天然气管道法兰断裂原因分析.pdf
天然气管道法兰断裂原 因分析 吴 兴华 上海市特种设备监督检验技术研究院 , 上海2 0 0 0 6 2 摘要 对材料为 A S T M A 3 5 0 G r . L F 2, C l a s s 1的标准法兰在进行气压试验时发生断裂 的原 因, 采用 宏观检测、 力学性能试验 、 扫描 电镜分析 、 金相分析、 工艺试验 、 超声波检测、 断裂韧度测试等多种方 法, 进行 了全面综合 的探讨, 认定使用 了脆化程度严重的不合格材料是造成事故的主要原 因, 同时 提 出了预 防事故的建议。 关键词 法兰; 脆化 ; 冲击韧性; 断裂韧度; 锻造 中图分类号 T E 8 3 2 ; T Q o 5 5 . 8 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 1 4 8 3 7 2 0 1 1 0 4 0 0 4 7 0 5 d o i 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 4 8 3 7 . 2 0 1 1 . 04 . 0 0 9 Ana l y s i s o n Fr a c t ur e Ca us e o f NG Pi pe Fl a n g e W U Xi n ghu a S h a n g h a i I n s t i t u t e o f S p e c i a l E q u i p m e n t I n s p e c t i o n T e c h n i c a l R e s e a r c h, S h a n g h a i 2 0 0 0 6 2 , C h i n a Ab s t r a c t Th e f r a c t u r e c a u s e o f s t a n d a r d fla n g e wa s d i s c u s s e d, wh i c h ma t e r i a l i s AS TM A3 5 0 Gr . LF 2, Cl a s s 1, h a p p e n e d i n t h e p n e uma t i c t e s t . T he v i s u a l e x a mi n a t i o n, me c h a n i c a l p r o p e r t y t e s t i n g, S EM a n a l y s i s, me t a l l o g r a p h i c a n a l y s i s,pr o c e s s t e s t i n g, u l t r a s o ni c e x a mi n a t i o n a n d f r a c t u r e t o u g h n e s s me a s u r e e t c . we r e a d o p t e d t o a n a l y z e t h e f r a c t u r e c a us e t h o r o u g h l y a n d s y n t h e t i c l y. T he ma i n r e a s o n o f t h e a c c i d e n t i s e mb r i t t l e me n t . S e v e r a l s u g g e s t i o n s we r e g a v e t o p r e v e n t a c c i de n t o c c u r r e d a g a i n. Ke y wo r ds fla n g e; e mb r i t t l e me n t ; i mp a c t t o u g h n e s s ; f r a c t u r e t o u g h n e s s ; f o r g i n g 1 法兰断裂情况简介 某液化天然气接收站的天然气管道在进行气 压试验时, 突然发生爆炸 , 造成人员伤亡 , 周围设 施不同程度损坏。 1 . 1 气压试验 事故发生于该管道系统气压试验 的第 6天 , 试验管线为气化器至计量站之间的长度 约 5 2 0 m 的天然气管线。在试验压力 P 1 2 . 3 MP a下 , 与 法兰盲板连接的 、 为二期工程预留接 口的法兰发 生断裂 , 并引起了爆炸 , 如图 1 所示。 图 1 断裂后 的法兰 1 . 2断裂位置 从事故现场看 , 断裂发生在法兰锥颈小端与 47 C P V T 天然气管道法兰断裂原因分析 V o 12 8 . N 0 4 2 0 1 1 法兰直管段相接 的转角处 , 距离法兰直管段与管 道连接的外表面焊缝 1 8 m m。该断 口平齐 , 壁厚 未见减薄和颈缩现象 , 呈脆性断裂的特征。 2 法兰与钢管基本情况 法兰为 A S T M A 3 5 0 G r .L F 2 , C l a s s 1低合金 钢锻件; 钢管为 A S T M S A 6 7 1 G r .C C 6 0 C l a s s 3 2 常温和低 温用 电熔 化 焊钢管 , 钢 管外径 9 1 4 . 4 m m, 壁厚 4 6 m m。 2 . 1 法 兰锻 件制 造情 况 法兰坯料取 自方形棒料 , 经过油压锻造机初 步锻缩后 , 在环段机上继续将坯料锻制成法兰的 大致形状 , 经热处理后 , 再通过立式车床等机加工 设备将法兰加工成所需的规格尺寸。事故法兰制 造商仅对法兰所用钢坯做了试样冲击性能试验 , 但在随后的法兰钢坯锻造后正火热处理时, 没有 将试样与该产品锻件在 同一炉内同时进行热处 理 , 此后也没有制取试样再进行低温下 的冲击性 能试验, 不符合 A S T M A 3 5 0 要求缺 口韧性试验 的管道零部件用碳 钢和低合金 钢锻件中的要 求l 。 2 . 2 法兰和钢管的施焊情况 法兰和钢管采用手工钨极氩弧焊打底 、 手工 焊条电弧焊填充和盖面, 焊接材料为 T I G 8 0 N i l 。 3 事故法兰的材料和断口检验 3 . 1 法兰材料性能测试与断口形貌分析 从同批同规格未损坏件法兰与直管焊接后的 外观形貌 见 图 2 可见 , 在法兰锥颈小端与法兰 直管相接的转角处可见有沟槽 , 在断裂法兰小端 亦可看到沿转角沟槽开裂现象; 直管段的断 口基 本沿管道的横截面断开 , 无明显起伏 , 也无明显变 形 ; 在相对应的法兰断 口上 , 也未发现断口边缘变 形收缩现象。法兰断面沿 圆周方 向大致可见分为 内、 外两区域, 内圈区域大部分十分粗糙 , 呈现径 向分布为主的撕裂棱 , 外圈大部分较平细, 且有斜 向条纹。法兰断口宏观形貌见图 3 。 经宏观检查可推断 , 法兰开裂为由外表多源 启动的脆性断裂 , 且开裂与法兰锥颈段转角的应 力集中和沟槽缺陷有关。 3 . 2 力 学性 能试验 48 图 2 法兰接头外 观 图 3 法兰断 口宏观形貌 在法兰的锥颈部位按标准要求截取切向及轴 向试样 见 图 2 , 分别进行拉伸 、 冲击及硬度检 测 , 测试结果如表 1 所示。 切向和轴 向部分拉伸试样在拉伸试验后外观 如图4所示。可以看出, 切向拉伸试样有颈缩 , 轴 向拉伸试样则无明显的颈缩变形 , 在轴 向拉伸试 样外表还可见平行断面的小裂纹。 由法兰本体取样的力学性能检测结果所示, 事故法兰材质轴向抗拉强度、 断 面收缩率、 延伸 率、 低温夏比冲击值 和切 向低温夏比冲击值均未 达要求, 尤其是切向和轴向低温夏比冲击能量值 与标准要求相差甚远。 3 . 3 扫描 电镜 分析 对图 3的 “ 1 1 点” 区域管段断 口进行电镜扫 描 , 该试样近外缘 区域低倍下微观形貌如图 5所 示。图 5右下角区为外圆表面 , 可见周 向分布的 加工痕迹 ; 断面呈层片状分布 , 可见平行边缘的推 进条纹 。 高倍下可见 断面均呈 解理花样 , 脆 性形 天然气管道法兰断裂原因分析 V o 1 2 8 . N o 4 2 0 1 1 图8 “ 9点” 方向沿转角沟槽开裂金相组织 图9 基体的轴向截面上裂纹及夹杂分布形貌 未浸蚀 3 . 4 . 3 直管段断 口附近基体区域 在轴向截面上局部可见趋横 向分布的裂纹 , 锯齿状 、 断续分布, 部分与夹杂相关 , 呈脆性开裂 形态 , 见 图 9 。 3 . 5工 艺试 验及检 测 在事故法兰锥颈部位 , 图 3的“ 1 1 点” 至“ 1 点” 段取样 , 进行 了正火 9 0 0 c c2 h 退火 5 6 0℃ 0 . 5 h 处理。处理后在试块上制取轴 向试样, 进行拉伸、 冲击及硬度试验, 其结果如表 2所 示 。 事故法兰材料经一次正火后塑性和韧性指标 有所提高, 但仍未达到要求 , 二次正火后韧性指标 表 2 法 兰锥颈部位试样热处理后的力学性 能数据 R JR Z 一 4 5 . 6℃ 试样 H B / N .1 1 1 1 1 ~ / N mm一 / % % / J 一 次正火 3 6 5 5 2 5 1 1 . 5 1 4 . 0 9 , 8 , 1 2 1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 2 二次正 火 3 7 0 5 6 5 2 1 . 5 3 2 . 5 6 , 5 , 9 1 5 6 , 1 5 6 , 1 5 5 A 3 5 0一L F 21 级 平均值 /2 0 ≥25 0 48 5~6 55 ≥2 2 ≥ 3 0 ≤ 1 9 7 标准要求 ] 单个值 ≥1 6 仍与要求相差甚远 , 呈明显的脆性状态 , 说明再次 热处理能够少量改善法兰锻件的脆化状态 , 但不 能根本改善 , 使之达到标准要求。 3 . 6 超声波检测 对制造的同批同规格法兰中的两件法兰进行 超声波检测 , 用 2 . 5 MH z 纵波探测时, 将法 兰锻 件与焊接接头另一侧 同厚度钢管对比, 法兰锻件 的衰减系数较大, 意味着法兰锻件的晶粒度较大。 在对抽查锻件采用 K 1探头进行轴 向扫查时均发 现深度在 4 0 4 2 mm的 2~3 m m当量缺陷 , 缺 陷断续性分布, 分别约占周长的 5 0 %和 2 0 %。 3 . 7 法兰断裂韧度测试和法兰转角处有限元应 力分析 对法兰材料的断裂韧度进行 了取样测试 , 测 试分析表明, 法兰的断裂韧度值非常低, 最低值为 2 8 . 0 M P a / m 8 8 5 . 4 M P a / m , 已接近铁素体钢 的最低值 2 0 M P a m, 而且试样 的断裂完全呈现 5 n 出脆性断裂特征 , 和冲击试验及拉伸试验得到的 结果相一致。这样 的材料对应力集中十分敏感 , 并且遇到小尺寸缺陷会很容易发生低应力脆断。 由于法兰在拐角处的结构的不连续和较深的 加工刀槽 , 使得法兰拐角处出现了高应力集 中区。 有限元方法计算表明, 拐角处 的应力集中很高, 法 兰中的条状夹杂物的存在进一步加剧了该处的应 力集中, 使得结构在 尚未达到规定的试压压力时 便发生了脆性断裂失效。 4法兰断裂原因分析 引起法兰断裂的可能因素有很多 , 如气压试 验超压 、 焊接缺陷和材料缺陷等。 4 . 1 关于管道气压试验超载的可能性 由于爆炸时气体压力约为 1 2 . 3 M P a , 低于管 道的设计压力 1 3 . 6 M P a , 更低于试验压力 l 5 . 6 4 第 2 8卷第 4期 压 力 容 器 第 2 2 1 期 MPa j ,且从外观上看该管道没有发生鼓胀的现 象 , 现场实测也证明管道直径没有发生明显变化 。 由此可知本次爆炸是低应力脆 断所致 , 而不是压 力超载所致 。 4 . 2 焊接 缺 陷引起 法 兰断裂 的可能性 在对焊接接头的宏观 、 微观和无损检测中, 均 未发现超标焊接缺陷。另外法兰直管段外表面焊 缝距开裂部位约 1 8 m m, 法兰直管段 内表面焊缝 距开裂部位约 4 8 m m。在截面上可见焊接接头组 织分布正常 , 在法兰一侧 的热影响区沿焊缝均匀 分布 , 宽约 2 m i l l 。管法兰的断裂发生在焊接接头 及热影响区域之外。根据上述分析也可排除法兰 断裂由焊接缺陷引起的可能性。 4 . 3 法兰质量问题 引起断裂的可能性 由断裂法兰本体取样的力学性能检测结果可 看到, 管法兰锥颈体 区材质在轴 向的力学性能未 达相关技术要求, 材料性能在不同方向存在显著 差异 , 尤其是低温夏 比冲击能量值 , 切向和轴向均 不符合相关技术要求⋯ , 且相差甚远 A 3 5 0一L F 2 1级 。正火加 回火热处理后, 再取样检测 , 塑 性和韧性指标仍未达到要求 , 材质脆化程度严重。 由此可知 , 锻造工艺 以及热处理工艺过程的失控 是造成法兰材料脆化的一个重要因素。 从超声波检测结果可知, 在近法兰外表面存 在断续性缺陷。从电镜和金相检测 中也发现法兰 断 口附近基体局部 区域 有链 状分布 的硫化 夹杂 物, 在部分夹杂物区 , 夹杂物拉开呈裂纹分布, 法 兰中的条状夹杂物的存在会进一步加剧该处的应 力集中, 使得结构在 尚未达到规定 的试压压力 时 发生脆性断裂失效 。由此可见 , 材料本身的缺陷 是引起法兰断裂的另一个因素。 在管法兰圆锥面小端转角处发现有沟槽 , 有 限元力学计算表 明该处的应力水平很高。而从断 面和相邻裂纹的分布 、 走 向以及断面表层 的组织 形貌可知 , 该沟槽在载荷下形成明显 的尖角应力 集中效应。 5 结论 由上述分析可知 , 事故法兰开裂 的主要原 因 为锻造后的法兰材料力学性能 尤其是韧塑性指 标 未达到 A S T M A 3 5 0标准规定的要求 , 即法兰 材料脆化程度严重 , 而材料的脆化 系法兰锻造工 艺 、 热处理工艺过程控制不当, 原材料本身存在缺 陷引起的。管法兰圆锥面小端转角处的沟槽因应 力集 中效应也是引发开裂的另一个诱导因素。 6 建 议 该法兰断裂的根本原因是法兰锻件材料的塑 性和韧性明显低于标 准要求 , 造成对应力集 中和 缺陷非常敏感。因此, 对原材料 的质量 、 锻造的锻 造比及锻造工艺 、 热处理工艺等各个环节的控制 就显得尤为重要 。 鉴于硫化夹杂物的偏析主要是在冶炼过程中 产生 , 对其控制主要是冶炼方法 的改进 , 如脱硫、 增加钢水 的纯净度等 , 对于一些用于关键场合的 材料 , 应该增加硫化夹杂物的检测项 目, 以控制原 材料 的质量。 从对本次事故 法兰力学性能 的检测结果来 看 , 材料存在各向异性。由于此类法兰锻件通常 是通过正常的锻缩 , 然后再进行环锻形成的, 仍出 现此种情况 , 锻造 比和热处理不当应该是主要原 因, 因此应该严肃工艺纪律 , 加强锻造工艺和热处 理工艺质量的控制。 制造单位在法兰锻制成形后 , 由于没有按照 标准取样进行力 学性能试验 , 不能及 时发现事故 法兰已经严重脆 化 , 致使质量不合格的法兰用于 天然气管道上 。因此 , 制造单位应严格执行相关 规范和标准的技术要求 ; 对于使用在重要场合的 法兰 , 用户可按 J B 4 7 2 6~J B 4 7 2 8中4级锻件的 要求 , 对供方提供 的法兰进行材质抽验。 此外 , 应避免法兰出现结构上的几何不连续 , 引起局部应力集中等情况。 参考文献 [ 1 ] A S T M A 3 5 0 , 要求缺 口韧性试验的管道零部件用碳 钢和低合金钢锻件[ S ] . [ 2 ] G B 5 0 2 3 5 , 工业金属管道工程施工及验收规范[ S ] . [ 3 ] 张栋 , 钟培道, 陶春虎, 等.失效分析 [ M] . 北京 国 防工业 出版社 , 2 0 0 4 . [ 4 ] G B / T 6 3 9 4, 金 属平 均 晶粒 度测 定法 A S T M E 1 1 2 1 9 9 6 [ s ] . [ 5 ] G B / T 1 0 5 6 1 , 钢中非金属夹杂物含量的测定标 准显微图检验法 I S O 4 9 6 7 1 9 9 8 [ S ] . 下转第 5 6页 51 外取热器蒸发管失效分析及 改进 V o 1 2 8 . N 0 4 2 0 1 l 力值及分布, 从而减少失效的发生。 3 . 1 . 1 翅片结构 外取热器在投用 中, 其翅 片顶部及底部 的温 差客观存在 , 为防止翅片的翘曲, 必须在翅片顶部 开槽 , 原开槽形式见图 3 , 其槽底 的半径为 5 m m。 改进后的开槽形式见 图 1 0 , 翅片开槽改为 Q型 , 其槽底 的半径为 7 m m, 这样孔径放大 , 且改变了 应力集中点 , 从 而减少原翅片 U形 口开裂倾 向, 这样对蒸发管基体的影响更小。 图 1 O 改进后 的开槽形式 3 . 1 . 2 翅片排列 原蒸发管翅片共分 4组 , 这种结构造成组与 组之间环隙应力高度集 中; 而改进后的翅片采用 螺旋排列 , 改变了应力集 中的分布, 防止在一个水 平端面的焊接应力高度集 中。翅片在蒸发管上的 布置见图 1 1 。 图 1 1 改造后的蒸发管 3 . 2材料 升级 针对原蒸发管有珠光体球化的倾向 , 改进后 的蒸发管本体采用了抗珠光体球化能力和高温强 度较高的 1 5 C r M o , 同时翅片也采用与蒸发管相同 的材料, 这样既可长期保持材料的性能 , 延长蒸发 管的使用寿命 , 同时也基本消除了翅片与管子在 热变形 中因形变不一致而产生热应力的问题 。 3 . 3 改进 工 艺, 优化 操作 工艺上 , 优化操作 , 使外取热器运行平稳 , 保 障设备的安稳运行。 4 结语 通过对外取热器进行针对性 的改进 , 取得 了 令人满意的结果 , 在随后 的几次检修中, 对蒸发管 进行了检查鉴定 , 情况 良好 , 完全满足装置长周期 运行的要求。 参考文献 [ 1 ] 崔约贤, 王长利. 金属断V 1 分析[ M] . 哈尔滨 哈尔 滨工业大学 出版社 , 1 9 9 8 . [ 2 ] 邸长友. 外取热器取热管断裂失效原因分析[ J ] . 压 力容器, 2 0 0 2 , 1 9 3 3 5 3 7 . [ 3 ] 曾春华, 邹十践. 疲劳分析方法及应用[ M] . 北京 国防工业 出版社 , 1 9 9 1 . [ 4 ] G B 1 5 0 --1 9 9 8 , 钢制压力容器[ S ] . 收稿 日期 2 0 1 1 0 3 0 2 修稿 日期 2 0 1 1 - 0 33 1 作者简介 易建国 1 9 7 2一 , 男, 工程师, 主要从事特种设 备管理工作, 通信地址 2 0 0 1 3 7上海市浦东新区江心沙路 1 号 中石化股 份有 限公 司上 海 高桥 分公 司 , Em a i l y i - j i a n g u o s i n o g p c . t o m。 上接第 5 1页 [ 6 ] J B / T 4 7 3 0 . 3 , 承压设备无损检测 第三部分 超声波 检测[ S ] . [ 7 ] N B 4 7 0 0 9 --2 0 1 0 , 低温承压设备用低合金钢锻件 [ S ] . [ 8 ] 应道宴. A S ME / A S T M压力容器、 压力管道用锻件标 准分析[ J ] . 化工设 备与管道 , 2 0 0 1 , 3 8 3 3 8 4 3 . [ 9 ] 王强, 何芳 , 蔡冬梅. 长颈法兰径向轧制过程中金属 的轴向流动[ J ]. 压力容器, 2 0 0 6 , 2 3 5 4 9 5 1 . 56 [ 1 0 ] 蔡仁良. 国外压力容器及管道法兰设计技术研究 进展[ J ]. 石油化工设备与管道, 2 0 0 1 , 3 2 1 3 4 3 7. 收稿 日期 2 0 1 1 0 21 0 修稿 日期 2 0 1 1 0 41 2 作者简介 吴兴华 1 9 6 3一 , 男, 高级工程师, 研究方向 承压类设备安全 , 通信地址 2 0 0 0 6 2上海市 金沙江路 9 1 5 号 上海特种设备监督检验技术研究院, Ema i l w u x h