上向机械化进路胶结充填方案的改进.pdf
毒 秒 / , / 谚 采 矿 {; x 上向机械化进路胶结充填方案的改进 焦家金矿 事纪玉‘ 7 星 九 一 【 摘要】 上向机械化进路腔钻充填采矿法步骤回 采工艺 在我矿宴践表明. 有采矿成本高、损 采 摘化大 、安 生差 、施 工管 理难等 缺点 。本文粗 略地分 析 了产生 这些 蚨点的 原 固,提 出丁改进方 案 .即 变二 步骤 日栗 方 案为顺 序后 退式回 采 ,经 生产实 践验证 ,效果 良好 。现 已在 盎矿推 广虚用 . 关键词 上 向机 械化进路胶结充填法后退 式 回采缓斜 倾 中厚矿体采矿 法 1 采矿工艺改进的必要性 焦家金矿为 典型 的 焦家式”金矿床 , 矿岩破碎,属中厚缓倾斜难采矿体。上向机 械化进 路胶 结充 填采矿法 自1 9 8 8 年推广应用 以来,取得 了很 大的成 绩 ,实 践证明,这是 适 合我矿矿床条 件的采矿方法 。 目前 , 这一采 矿方法 负担我矿9 0 的生产任 务,即9 0 0 t / d 的供矿任务,采矿 工 艺 为 二 步 骤 进 路 回 采 , I步采进路用 11 0 获砂胶 结材 料充 填, Ⅱ步采进路用分级尾砂充填, 采场顶部0 . 5 m 左右以1 4 获砂胶结材料充填,作下分层回 采 的底 板,分层 高3 . O m, 回采进 路 跨 度 一 般为3 . O m。据1 9 9 1 年统计资料,采 矿 作业 成本1 9 . 5 1 元/ t ,充填作业成 本3 1 . O 6 元/ t , 矿石成本1 4 2 . 1 8 元/ t ,损 失 率9 . 8 ,贫化 率7 . 6 ,采场平均生产能力4 8 t / d ,回 采过 程 中采场 塌方1 3 0 多 次。 二步骤回采工艺 中的 Ⅱ步采进路,是在 I步采进路回采充填完 毕之后进行 的,为 降 低 Ⅱ步 采进 路被尾砂贫化的贫 化 率,以1 l 0 灰砂胶结 充填 I步采进路 , 于受充填 浓 度 ,充填泄水条件及充填体养护条件等诸多 因素影 响,致使胶 结充填体强度远选不到设 计要 求 ,这不 仅造成 大量 水泥 的消耗,使我 矿矿石成 率居 i苛不下 ,而且 Ⅱ步 采进 路回采 过程中仍有大量尾砂混入。由于Ⅱ步采进路 存在于 I步采进 路胶 结 充 填 体 的 “ 夹缝 ” 中 ,使 Ⅱ步采进 路受 到 I步采进 路施 工质量 的制约,不 可避免 地造 成 I步 采 进 路 “ 挤 死 ” Ⅱ步采进路船现 象,这也是 造成采矿 损 失 、 贫 化率 大的一十主要 原 因受 。I 步采进路 采矿活 动影 响, Ⅱ步 采进路 的矿柱形成应力 集 中区,根 据岩 体工程力 学理 论,岩 体抗拉 强度低,工程 中间顶板为 拉应 力集 中区。而 Ⅱ步采进路则位于拉应力 集中 区, 易出现塌 方 冒顶事故。所 以 Ⅱ步采进 路安全 性差 。同 时 ,由于处 理 Ⅱ步 采进路的安全 问题而 影响 了采场的生产能力,使成本中的安全措施费 用偏 高。 2 工艺改进 针对我矿 目前采矿工艺的缺点,产生了 改进 现行 采矿 工艺的想法,改进后的工艺应 具有生产能力大、成本低,安全性好,贫化 损失率小的优点,而且新工艺要不复杂、进 路布置灵 施工管理方便 。具 体作 法是 1 变 原设计二 步骤 回采为后 退式 顺 序 回 采J 2 降低充填料灰砂比,减少 胶 结材 料水泥 耗量 。 所谓后退式顺序 回采,就是从采场两翼 向中央 逐条 回采 。该工艺 的特 点是 ,在 采场 两翼各有 条 I 步回采进 路,在 原 岩 中蜘 进 , 其余进路均在原岩与充填体中掘进 , 只有 上向机械化进路腔结充填方案的改进李纪玉 维普资讯 采场最后回采进路为 Ⅱ步采进路。改进前、 后 的回采方案见 图1 和 图2 。 改进后 的方案 ,于】 9 9 2 年 7 月 用 ] 4 0 0 3 采场之后在我矿迅 速推 广,实践 表明它比原 圈1 原 设计二步骤 回采方案 I I步采进 路 ; I I步 采进路 1 1 一 I 步采进路回采时的尾砂变化 圈2 后退式顺序 回采 万案 孵. 1 . 回采肛序为先栗进路l ,9 .再采2 8 一 最 后 进略5 作 l步采 连路 , 2 . 回采进瞎规格.可根据现场安全需要的情况 加宽 或减少 j 3 . 为降低园充填体帮壁引起的贫化.回采进 路临充 填体帮 壁预 留O. 5 m矿 壁 4. 最后 的 Ⅱ步 采进 硌规 格保证 在 3 0 m 0、 5 m 设 计规 格 巾. 一 2 一 设计方案有以下忧点; 1 回采顺序 简单, 由于 不 存 在 I步 采 和 Ⅱ步采进 路的划分,只须遵循后 退式回 采顺序 。进 路规格不受人为 约定的限制,只 须考虑工程地质条件和安全条件酌情加减。 故简单而行,便于生产技术管理’ 2 损失贫化率明显降低,基 本 上杜 绝 了 I步采进路 “ 挤 死” Ⅱ步采进 路现 象, 因充填体 帮壁引 起的贫化 得到控制J 3 安全性好, 步 骤进 路回 采 方案 中, Ⅱ步采进 路的顶板 暴露 面积远大于该进 路的实际暴露 面积 ,一般 Ⅱ步采 进路正接近 顶板 拉应力集 中区,致使 Ⅱ步采 进路回采困 难,塌方事故频频发生,而改进后的工艺, 回采进 路的顶板 受力状况 明显 好转 、安全性 好 见 图3 、图4 J 4 生产能 力大, 由于改进后 的 回果 方案具 有安 全性好 的优点,减少 了采场 回采 过程 中塌方 次数,节约 了劳 动时间,进而提 高了生产 能力, 回采进 路爆 破 条 件 得 以优 化,爆破效果显著 提高。 待进路 回采工作完 毕之后 ,可进行充填 准备工 作。首先 准备塑料 编织 布若 干和细铁 丝若干 ,然 后按图5 所 示的方式 敷 设,注 意 相邻编织布 间的搭接与缝结 。 I 卜 。 霞 删 序回盂力 耗巾进路位咒 圈3 改进前和 改进 后方案的逊 蚶位置 维普资讯 , 固 4 应力分布 固5 充填准备 编织布的敷设 I .改进后的方案,可用分缎尾砂代替脏结充填辩 2 . 塑料编织布的作用如同充填体的包裹虾表,以减少 尾砂 目 i 起 的贫化 . 3 . 仍 I 4 睦结充填 顼郭O. 5 m| 4 . 编鳃布下部平卧部分的压镇碎石是防充填时编蒡 { 布 浮 超 . 3 结 语 经生产实践检验,这一改进方案在技术 上可行,在经济上合理。按我矿现有充填系 统 ,每l m。 充 填料 1 l l O 消耗水 泥 1 4 8 k g , 与原设计方案相 比,采 l t 矿石 可 节 约 水泥 2 3 k g , 以水泥单 价2 0 0 元/ t 计 ,并 扣除其它材 料费1 元/ t , 则可节约成本3 . 6 元/ t 。 1 9 9 3 年实 际统 计资料为 采矿作业成本 2 5 . 4 元/ ‘ ; 充填 作业成本2 9 . 1 元/ m。 ; 矿 石成本1 4 3 . 7 元/ J 采矿损失率8 . 4 |贫化率6 . 1 |采场平均 生产韵力 O t / d l在回采过程中 仅 塌方十几 次, 由此可见这 一改进方案是成 功的。 责任编辑周致勤 y _ la l 械 化进路 旺结充填 方案 的 I宴进 幸 纪玉 维普资讯