6 4 2 O 日 皇 一 坦悄醑