火电厂节能降耗分析与措施.pdf
2008年10月 第36卷 第5期总第198期 吉林电力 JilinElect ricPow er 0ct .2008 V 01.36N o.5Ser.N o.198 火 电 厂 节 能 降 耗 分 析 与 措 施 A nal ysisandTreat m ent onEner gyEf fi ci encyi nTherm alPow erPlant 田小峰1,刘炳华2 1.大唐长春第二热电有限责任公司.吉林长春130031;2.大唐长春第三热电厂,吉林长春 130103 擒要从现场实际运行经验出发。分析了火电厂在运行过程中提高给水温度、加强锅炉燃烧调整、减少工质损失、 提高真空系统严密性、节省厂用电等切实可行的节能降耗措施,指出提高火电厂一次能源利用率、降低发电成本是 火电厂提高经济效益的最佳途径。 关键词节能降耗l 给水温度l工质损失;锅炉燃烧调整,火电厂 中图分类号TK 018文献标识码B文章编号10095306 200805003903 节约能源是国家持续健康发展的战略决策,也 是企业降低经营成本,打造核心竞争力的必由之路。 火电厂是一次能源消耗大户,耗煤量巨大,煤价及运 费价格的长期居高不下,大大地增加了企业的生产 成本。本文通过现场实际运行经验,总结了火电厂在 运行过程中可采取的切实可行的节能降耗措施。 1 锅炉方面 1.1减少锅炉的能量损失 锅炉的能量损失主要由排烟热损失、机械不完 全燃烧损失、灰渣物理损失、化学不完全燃烧损失、 散热损失组成,而在这5项损失中,排烟损失对锅炉 效率的影响最大,约为5%~8%,占锅炉损失的 60%~70%,而影响锅炉排烟损失的主要因素是排 烟温度。一般情况下,排烟温度每升高lO ℃,排烟热 损失增加0.6%~1.O %,相应多耗煤12%~24%, 若燃煤发热量为20 000 kJ/kg,以大唐长春第二热 电有限责任公司 以下简称长春二热670t /h锅炉 为例,则每年多消耗上万吨煤,所以降低排烟温度对 于节约燃料、降低污染具有重要的意义。 影响排烟热损失的因素是多方面的,运行人员 只能在现有煤质、工况下调整,图1为排烟热损失原 因分类。针对锅炉现有运行情况,可制定以下几项 措施。 a.降低锅炉系统漏风。加强锅炉系统检查,人 圈1排烟热损失原因分类 孔门要加密封,检查口要有把手,人孔门和检查口要 关闭严密。严格控制干式排渣机 M AC底部冷却风 量不超过送风总量的l%。避免火检探头、工业电 视的外置使锅炉本体开口过多,漏风量大。避免火检 风机和小油枪冷却风机吹出的风直接进入炉膛。 b.降低一次风率,在保证一次风的情况下尽量 开大再循环风门,控制制粉系统负压,减少制粉系统 冷风量。加强制粉系统管道的检查,及时清理木屑分 离器,降低通风阻力。 c.注意煤质变化,有针对性地调整,如火嘴,一, 二次风等。 收稿日期20080717 作者简介田小峰1977一 .男,工程师,从事火电厂锅炉运行工作。 2008年10月 第36卷第5期总第198期 吉林电力 JilinElect ricPow er oct .2008 V 01.36N o.5Ser.N o.198 d.吹灰工作应认真执行。发现有不好用的吹灰 器应及时联系检修处理。 e.根据负荷,控制氧量,保证合适的过剩空气系 数。当负荷大于160M w 时,将氧质量分数设定为 3.5%,并严密监视两侧送风机电流及送风风压的变 化情况,尽量保持两侧送风风压一致,并及时修正氧 量设定值,使其始终符合要求;当负荷低于160M W 时,氧质量分数按长春二热规程规定执行,并尽量控 制在低限4.0%左右运行。 f.及时清理喷口形成的焦块,保证送粉畅通。 g.停炉后,应详细记录锅炉炉膛及烟道内的积 灰和结焦情况。以便在以后运行中有针对性地调整 和吹灰。 1.2加强锅炉燃烧调整 加强锅炉燃烧调整也可提高机组的经济性,锅 炉的完全燃烧除合理的燃烧调整外,应加强对风量 的配比。保持合理的过剩空气系数,过大或过小都将 造成锅炉效率降低。过剩空气系数越大,排烟热损失 越大;过剩空气系数对化学不燃烧热损失影响较小。 当过剩空气系数太小时,部分煤粉颗粒不能与空气 充分混合,则机械不完全燃烧增加,但过剩空气系数 太大时,气流速度过高,煤粉在炉内停留时间减少, 机械不完全燃烧又会增加。合理的过剩空气系数应 使损失之和最小。 1.3混配煤、掺烧褐煤降低燃料成本 依据长春二热主力煤种煤质混配、掺烧办法混 配褐煤比例、锅炉制粉、煤粉储存、燃烧调整、除灰除 焦等环节,监督、协调好燃料调度、运输调度、集控、 运行分场工作,确保在燃料管理、降低燃煤成本、科 学合理混配、掺烧褐煤等工作中收到实效,为企业的 可持续发展起到积极的促进作用。在节约燃料成本 的同时要确保锅炉安全经济运行.达到人炉煤煤质 稳定,避免发生锅炉结焦和灭火等不安全事件。 1.4减少运行中锅炉再热器减温水量 长春二热在运行中由于设计原因造成再热减温 水量大,降低了经济性。国产200M w机组再热器 喷水每增加1%,将使热耗增加0.100%~o.200%。 再热器温度每升高5C ,热耗减少0.100%。再热蒸 汽温度每降低5C,热耗将增加0.125%。再热器加 热出来的中压蒸汽进入汽轮机中压缸做功,与高压 蒸汽进入高压缸做功相比,其效率将大为降低。提高 机组热效率的主要途径是提高初温、初压,降低排汽 压力,为此。应该尽量保证用高温高压的蒸汽去多做 功。再热器的调温,设计上是采取烟气挡扳调整,充 40 ● 分利用烟气的再循环烟气量大小来改变再热器温 度。而实际运行中因设计原因.经常采用再热器减温 水喷水的方法调整,再热减温水的喷入相当于增加 中压蒸汽量,用低压蒸汽的部分增加去顶替高压蒸 汽来满足机组负荷。降低了热经济性.所以,在调整 中应尽量保证再热器温度,减少喷水量,还可以考虑 更改受热面等措施。 1.5加强锅炉受热面吹灰 在锅炉运行中还应加强受热面吹灰。排烟热损 失是锅炉各项损失中最大的一项.一般为4%~ 8%,锅炉机组的排烟温度越高,排烟热损失越大。排 烟处的烟气容积越大。排烟热损失也越大。锅炉运行 中,受热面上发生结渣或积灰时,受热面的传热变 差,排烟温度升高。为了减少排烟损失,应经常进行 锅炉各受热面的吹灰,保持其清洁,保证锅炉在最佳 工况下运行,提高锅炉效率。 1.6机组启停滑压运行 长春二热在机组启停过程中滑压运行。锅炉启 动初期及整个启动过程升压速度应缓慢、均匀.并严 格控制在规定范围。对于高压及超高压汽包锅炉,一 般控制启动升压速度为0.02~0.03M Pa/mi n.在 升压初期,因只有少数燃烧器投入运行,燃烧较弱, 炉膛火焰充满程度较差.对蒸发受热面的加热不均 匀;另外由于受热面和炉墙的温度很低,因此燃料燃 烧放出的热量中.用于使炉水汽化的热量并不多。压 力越低,汽化潜热越大,故蒸发面产生的蒸汽量不 多,水循环未正常建立,不能从内部促使受热面加热 均匀。这样就容易使蒸发设备尤其是汽包产生较大 的热应力,所以,升压的开始阶段,温升速度应较慢。 机组启停过程中滑压运行,虽然节省燃料,但影响汽 包和各部件的安全.因此升压速度不能太快。 2汽轮机组方面 2.1维持正常的给水温度 汽机侧应维持正常的给水温度,使给水温度尽 量达到设计值,因为给水温度变化一方面引起回热 抽汽鼍变化,影响机组做功能力,一方面将使锅炉排 烟温度变化,影响锅炉效率。 a.要维持正常的给水温度,应确保汽机侧高压 加热器的投入率,为此需要做到以下几方面将高压 加热器进汽电动门改为三态控制电动门,实现高压 加热器滑启、滑停,防止漏泄;保持高压加热器水位 稳定,启机前应检查高压加热器入口三通阀开关是 2008年10月 第36卷第5期总第198期 吉林电力 JilinElect ricPow er O ct .2008 V 01.36 N o.5Ser.N o.198 否正常;控制高压加热器滑启、滑停、给水温升率符 合运行规程规定;发电机并网后及时投入高压加热 器.解列前停止。 b.调整高压加热器水位正常.。加热器正常水位 的维持是保证回热的经济性和主、辅设备安全运行 的重要环节。水位过高会淹没有效传热面、降低热经 济性。同时疏水可能倒流人汽轮机,危及主机安全, 此时汽侧压力摆动或升高,端差增大,还可能导致抽 汽管和加热器壳体振动;水位过低或无水位,蒸汽经 疏水管进入相邻较低一级加热器,大量排挤低压抽 汽,热经济性降低,并可能使该级加热器汽侧超压、 尾部管束受到冲蚀,尤其对内置式疏水冷却器危害 更大。同时加速对疏水管道及阀门的冲刷,引起疏水 管振动和疲劳损坏。 c.检查高压加热器旁路有无漏泄、抽汽逆止门 或加热器进汽门开度是否正常,保证抽汽管压降正 常,通过以上检查达到负荷对应的给水温度。 2.2提高真空 坚持每月一次真空严密性试验。有利于停机后 汽机冷态时凝汽器灌水查漏;调整使主机及小机轴 封供回汽运行正常;运行中经常检查负压系统,发现 漏泄及时处理;投入水封阀系统;加强运行监测,监 视胶球情况,保持吸球率,保证冷凝器端差正常。 3工质方面 工质损失是火电厂中损失较大的部分,而且往 往伴随能量的损失。节省补给水可降低工质损失,使 机组安全可靠运行,同时可回收热能。促进节能降 耗。为降低补给水量,可从以下几个方面人手。 a.坚持热网疏水回收,将疏水回收至凝结水中。 这样既回收了工质,使热网恰好在汽温较低时投用, 又解决了补水箱防冻问题。 b.避免不合格炉水进入锅炉。炉水是锅炉的主 要工质之一。如果不合格的水质进人锅炉,锅炉的受 热面就会结垢,使热阻增大.影响传热,降低炉效率, 增加燃料消耗。锅炉受热面管壁内角结lm m 水垢, 燃料消耗就要增加2%~3%。结垢2m m 燃料消耗 就要增加5%~6%。结垢使锅炉换热能力减弱,消 耗燃料量增加,必然引起排烟温度上升。结垢严重时 还会引起爆管事故的发生。为此,应加强化学水质监 测控制工作,定期做好锅炉排污,确保水质合格,防 止炉膛受热面的结垢。 c.暖风器疏水积极回收。为了提高送风机入口 温度.在冬季应尽早将暖风器投入运行.这样既提高 了风温,又可以有效地防止空气预热器低温腐蚀、堵 灰等.但由于暖风器系统的暖风器疏水罐水位调节 自动不能正常投入等原因.暖风器的大量疏水有时 不能有效l 口J收至除氧器,而全部排至定排扩容器,造 成大量的工质损失。使得机组的补水率提高,故应该 保证暖风器系统设备调节正常。保证疏水回收率。 d.合理控制排污。蒸汽含杂质过多会引起过热 器受热面、汽轮机通流部分和蒸汽管道沉积盐。盐垢 如沉积在过热器受热面管壁上。会使传热能力降低。 轻则使蒸汽吸热减少,过热器温度降低,排烟温度升 高,锅炉效率降低;重则使管壁温度超过允许的极限 温度,导致超温爆管。合理安排排污将有效地控制炉 水及蒸汽品质。避免上述不良现象发生。但汽包锅炉 连续排污不仅量大,汽包压力下的饱和水热能也高, 回收利用的经济价值较大,综合以上方面,应根据化 学要求合理控制排污。 4厂用电方面 为降低厂用电率,提高经济性,可采取以下 措施。 a.机组启动前,尽量缩短锅炉上水到点火时间 间隔,以减少循环水泵、电泵、凝结水泵运行时间 b.停机时尽可能先降低汽包压力,后解列机 组,解列后根据汽包壁上下壁温差降可通过开主蒸 汽管道排大气等方法低汽包压力,以减少停机后电 泵向锅炉补水时间。 C.机组启动前锅炉上水温度高于汽包壁温。 d.停机后具备停循环水泵、电泵、凝结水泵等辅 机条件时,尽早停运;对于循环水泵,将设备在合理 工况及时停运,以降低厂用电量,降低发电成本。 e.低负荷时保留一套送、引风机运行.根据情况 调整凝结水泵运行方式。 随着节能减排工作的进一步深入以及电力行业 “竞价上网”工作的逐步推进。要求火电厂必须有较 高的运行水平。只有优化了燃煤锅炉燃烧的稳定性, 降低燃油的使用,降低供电成本,才能提高电厂的市 场竞争力,为企业创造更大的经济效益。 编辑郝竹筠 41