高炉液压系统中油液污染的危害及防治.pdf
2 0 1 0年 5月 第 3 8卷 第 l 0期 机床 与液压 MACHI NE TOOL HYDRAULI CS Ma v 2 01 0 Vo 1 . 3 8 No . 1 0 D OI 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 13 8 8 1 . 2 0 1 0 . 1 0 . 0 4 3 高炉液压系统中油液污染的危害及防治 陈永朝 ,马素萍,秦洪冰,宋骞 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司,河北邯郸 0 5 6 0 1 5 摘要介绍某钢铁厂高炉液压系统的工作现状,对油液污染造成液压系统故障的原因和危害进行分析,提出过滤是降 低油液污染经济而有效的途径。在高炉炉前液压系统上安装精密滤油设备,并采用系统外过滤的旁路过滤模式,大大降低 了油液污染度,有效预防了常见故障的发生。 关键词高炉液压系统;油液污染 ;过滤 ;防止故障 中图分 类号 T H 1 7 文献标识码 B 文章编号 液压 系统是一个复 杂的机 、电 、液综 合系统 ,油 液除 了作为传递 能量 的载体 外 ,还起 到润 滑 、防锈 、 冲洗系统 内污 染物 并 带走 热 量等 许 多重 要作 用 。然 而,当固体颗粒物、水、空气及各种化学杂质混入油 液并随之在液压系统中循环时 ,将影响到系统工作的 可靠性及液压元件的寿命 。根据 国内外统计资料 ,液 压系统的故 障约 7 0 %是 由于油液 污染 所 引起 的 ,而 高炉液压系统长期暴露在高温、高粉尘、易锈蚀的环 境下 ,油液污染所引发的液压故障率更高。 1 高炉液压系统现状 以某钢铁厂 7 高炉为例,其有效容积为 2 0 0 0 m ,于 2 0 0 0年 6月 建成 投 产 。液 压 系统 包 括 炉 前 、 炉顶 、热风炉 、矿槽 等 4个 主要 系统 ,油品选 用 4 6 抗磨液压油 ,各 系 统油 液 的更换 周 期 一般 为 1 0 ~1 2 个月 ,滤芯每隔 2 个月在定修 时更换 。 炉前液压系统为高炉炉前泥炮、开铁口机 、摆动 溜槽三 大设备 提 供工 作 动力 ,系统 最 高工 作 压力 为 3 0 M P a ,由于长期在 高温 、烟尘 、腐 蚀环境 下 工作 , 油液污染现象尤为严重 。经统计 ,炉前液 压系统平均 每月发生 3 - 一 4起元 件 卡死 、堵 塞 的故 障 ,严 重时 一 周发生 2 -3 起。故障发生时,将导致炉前设备不能 正常工作,迫使高炉进行减风、减氧操作 ,故障严重 时将造成高炉休风 ,而每减风、减氧 1 h ,高炉将损 失铁产量 1 0 0 t ,这样一 来 ,由于液 压故 障造 成 的产 量损失 每月 至少在 2 0 0 t 以上 。 炉顶 、热风炉 、矿 槽液 压 系统也 存在类 似 问题 , 平均每月发生 1 _2起 液压 故 障 ,虽 然对 高炉 操作影 响较小 ,但 这些因素都制约着高炉 的稳 产、高 产。 2 液压 系统故障溯源 通过观察发现,每次更换液压油时,在油箱底部 都黏附着一层黑色的沉积物,经分析,认为这种沉积 物由 3个渠道 而来 1 通 过油箱 呼吸孔 和液 压缸 活塞杆侵入的烟尘、渣铁喷溅物; 2 E t 常补油和 维修过程中带人系统的脏物; 3 液压元件磨损产 生的磨粒和油液氧化、碳化和分解产生的有害化学杂 质 。 除了沉 积在 油箱底部 的这些污染物之外 ,还有大 量 的污染 物混入 油液并随之在系统 中循环 ,这些污染 物正是造成液压 元件卡死 、堵塞等故障 的主要根源 。 3油液污染的危害 首先 ,污染物 随油液在液 压系统 中循环时 ,其中 的 固体颗粒物将加速系统 的磨损 ,而由此污染引起 的 磨损是导致液压元件性能下降的主要原因。如磨损 加剧将 导致泵的 内泄量增大 ,影 响其输 出流量 ,降低 容积效率 ;磨损导致液压阀的启闭特性和压力流量特 性变化 ,控制性能下降,造成系统内泄;磨损还将导 致执行元件的缸体被划伤,因封闭性变差而造成油液 泄漏 。 其次 ,油液污染物 中一定 尺寸的个别颗粒意外堵 塞在滑阀 内某一个部位 ,或者 污染 物在滑阀间隙 内逐 渐淤积 ,这两者都将导致 阀芯摩擦力增大 ,引起 阀芯 阻滞 ,严重时会发生阀芯卡死故障;对于带有阻尼孔 的液压元件 ,这些污染物将会堵塞阻尼孔。 第三,油液中的污染物导致油液 自身的物理和化 学性能劣化 ,油液的润滑性降低,进而加剧液压元件 的失效 ,油液 的有效 使用周期缩短 。 油液污染不仅给 生产带来 不利影响 ,而且增加设 备的维护成本 。 4油液污染的防治 综上所述 ,降低油液的污染度,可以大幅减少液 压系统故障并提高液压元件的寿命和可靠性 ,而过滤 是实现这一 目标最经 济而有 效的途径 。 液压系统中往往都安装有过滤器 ,如在液压泵 的吸油 口安装保护液压泵的过滤器,防止大颗粒污染 收稿 日期 2 0 0 91 2 0 4 作者简介陈永朝,工程师,从事高炉设备管理工作。电话 0 3 1 0 6 0 7 4 9 3 9 ,Em a i l z h a o j i n g m i n g ma i l . h g j t . c n 。 1 1 4- 机床与液压 第 3 8卷 物被吸入液压泵;在液压泵出油 口的压力管路中安装 主过滤器 ,以保证系统油液 的清洁度 ;还有 回路过滤 器等等。这些过滤器为维持油液的清洁度都起到了一 定作用,但由于高炉生产的连续性 ,在设备定修间隔 期 2 3 个月内滤芯即便堵塞也无法更换,从而使 其在油液 巨大 的压力 冲击 下失效 。滤芯一旦 失去 了应 有的过滤能力 ,污染物便会在液压系统 内无所不至。 针对这一情况 ,作者 于 2 0 0 7年首 次将 高过滤 精 度 的精 密净 油 设备 安 装在 7 高 炉 炉前 液 压 系统 上 , 并采用了系统外过滤的旁路过滤模式,从油箱底部单 路油路接人滤油设备,与系统的正常工作互不干涉, 经过滤后的清洁油再回到接近系统供油泵的位置,滤 芯堵塞后可随时更换 ,从而解决 了滤芯无法及时更换 的问题 。 图 1 在线过滤示意图 另外 ,这种精密净 油设备采用深层次轴向 型超精 度过 滤芯 精 度 9 2 9 ,一 次过 滤 可达 N A S 6级 ,并 有 吸纳水份功能 ,主要解 决油箱 内因温差所 产生 结露 的 自然水 。 普通滤芯 由于使 用 树脂等作为涂层 ,在滤 材强度上 ,不具备 吸收 能力。普通过滤器利用 滤材表面 的孔粘挂住 污 染物 固体杂 质 以 达到去除 目的。不 能吸 收水 分 和去 除 氧 化 物。 很多情况下都是为了增 大过滤面积而将滤材折 叠。精密滤芯具有过滤 精度高、污染物捕集量 大和去除少 量水份 的性 能,能够滤除一般微米 单位的固体夹杂物、水 特 别配合 纸品 特 殊纤维 素 固 体杂质 水 氧 化物 a 精 密滤芯专 用滤 纸 图2 精密滤芯与普通 过滤器 的 比较 份以及油液氧化碳化物,可长期保持油箱内油液的清 洁度在 N A S 5~N A S 6级 之 间 ,水 份 含 量 在 0 . 1 ‰ 以 内,从 而有效地 防止了液压泵 、阀的磨损 ,减少液压 元件故障,延长液压油的使用周期 ,大幅度减低了维 修 费用 。 一 一 a 杂 质 过 滤前N AS I 2 b 水份 过滤 前0 . 1 % 一 过滤 届N A S 5 一过 滤后0 . 0 2 % 一 一 c 滤 芯 吸附 氧化 劣化 物 d 夹 杂在 纤维 中 的氧化 物 滤芯 使用 前 一使 用后 图 3 精 密 净油 滤 芯 的 3大 功 能 去除杂质 、水份 、氧化物 5结束 语 经过两年多的实践证明,7 高炉炉前液压系统使 用精 密滤油 设备 后 ,在 油液 一 次也未 被 更换 的情 况 下 ,污染度 大为降低 ,液压元件发生卡死 、堵塞的故 障率降低为0 ,减轻了维修人员的劳动强度 ,又为高 炉稳产、高产提供了设备保障,同时还节约了大量的 油 品 ,有效 降低 了维护成本 、创造 了生产效益 。有鉴 于此 ,作者 在该钢铁厂高炉液压系统上对其进行 了推 广应 用 ,并取得 了显著成效 。 参考文献 【 1 】路甬祥. 液压气动技术手册[ M] . 北京 机械工业出版 社 , 2 0 0 1 . 上接第 1 1 2页 生变化 ,正常值为 ⋯ 0’ 表示公制输人 ,而有故障 时显示 “ 1 ” 表示英制输入 。把该参数值改为 “ 0 ” 后 ,故障排除。 参考文献 【 1 】白斌. 数控系统参数应用技巧[ M] . 北京 化学工业出版 社 , 2 0 0 9 . 【 2 】严爱珍. 机床数控原理与系统[ M] . 北京 机械工业出版 社 , 2 0 0 3 . 【 3 】叶晖. 图解 N C数控系统一F A N u c系统维修技巧[ M] . 北京 机械工业出版社 , 2 0 0 4 .