液压定心机三级调压回路的应用及故障处理.pdf
2 0 1 3年 2月 第 4 l 卷 第 4期 机床与液压 MACHI NE T O0L HYDRAUL I CS F e b . 2 01 3 V0 1 . 41 No . 4 D OI 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 13 8 8 1 . 2 0 1 3 . 0 4 . 048 液压定心机三级调压 回路的应用及故障处理 张帆 ,莫士广 1 .天津冶金职业技术学院,天津 3 0 0 4 0 0 ; 2 . 天津钢管集团有限公司,天津 3 0 0 3 0 1 摘要在无缝钢管生产中,定心机是对出炉后管坯进行冲孔定心的重要设备,其工作过程采用机电液联合控制。详细 介绍该定心机的夹模液压控制原理,分析 P L C控制的三级调压回路的应用、典型故障分析及处理方法。 关键词定心机 ;三级调压回路;P L C控制;故障排除 中图分类号 T H1 6 5. 3 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 1 3 8 8 1 2 0 1 3 41 5 0 3 随着生产自动化程度和控制精度的提高,机电液 一 体化技术渗透到了各行各业。许多钢铁企业的一些 自动化生产线中,都大量用到了机电液联合控制技 术。在大无缝的 MP M轧管机组 ,其定心机的工作过 程就是采用机电液相结合,该控制方式实现了自动化 连续生产,具有操作方便 、动作可靠、响应快等优 点 ,但由于 电液控制系统 的故 障比较复杂,不易排 除,从而给 日常生产维护带来了一定难度。作者针对 定心机在工作过程中电液控制系统的典型故障进行分 析及处理 。 1 热定心工艺简介 无缝钢管热轧生产线上的管坯定心机,布置在环 形加热炉至穿孔机之间。其作用是在管坯出炉后进穿 孔机之前,在管坯的端部冲一个孔 ,即定心。管坯定 心使顶头能从管坯端面中心部位穿入 ,改善穿孔的咬 入条件,减小毛管前端的壁厚不均 ,提高荒管壁厚的 均匀性,保证了产品质量。 该定心机为立式 自对 中定心机,结构如 图 1所 示,由机架、夹紧装置、自对中装置 、冲头及驱动液 压缸组 成。 图 1 定心机工作结构示意图 l 一夹 紧缸 2 --上 滑块 卜 下 滑块 4 --连 杆 -- 冲头 6 _ 滑道 7 一 定心缸 其主要控制过程为由热检测信号控制将加热后 的管坯拨到定心机一位置信号检测管坯到位后,夹紧 缸带动夹模夹紧管坯一 压力信 号检测管坯夹 紧后 包括增压完成 ,控制定心冲头对管坯前端面冲孔 定心一定心冲头由延时控制返回一位置信号检测定心 缸返回到位后 ,夹紧缸抬起一位置信号检测夹紧缸到 位后,控制拨叉将定心后的管坯拨出定心机送往穿孔 机 。 2夹模液压控制原理 图 2为夹模 液压控制原理 图 ,夹 紧缸 的供油 由低 压和高压两套供油系统完成 ,其夹紧与返回动作 由 S N H1 7 0 0型的螺杆泵 q 1 3 5 0 L / m i n 供给低压大 流量液压油 。为了达到 3 M N的夹紧力 ,保 证定心 时 管坯被夹紧 ,该夹紧缸夹紧后再由增压缸增压,增压 缸的供油由高压供油系统完成。此外系统中所有控制 油也来 自于高压供油系统。 1 夹紧缸的低压供油回路 夹紧缸工作前 ,电磁阀 1 Y A失电,插装阀 1打 开,低压大流量液压油经插装阀 1 直接回油,系统处 于卸荷状态 。 ① 夹紧缸夹紧动作 快速下降、慢速夹紧 快速下降。电磁阀 1 Y A、 2 Y A 、3 Y A得电,插装 阀 1 关闭,插装阀2 、3同时打开,低压大流量液压 油经插装阀 2 进入夹 紧缸无杆腔 ,夹紧缸有杆腔 回油 经插装阀3回到主供油回路 ,再经插装阀2进入到夹 紧缸无杆腔,形成差动连接回路 ,实现快速下降。 慢速夹紧。当夹紧缸下降即将到位时,由 P L C 延 时控制 电磁 阀 3 Y A失 电、6 Y A得 电 ,插 装 阀 3 关 闭,液控单向阀打开,切断差动连接,夹紧缸有杆腔 油液经液控单向阀回油箱,实现慢速夹紧,避免速度 过快 而将管坯砸瘪 。 ② 夹紧缸返 回动作 收稿 日期 2 0 1 1 1 2 3 1 作者简介张帆 1 9 7 6 一 ,女,硕士,讲师 ,主要从事液压与气动方面的科研和教学工作。Ema i l z h a n g f a n 一 1 8 6 1 6 3. t o m。 第 4期 张帆 等液压定心机三级调压回路的应用及故障处理 1 5 1 图2 夹模液压控制回路 电磁 阀 1 Y A得 电、2 Y A失 电 、3 Y A 得 电 、4 Y A 得电,插装阀2关闭,插装阀3 、4打开,低压大流 量液压油经插装阀3进入夹紧缸有杆腔 ,夹紧缸无杆 腔油液经插装阀4回油箱。当 5 Y A得电,插装阀 4 、 5同时打开,夹紧缸无杆腔油液经插装阀 4 、5同时 回油箱,速度加快。 2 夹紧缸的高压增压 回路 当夹模夹住管坯后,低压系统处于保压状态 ,由 高压系统继续供油增压。首先选定三级调压的任一挡 压力,高压油经过三级调压后,电磁 阀 6 Y A得 电, 插装阀 7 关闭,插装阀8打开 ,高压油经插装阀8进 入增压缸大腔,增压缸活塞杆伸出,增压缸小腔油液 增压后经插装阀 l 0进入夹紧缸无杆腔,实现对夹模 的增压 其增压 比kD / d 2 5 0 / 1 8 0 。 1 . 9 3 。 增压完毕 由压力信号检测,控制定心机冲头动作。 增压 缸 的返 回。 电磁 阀 8 Y A得 电 、6 Y A 失 电、 插装阀8 、1 O关闭,插装阀 9 、7打开 ,高压油经插 装 阀 9进入增压缸小腔 ,大腔 回油经 由插装 阀 7回到 油箱 。 3 手动加压回路 当增压系统出现问题 、不能对夹紧缸增压时,可 由人为干预进行强制加压。按住电磁阀 1 1按钮 ,插 装阀 1 1 打开,经三级调压后的高压油可超越增压缸 回路直接给夹紧缸加以高压 ,此时供给夹紧缸的高压 油为三级调压后 的实 际压力 ,并 未经 过增压 缸增 压 。 单 向阀 电磁阀 1 1 不能 自锁,当人为干预撤销后,手动加压 即告结束 。 3三级调压回路控制原理 1 液压控制原理 图3为三级调压液压控制回路,此回路中三位四 通换 向阀 的 3个 位 分 别 对 应 于 3个 直 动 型 溢 流 阀 D B D S 6 K 1 X型力士乐生产 ,当电磁换向阀的电磁 铁 a 失 电、b失 电时,溢流 阀 1起作用,为高挡压 力;当电磁铁 a得电、b失电时,溢流阀 2起作用, 为低挡压力 ;当电磁铁 a 失电、b得电时,溢流阀 3 起作用,为中挡压力。但调整时要注意溢流阀1的压 力必须高于溢流 阀 2和 3 ,否则溢 流 阀 2或 3不 起作 用。3个挡位 由工人根据经 验手动选 择 ,以适用 现场 不同钢级和 品种 的需要 。 高 压 油 图 3 三级调压液压原理图 1 5 2 机床与液压 第 4 1 卷 2 P L C控制原理 图4为三级调压 P L C控制原理图。当电磁铁 a 得 电时, O B 一 0 0 3 0 1闭合 ,O B 一 0 0 3 0 2常闭,溢流阀2 起 作用 ,夹模选用低挡压力 ,P L C设定压力比较值为 2 5 0 ;当电磁 铁 b得 电 时,O B 一 0 0 3 0 2闭合 ,O B 一 0 0 3 0 1 常闭,溢流阀 3起作用,夹模选用中挡压力 , 0B 一0 0301 0B_00 30 2 B St z 0 B 0 0 3 l P L C设 定压力 比较值 为 9 0 0 ;当 电磁铁 a失 电、b失 电时 , O B 一 0 0 3 0 1和 O B 一 0 0 3 0 2都处 于 常 闭状 态 ,溢 流阀 1 起作用,夹模选用高挡压力 ,P L C设定压力 比 较值为 1 2 0 0 。无论选用哪一挡 ,只要压力达到 P L C 设定的比较值,就会进入下一个步序。I B 一 1 0 5 7 3闭 合时为手动加 压程序 ,P L C设定压力 比较值为 5 0 0 。 0 2 0B一00 3 01 B S t l 0 S 8 L S 。 l s l 【 I I I l } L , r I B e 2 晴 t n u W P r * S 1 _ { - _ _ 1} _ 一 r c k l r. “ -- 1- - ⋯r 可 一 r r ● ● 上 一 01 0 1 1 _0 030 2 B S t l 0 S 8 Y B S 0 L s . i s . 1 I l ● I I I l B t z - _ - n u V /F r0 I I _ _ W I r S t 1 伯 I e 一 I s a L I l P r e s 。 1 _ - 卟 I n u I B l 0 5 _ 1 I 图4 三级调压 P L C控制原理图 4 定心机夹模液压系统故障分析及排除 1 故障现象 在热轧生产线中,定心机夹模液压系统以自动模 式使用中挡压力工作。在一次生产过程中,发现夹紧 缸下降到位后,定心冲头不动作,操作台指示灯闪烁 报警 ,显示夹模夹紧压力低 。改换手 动模式操作 ,强 制手动加压按钮 ,也不起作用,定心冲头仍不动作。 机电人员停机检查 ,仍不能解决,随后当班操作人员 先改用低挡压力维持生产,此次故障造成生产线停机 4 0 m i n ,造成 了一定 的经济损失。 ’ 2 故障分析 夹模 在夹 紧时 ,首 先 由低压 系统 供 油将 夹模 夹 紧到位 ,再 由增压 缸增 压 ,同时在 夹 紧 回路 中设 置 一 压力采集点 ,采集到 的夹 紧压力 由压力传感器 型号 E D S 1 7 0 0 H D Y I C 转化成 P L C可识别 的数 字 信号,当压力达到 P L C设定的比较值时 ,程序认为 夹紧动作完成 ,可执行冲头定心的动作 ;若压力达 不 到 P L C设定 的 比较值 ,则程 序认 为夹模 缸没 有夹 紧 ,条件不 满足 ,不会 进入 下一 步序 ,显示 压 力低 报 警 。 此次故 障时使用 中挡压力 ,出现压力低报警 ,说 明当时压力传感器采集到的压力没有达到 P L C设定 的9 0 0数值,溢流阀 3的压力偏低,使用手动管路加 压 也不会起作用 ,因为手动加压 的压力也来 自于三级 调压 的溢 流阀 3 。 根 据经 验 ,中挡 压力 的使 用范 围可在 2 . 8~ 4 . 2 MP a 之 间甚至更大 的范 围内调整 ,可适用于大部分钢 级 和品种 的坯料 。但程序里 中挡压力设 置成 9 0 0 ,这 就要求液压系统 的中挡压力必须大于 3 . 8 M P a 才 能满 足要求。而实际使用中,中挡压力又不能高于 4 . 2 M P a ,否则会将管坯夹瘩。这样中挡实际使用压力就 被限制在 3 . 8~ 4 . 2 M P a 之间,使用范围受到严重制 约 ,同时对三级调压 回路 中的溢流阀 3 也 提出了更 高 的要求 ,致使经常出现故障。在随后的检查中发现中 挡实际压力 为 3 . 8 M P a ,比设定 的理想压 力值有所 下 降 ,从 P L C在线监 控 画面可 以看 到压 力传 感器 传 来 的数值在 8 7 0左右达不到 9 0 0 ,不能满 足 P L C的控制 要求,定心冲头动作的条件不具备,冲头 自然不动 了 。 当改换成低挡 时 ,由溢流 阀 2实际调定的压力为 2 . 8 M P a ,P L C设 定 的 比较值 为 2 5 0 ,只要 当时低 挡 压力能满足现场需要 ,无论中挡压力如何,溢流阀 3 是否故障,都不会影响低挡压力的使用。 3 故障排除 这次故 障从表 面上看 是 由于 中挡 压 力偏 低 、没 有达 到 P L C的设定值 而造 成 的 。P L C的设 定值 作 为 一 个 比较值 ,只是 一个检 测信 号 ,用来 检 测夹 模 是 否夹紧,作为下一个动作启动的条件 ,并不控制现 场实 际压力大小 ,其 实际压 力 由三 级调 压 的 3个 溢 流 阀决 定 ,P L C比较 值 的 改 变 不 影 响 实 际使 用 效 果 。 根据现 场 实际 情况 ,管坯 已经被 夹 紧 ,这 说 明 P L C程序里中挡压力设置的比较值 9 0 0有些偏高。若 将其改成 6 5 0 ,中挡压力 可调范 围的下限将从 以前 的 3 . 8 M P a 降低到2 . 6 M P a ,不但扩大了中挡的适用范 下转第 1 5 4页 1 5 4 机床与液压 第4 l 卷 g K A 卸 m K A K F / A 弹簧复位速度 g / A K A F /A /A 2 比较式 1 、 2 可知 ,由于系统压力 P远大 于 F / A,而其他参数都相等 ,则显然 。 ,主阀 芯在一个方 向上 的液动力换 向速度 总是大于 弹簧复位 速度,存在巨大差异。当调小节流阀的开口A 使 g 减小, 变慢以增加换 向时间,可以使启动时液压缸 冲击较小,但 减小会使 q 更小,V 更慢 ,主阀芯 在弹簧力作用下复位时间更长 ,故造成液压缸在反 向 运动后甚至 “ 停不下来 ” ,换向精度低,冲出量大。 反之,为使液压缸按要求停止而开大节流阀的开 口 使 q 增大, 变大 ,则弹簧复位时间减少,但 A 增大,会使 g , 、 更大,主阀芯在液动力作用下换 向时间更短,使液压缸启动时冲击变大。 2措施 通过以上的分析知道,问题的关键在于油压 P与 F / A的差距。故可采取如下措施。 措施一 增大弹簧力 给液动 阀 2换用一对 硬弹簧或增 加垫 片,使 △ p △ p F 。 / A 增大 ,同时也就使 △ p △ p P F / A 减小 ,缩小 g 与 q 的差距 ,使 主 阀芯 液动力 换向速度接近弹簧复位速度来解决以上问题 。 措施二 调小控制油压 P 电液动换向阀按控制油液的进油、回油方式可分 为 外控外泄 、外控内泄 、内控外泄 和内控 内泄 4种 形式 。通过对 螺堵 7或 8以及螺 堵 9或 1 O的去 留组 合 ,可 以很方便地任意得到所需 的形式 ,图 1 所示 为 内控外泄式,图2为 内控 内泄式 ,图 3为外控外泄 式 ,图 4为外控 内泄式 。 减 r{ 攀 } 1 rj I L 蔼 Ⅲ 埘 lT 山 Y E阀1 l Ⅲ一 P 图3 外控外泄式电 液动换向阀 I 一 r 14 / 1 I r Ⅲ 抵 塑 f . - L一 l T 一 山 螺堵1 0 压 阀l I ~ P 图 4 外控 内泄式 电 液动换向阀 首先将电液动换向阀调整为外控外泄或外控内泄 式 ,然后在外控 口 x与油 口 P之 间设置一减压 阀 1 I , 如图 3 、4所示,将系统油压P降低后给控制油路供 油。 实际调整过程可先调节节流阀 3 、4,使弹簧 复位时的液压冲击、换向精度达到最佳效果后,将节 流阀锁死,再通过调整减压阀 1 1 使液压缸启动效果 至最佳 压力P调整至 3~ 4 . 5 M P a 较为理想 。 3 结束语 通过采取以上措施都可以提高电液动换向阀的综 合性能,使液压缸启动、停止的冲击都较小 ,换向精 度较高,但两措施各有特点。 措施 1 适 用于电液动换 向阀的 4种形式 ,但适应 性差、烦琐,因为当系统油压 P调整了,又得更换弹 簧或调整垫片厚度,同时,频繁拆卸液压元件也易造 成灰尘杂质侵入液压系统。 措施 2只适用于外控外 泄和外控 内泄式 电液动换 向阀,通过调节减压阀能很方便地适应系统油压 P的 变化 ,同时可 明显减小液体流动时的液压冲击 与电液 动换向阀的泄漏 ,工作中优先推荐采用。但该措施增 加了一个减压阀,成本相对增高。 参考文献 【 1 】 李芝. 液压传动[ M] . 北京 机械工业出版社 , 1 9 9 6 . 【 2 】 杨培元 , 朱福元. 液压系统设计简明手册[ M] . 北京 机 械工业出版社, 1 9 9 5 . 上接第 1 5 2页 围,还可避免再次出现类似故障。经过调整后,定心 机在使用过程中再也没有出现过此类事故。 5结论 在实际生产 中,机 电设备控制参数应 以现场需要 为依据 ,服务 于现场 。该定 心机 在初期 使用过 程 中 , 经常出现中挡压力低不能正常定心的情况 ,造成三级 调压的功能不能正常使用,每次更换规格品种或压力 状况不理想时需要工人手动调整压力值,费时费力 , 人为增加了工作量。后来经过对三级调压的反复调整 试验 ,总结出各 挡 位压 力 经 验值 低 挡 2 . 8 M P a左 右 ,中挡 4 . 0 M P a 左右 ,高挡 7 . 0 M P a 最为宜。同时 找到了中挡压力受限制于 P L C设定 的比较值 9 0 0而 不能正常发挥作用的原因。这一问题圆满解决后 ,该 系统运行平稳可靠,从而保证了整个 自动生产线的正 常生产 。 参考文献 【 1 】 李群, 高秀华. 钢管生产 [ M] . 北京 冶金工业出版社, 2 0 08. 【 2 】 童强. 液压定心机的改进[ J ] . 钢管, 1 9 9 7 3 4 1 4 3 . 【 3 】 徐灵. 典型液压系统故障的排除 [ J ] . 浙江冶金, 2 0 0 4 2 3 8 4 0 . 【 4 】 中国金属学会热轧板带学术委员会. 中国热轧宽带钢轧 机及生产技术[ M] . 北京 冶金工业出版社, 2 0 0 2 . 【 5 】 于俊. 大管坯热定心机投产[ J ] . 轧钢, 1 9 8 7 5 6 3 6 4