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湿法脱硫中石灰石耗量的经济性分析 邢长城 国家环境保护部华北环境保护督查中心, 北京 100037 摘要 石灰石耗量是烟气脱硫系统 FGD 性能试验中较为重要的测试项目, 主要考核 FGD 中吸收剂的利用效率, 它的 高低将直接影响 FGD 的运行成本。主要介绍了钙硫比和石灰石耗量的测试方法, 对运行中石灰石耗量的影响因素进 行了分析, 并通过对盘电公司脱硫系统运行参数的分析比较, 提出了降低石灰石耗量的可行性运行方案。 关键词 石灰石耗量; 经济性分析; 湿法脱硫 ANALYSIS OF THE CONSUMPTION OF LIMESTONE IN LIMESTONE/GYPSUM WET FGD SYSTEMS Xing Changcheng North China Centre of Environmental Supervision of Ministry of Environmental Protection,Beijing 100037,China Abstract Limestone consumption is a very important test item in FGD system,which can examine efficiency of the absorbent. Limestone consumption affects directly the cost of running in FGD system. Its measurement s are introduced in this paper. Its factors which have effects on the limestone consumption are analyzed. A feasibility scheme of lowering limestone consumption is proposed by comparison of the operation parameters of FGD system in Panshan Power Generation,Tianjin. Keywords limestone consumption;economic analysis;wet desulphurization 国华盘电公司一期工程装有 2 台500 MW的俄制 超临界机组, 配有 2 套石灰石 - 石膏湿法烟气脱硫装 置, 由于石灰石具有矿产丰富、 价格低廉、 性质稳定等 特点, 选用石灰石作脱硫剂。运行实践表明, 盘电公 司脱硫系统石灰石日消耗量为 110 ~ 150 t, 脱硫剂成 本为 14 300 ~ 19 500 元 /d。石灰石耗量是 FGD 性能 试验中较为重要的测试项目, 主要考核 FGD 中吸收 剂的利用效率, 它的高低将直接影响 FGD 的运行成 本。为了达到节能减排的目的, 降低企业的成本, 以 获得更多的经济利益, 本文通过考察分析脱硫系统运 行方式及参数统计, 以节能减排为出发点, 对盘电公 司脱硫系统石灰石耗量进行了分析。 1石灰石耗量的测试方法 石灰石耗量是指脱硫系统在设计工况条件下消 耗的石灰石的量。通过统计 CEMS 测量的烟气流量 和原、 净烟气 SO2浓度, 并检测石灰石的碳酸钙纯度 后代入式 1 可计算出实际的石灰石耗量。运行情 况表明, DCS 系统在测量钙硫摩尔比、 碳酸钙纯度和 原、 净烟气 SO2浓度均有较高的测量准确度, 因此本 文采用该法测试石灰石耗量 [ 1]。 mCaCO3 q c1- c2 109 1 P n Ca n S 100 64 1 式中m 石灰石消耗量, t/h; q 标态干基烟气体积流量, m3/h; c1 入口烟气中的 SO2干基浓度, mg/m3; c2 出口烟气中的 SO2干基浓度, mg/m3; P 石灰石的碳酸钙纯度。 为了测试实际运行中石灰石的耗量, 统计盘电公 司 1 号机组在 400 MW 工况下 7 天中运行烟气系统 各项参数, 将各项参数代入式 1 得到 1 号 FGD 的石 灰石耗量, 见表 1。 从表 1 的计算结果可知 7 天内 n Ca /n S 的 平均值为 1. 6836, 而设计 n Ca /n S 值为 1. 03。 理论石灰石耗量均值为 1. 4785 t/h , 而实际石灰石耗 量均 值 为 2. 5357 t/h, 石 灰 石 多 耗 用 量 平 均 值 为 1. 06 t/h。以两台机组运行计算, 每日多耗用量约为 1. 06 2 24 50 t, 每吨以 130 元计, 运行成本增加 6 500 元 /d。 石灰石的不必要浪费加大了 FGD 的运行 64 环境工程 2010 年 8 月第 28 卷第 4 期 表 11 号 FGD 相关参数统计及石灰石耗量 统计 日期 原烟气 流量/ m3h -1 入口 SO2 浓度/ mgm -3 出口 SO2 浓度/ mgm -3 供浆流量/ m3h -1 供浆密度/ kgm -3 吸收塔 内浆液 pH 值 石灰石 纯度 / n Ca / n S 脱硫 率 / 理论石灰 石耗量/ th -1 实际石灰 石耗量/ th -1 石灰石 耗量差值/ th -1 第 1 天1 085 0009702923. 81 1855. 293. 561. 191297. 011. 652. 450. 80 第 2 天940 0001 02025. 425. 41 1975. 392. 471. 787697. 501. 652. 771. 38 第 3 天957 0009553022. 51 1915. 294. 521. 305796. 851. 382. 330. 92 第 4 天1 005 0001 0302519. 11 2105. 293. 161. 525897. 571. 312. 561. 06 第 5 天885 0009502018. 71 1955. 392. 741. 643497. 891. 502. 631. 42 第 6 天880 0001 1703822. 41 1835. 293. 232. 193597. 221. 222. 380. 64 第 7 天900 0001 2104026. 51 1745. 294. 152. 138196. 691. 742. 731. 17 成本, 不符合企业节能减排的科学发展要求。 2降低石灰石耗量措施 2. 1提高石灰石来料品质 石灰石来料品质是影响石灰石耗量的重要因素, 石灰石中常含有 MgO、 SiO2等氧化物杂质, 甚至含有 大量的灰面、 泥土, 杂质的存在不仅会发生磨机堵料, 同时杂质带入系统中的可溶性铝和浆液中的 F - 可以 形成 AlFX络合物, AlFX络合物达到一定浓度时会降 低石灰石的反应活性, 即所谓 “封闭” 石灰石, 使石灰 石浆液进入“盲区” [ 2]。运行中, 严格控制石灰石来 料纯度, 保证 CaCO3 91. 07 , MgO 1. 12 , 严格 控制石灰石来料粒径 20 mm, 减少石灰石料中泥土 和灰面的含量。 2. 2保证石灰石溢流浆液密度 制浆系统磨制出得石灰石溢流浆液密度对石灰 石耗量也有一定影响。盘电公司的石灰石浆液旋流 站溢流密度设计值为1 237 kg/ m3左右, 溢流密度偏 低会造成石灰石用浆量较大, 浆液含固率低, 进入吸 收塔内的水量偏大。溢流密度偏高会造成石灰石浆 液颗粒度大, 浆液磨制得不充分, 造成转机设备和管 道的磨损堵塞, 也会造成进入吸收塔内的石灰石粒度 超标, 不能充分地进行吸收化学反应, 造成石灰石利 用率较低, 产生不必要的石灰石耗量 [ 3]。 从制浆系统的调节控制着手, 及时有效地对磨机 内钢球重新进行检查配比补充, 保证磨机浆液再循环 箱密度计的正常投入使用和石灰石浆液旋流站的旋 流子定期检查更换也是保证石灰石浆液旋流站溢流 合格的重要手段。 2. 3优化石灰石运行环境 石灰石浆液所处运行环境较复杂, 搅拌速率、 pH 值、 吸收塔中离子、 温度等对石灰石耗量都有一定影 响, 其中 pH 值对石灰石耗量影响最大 [ 4]。运行环境 中 pH 值不仅影响 SO2的吸收和亚硫酸钙的氧化, 也 影响石灰石溶解, 因此对石灰石耗量有极重要的影 响。在 DCS 上将石灰石浆液的供浆模式设为自动 时, 通过硫酸滴定法实验, 分别测定了 pH 值为 4. 5, 5. 0, 5. 5, 6. 0 等四种条件下的石灰石硫酸溶解曲线, 实验结果如图 1 所示。 图 1不同 pH 值条件下石灰石溶解率 从图 1 中可以看出, pH 值越低, 越有利于石灰石 的溶解, 其中当 pH 值 为 4. 5 时, 石灰石溶解率在 30 min时达到最大。但 pH 值越高, 越有利于 SO2的 吸收。为了保持吸收溶液的脱离效果, 一般选择 pH 值控制在 5. 0 ~ 5. 25。以盘电公司脱硫系统实际运 行情况来看, 吸收塔浆液 pH 值自动值设置在 5. 0 时, 脱硫效率在 97 ~ 98 。 2. 4适量添加己二酸等添加剂 在石灰石浆液中加入一定量己二酸等添加剂, 可 改善化学反应 - 传质过程, 能促进 CaCO3的溶解并缓 冲浆液 pH 值的下降, 从而提高脱硫率。在一些科研 试验研究结果中可知, 在实验条件下, 当己二酸添加 浓度为 0. 15 时, CaCO3利用率可提高 25 ; 相同脱 硫率要求时, 可大大降低液气比, 当己二酸添加浓度 为 0. 15 , 初始 pH 值为 6. 0, 脱硫率为 60 时, 可有 效降低液气比约 40 ;当己二酸添加量为 0. 15 , 74 环境工程 2010 年 8 月第 28 卷第 4 期 控制 浆 液 pH 值 约 6. 0 时, 脱 硫 率 可 达 70 以 上 [ 5 - 6]。由此可见, 己二酸添加剂强化可有效提高脱 硫率和吸收剂的利用率, 从而进一步降低脱硫运行成 本。但这只是在实验中得知, 在实际的脱硫系统中尚 未有投用, 实际的脱硫运行中可以考虑在经过理论计 算的基础上进行一些摸索性试验。 3结论 综上所述, 在保证脱硫系统出口 SO2浓度在排放 浓度允许范围内, 采取将吸收塔浆液 pH 值控制在下 限运行、 提高石灰石来料纯度、 保证石灰石浆液磨制 合格、 向吸收塔浆液内加入添加剂等措施可以降低脱 硫石灰石耗量。针对盘电公司脱硫系统, 各项实际运 行参数进行了优化调整后指标如下 机 组 负 荷 为400MW;原 烟 气 流 量 为 1 050 000 m3/h; 入口二氧化硫质量浓度为1 200 ~ 1 250 mg/m3; 出 口 二 氧 化 硫 质 量 浓 度 为 50 ~ 55 mg/m3; 石灰石纯度为 94 ; 吸收塔内 pH 值为 5. 0 ~ 5. 05;温 度 为55℃ ;石 灰 石 供 浆 密 度 为 1 195 ~ 1 215 kg/m3 对应含固率为 28 左右 ; 石灰 石供浆 流 量 为 30 m3/h; 理 论 石 灰 石 平 均 耗 量 为 1. 78 ~ 1. 84 t/h; 实际石灰石平均耗量为 2. 15 t/h; 调 整前同等参数下的实际平均石灰石耗量为 2. 55 t/h; 脱硫率为 95. 6 ;节约成本为 3 120 元 /d。 运行实践证明, 在优化参数条件下运行, 不仅保 证了系统 95. 6 的脱硫率, 也降低了石灰石耗量, 每 日可节约成本3 120元, 保证了脱硫系统的经济运行。 参考文献 [1 ] DL/T986- 2005,湿法烟气脱硫工艺性能检测技术规范[S] . 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