川西须五水平井页岩段钻井液技术-.pdf
201 5正 第9 卷 第5 期 天 然 气 技 术 与 经 济 Na t u r a l Ga s Te c h n o l o g y a n d Ec o n o my Vo 1 . 9. No . 5 Oc t . 2 O1 5 d o i 1 0 .3 9 6 9/ j .i s s n .2 0 9 5 1 1 3 2 .2 0 1 5 .0 5 . 0 1 0 川西须五水平井页岩段钻井液技术 李丽 刘伟 1 .中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院,四川德阳6 1 8 0 0 0 2 .中国石化西南油气分公司工程技术管理部,四川 成都6 1 0 0 4 1 摘要 川 西须五段储 层砂 岩钻进 中可能钻遇 长段 页岩 ,容 易发 生井壁失稳 。为能在 页岩水平段 中安全钻进 ,室 内通过强化常规水基钻井液的抑制和封堵性能,形成一套高性能水基钻井液并在XY H F 一 1 井进行探索性应用,现场应 用显示 ,高性 能水基 能明显减缓 页岩失稳速 率 ,但 随钻井 时间延 长 ,页岩失稳风 险仍逐渐 上升 ,需及 时转换 为油基 钻 井液。相对水基钻井液,油基能满足页岩段稳定井壁要求,提高了机械钻速,缩短了钻井周期。 关键词 川西须五非常规致密高性能水基油基钻井液 文献标识码 B 文章编 号 2 0 9 5 一 l 1 3 2 2 0 1 5 0 5 0 0 3 2 0 3 0 引言 川西须五段非常规致密气资源丰 富 ,勘探 开发 潜力 巨大 ,储层埋深为 2 1 0 0 ~3 5 0 0 m。须五段储层 存在砂 页互层 、非均质性较 强 、砂体 的展 布变化较 快 的特征 。在水平段施 工过程 中 ,如砂体展 布发生 变化 ,钻遇薄层页岩时 ,由于在页岩层 中水平钻进 , 导 致钻遇 长段 页岩 ,如川 西须二 段水平 井 X1 0 1 H 井 ,水平段钻遇页岩夹层 ,垂直厚度 4 0 c m,水平段 钻进井段为 8 m,该 页岩段井壁失稳导致后期施工中 憋泵 、蹩停顶驱现象频繁 ,总计进行了 2 4 . 0 4 d的专 项通井 、划 眼。水平段 中钻遇长段页岩 时 ,页岩在 水相滤液侵人后 ,易发生剥落掉块 ,且水平段 中的 掉块不易返 出井筒 ,导致施工条件恶化 ,给钻井施 工带来极大 的风 险 ,也 给钻井液技术提 出了巨大 的 挑战 。 l 须五 泥页岩段施工难点 须五泥页岩段 的施工难点主要有 ① 施工地层 压力高 ,水平方 向最大 、最小主应力差值大 ,井 眼 轨迹沿最小主应力方向钻进 ,不利于井壁稳定 ;② 须五段 岩性 主要 以页岩 、砂岩 为主 ,局部 夹煤层 , 须五段页岩 占比高达 5 0%以上 ,泥页岩表 面有较多 微裂缝和微孔 ,煤层 线 占7% 左右 。泥页岩在钻井 液 浸泡 下容 易剥 落掉 块甚 至 垮塌 ,井 壁失 稳 风 险 大 。在西南工 区施工的 3口须家河组水平井均在水平 段钻遇长段 的泥页岩 ,钻井施工 中均 出现井壁失稳 现象 ,导致井下复杂情况频繁 ,部分井提前完钻。 2 须五泥页岩段井壁失稳关键因素分析 室 内对须五段泥 页岩进行水化膨胀 率和滚动 回 收实验 ,7 0 q c 、3 MP a 条件下测定页岩岩粉制成 的岩 样在钻井液 1 7 h 的水化膨胀率低 于2 . 5%,岩屑滚动 回收率均超 过 9 0%,显示页岩岩屑不易水化分散 的 特性 。 须 五段 泥 页岩 岩样 主要 矿物 组分 是 石英 和粘 土 ,其次为钠长石 、斜长石 、方解石 、白云石 、菱 铁矿 ,部分含有少量钾长石和石盐 。其 中粘土矿物 含量大都在 3 0%~5 0%,粘土矿物组分主要 以伊 / 蒙混 层 和伊利 石 为主 ,含 有少 量 的高 岭石 、绿 泥 石 ,不含蒙脱石 ,其 中伊 /蒙混层 比例 较高 ,基本 在粘土矿物相对含量 的4 0%以上 ,伊 /蒙混层 中蒙 脱石含量相对不高,大约 1 0%~2 0‰ 须五段页岩电镜扫 描显示 图 1 ,岩样较致密 , 粒间存孔缝 ,孑 L 缝宽度为纳米 一 微米级别 ,部分样 品泥质问填 充方解 石 ,伊 蒙混层成层状 或片状 ,这 修订 回稿 日期 2 0 I 5 0 82 8 作者简介李Ⅲ 1 9 7 8 一 ,女,从 钻 液的没汁『 吏 科研 『 . 作E - m a i l j I o v e m v l a , n i l i v 1 6 3 0 11 32/N a t u r a l G a s T e c h n o l o g y a n d E c o n o my 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第9 卷 李丽,等川西须五水平井页岩段钻井液技术 第5 期 0 .2% 增粘剂 3 %~5 %降滤失剂 2%~ 3%封堵 剂 重晶石 。 室 内配方油水 比控制在 8 5 1 5 ,常温和 1 0 0 老 化 1 6 h的性能试验数据如表 2 所示 ,室内评价显示油 基配方老化前后破乳电压均较高 ,高温高压滤失量 小 ,滤失量值仅为 3 . 6 mL 。 表2 油基钻井液性能实验数据表 4 现场应用 须五段非常规致 密气藏第一 口水平井为 X Y HF 一 1 ,该井是一 口三开制水平井 ,第三次开钻井 眼尺寸 2 1 5 . 9 mm,第三次开钻施工井段 3 2 8 1 ~3 4 1 7 m,地 质预计在第三次开钻井段为纯砂岩 ,但实际施工过 程 中 自3 3 0 2 m开始钻遇纯碳 质页岩 ,施工 1 1 5 m后 仍未 发现砂体后 即转换为油基钻 井液体系 ,该 井在 水平段 1 3 6 m探索性使用了高性能水基钻井液。 高性能水 基钻井液在该井现场应用表 明 ,相 比 常规水基钻井液 ,高性能水基钻井液滤失量更低 中 压降滤失量值≤ 2 m L ,1 2 0 C 高温高压降滤失量≤ 5 mL ,滚 动 回收 率提高 l 8%,防塌性能 更优 。X Y HF 一 1 井采用高性能水基施工 的 1 3 6 m页岩段 中 ,施 工顺利 ,页岩井壁在高性能水基钻井液 中浸泡时间达 1 9 d ,相 比M2 1 H井 钻进约 1 3 d 发生井壁失稳复杂 情况 和 Xl 0 1 H井 钻进约 9 d 发生井壁失稳 复杂情 况 ,高性能水基钻井液能减缓页岩井壁失稳的速率 。 从 油水基转 换时 的起钻大钩数据和返 出掉块情 况可看出 图4 ,在转换为油基钻井液后 ,3 3 6 0~3 4 0 0 m 碳质页岩发育 起钻井段 ,大钩载荷变化值大 且 不 平稳 ,起 钻 需上 下 活 动钻 具 ,下钻 至 井 深 3 3 2 2 .7 5 m遇阻,循环划眼, 循环一个周期后返出页岩 掉块 ,通 过后期 油 基施 工情 况 和起钻 大 钩载 荷可 知 ,页岩段在高性 能水基浸泡下 ,井壁仍然有轻微 失稳特征 ,但对后续施工无影响。 相 比水基钻 井液 ,油基钻 井液提 速效果 明显 , X Y HF 一 1 井第三次开钻水平段采用高性能水基 的平均 机械钻速为 1 . 3 m/h ,转换为油基后的平均机械钻速 为2 . 1 2 m/ h ;X 5 0 5 H井 2 1 5 . 9m m井眼水平段 9 0 7m, 34/Na t u r a l Ga s T e c h n o l o g y a n d E c o n o my 机械钻速达 4 . 8 8 m/h ,创 2 1 5 . 9 m i l l 井眼水平段施 工周期最 短 2 2 . 9 2 d的记 录。这主要是 由于油基在 防 塌性 、润滑性方面均明显优于水基钻井液 ,柴油基 钻井液 的滚动 回收率 为 9 8 . 9 2%,显示岩屑在油基钻 井液 中几 乎 不分 散剥 落 ,油基 施 工过 程 中井壁 稳 定 ,岩屑成型明显 ,容 易被钻井 液携 带出井 ,不易 在井底被 钻头二次碾磨 。柴油基钻井 液润滑系数值 较高性能水 基明显偏低 ,E P值仅 为 0 . 0 8~0 . 1 1 ,而 水基钻井液E P值为0 . 2 ,因此油基钻井液施工井段机 械钻速提升明显。 3 3 8 0 3 4 0 0 3 4 2 0 图4 水基转换和油基施工起钻大钩载荷变化图 5 结论 1 高性 能水基 钻井液 性 能优于 常规水 基钻井 液 ,滤失量更低 ,防塌性能更优 ,钻井液性能 的优 化会减缓地层失稳 的速率 ,但随着水基钻井液施T 时 间增长 ,仍然存在地层失稳 的风险 ,在长 页岩水 平段全程采用水基钻井液仍面 临技术难题 ,需进一 步技 术 攻关 。 2 油基钻井液 防塌和润滑性能优异 ,能明显提 高页岩段的机械钻速,降低钻井周期,能够满足川 西须五水平井页岩段的施工需求。 参考文献 [ 1 ]王怡 ,徐江.含裂缝的硬脆性泥岩理化及力学特征研究 [ J ] .石油天然气学报 江汉石油学 院学报 ,2 0 1 1 ,3 3 6 1 0 4 1 0 8 . [ 2 ]王睿,欧阳伟,金永平,等.合成基钻井液在四川地区页 岩气井的应用 [ J ] .天然气技术与经济 ,2 0 1 3 ,7 3 2 7 2 9. 编辑 李臻 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m