火电厂电除尘器灰斗积灰简单判别法.pdf
第 3 6卷 第 1 0期 2 0 1 4年 1 0月 华 电技 术 Hu a d i a n T e c h n o l o g y Vo 1 . 3 6 No . 1 0 0c t . 201 4 火 电厂 电除尘器灰 斗积灰 简单判别法 张 晓博 广东粤电云河发电有限公司, 广东 云浮5 2 7 3 2 8 摘要 介绍了火电厂电除尘器灰斗积灰的危害, 以云浮发电厂 5锅炉相关运行数据以及电除尘器灰斗上附属设备高 度为例 , 分析了灰斗不同灰位的数据, 研究了气化风管和平衡管两种判别依据, 提出了电除尘器灰斗积灰的判别方法。 关键词 锅炉; 气力除灰系统; 灰斗; 积灰; 气化风管; 平衡管 中图分类 号 T K 2 2 3 . 2 7 文献标志码 B 文章编号 1 6 7 4 1 9 5 1 2 0 1 4 1 0 0 0 6 3 0 2 0 引言 电除尘器作为发电厂最重要 的辅机之一 , 其安 全运行显得至关重要。2 0 0 5 --2 0 0 6年 , 电力系统相 继发生了几起火电厂电除尘器坍塌事故 , 造成 了 严重 的经济损失和人员伤亡。虽然这几起事故反映 出电除尘器在设计 、 施工 、 运行 、 维护和检修管理方 面存在较大问题 , 但从事件 的本质可以看出, 灰斗积 灰过高是 导致电除尘器无法 承重 而坍塌 的最根本 原 因 。 一 般来说 , 电除尘器灰斗都 有高低位灰斗料位 计 , 但是 由于灰斗料位计在 电除尘 的灰斗中工作 , 灰 斗中的环境恶劣 , 很容易在料位计测量端 的元件上挂 满灰, 或者挡住, 经常发生灰斗料位计误报。在机组 运行期间 , 灰斗丧失了料位计有效监测 , 值班人员无 法确定灰斗内真实灰位 , 从而延误处理积灰的最佳时 收稿 日期 2 0 1 4 0 41 5 ; 修 回 日期 2 0 1 4 0 72 1 机。在灰位计失效的情况下 , 如何能够准确快速确定 灰斗内积灰程度 , 是机组运行期间的一大难题。 1 设备简介 云浮发 电厂 5 , 6锅炉 由上海锅 炉厂有限公 司制造 , 该锅炉为上海锅炉厂有限公司 自主研发 的 首台 3 0 0 M w S G一1 0 3 6 / 1 7 . 5一M4 5 0 6循环流化床 锅炉 , 配置 2台双室五电场电除尘器 , 采用下引式正 压浓相气力除灰系统 , 电除尘每个灰斗下部设 1个 仓泵 , 一 、 二电场仓泵均有平衡管 接入灰斗 , 灰斗 内 壁设灰斗蒸汽加热装置 , 两侧配置振打器及气化装 置。灰斗上的附属设备位置如图 1 所示 。 2 判别依据 由于~电场承接了电除尘器 8 0 % 的灰量 , 且灰 图 1 灰斗结构 斗堵灰一般都集 中在一 、 二电场 , 为此对一电场的灰 斗进行分析 。 与一 电场灰斗连接 的管道有两路 一 6 4 华 电技 术 第 3 6卷 路为气化风管 , 用于将加热后的压缩空气通过气化 板装置接人灰斗下部 , 并透过气化板均匀地进入料 层 , 使仓斗内的物料呈松散状态 , 并充分流态化 , 从 而避免物料在仓斗内“ 架拱” “ 搭桥” 现象 , 增加物料 的流动I 生, 保证生产的连续 、 稳定 、 安全运行 ; 另一路 为仓泵上部与灰斗上部连接 的平衡管 , 该平衡管上 安装有平衡阀, 平衡阀能在仓泵装灰时打开 , 将仓泵 内压力卸至灰斗 内以便灰斗下灰顺畅。 2 . 1 气化风管 灰斗气化风通过 气化风管 , 经 截止 阀、 止 回阀 后 , 分两路进入气化装置 。灰斗气化装置风管布置 如图 2所示 ,气化板规格为 Q H B一1 5 03 0 0 。Q H B 气 化 板 透 气 度 为 4 4 .3 % , 透 气 能 力 为 0 .7 3 图2 气化装置风管布置 以气化风管人口空气为研究对象, 取气化板内 侧为研究面, 当气化风管入 口能感知到烟气时 , 风管 内的风速取 1 m / s , 根据气化风管 的内径 、 气化板 的尺寸及其透气能力等数据, 则可推 出气化板 内侧 处的静压为 一 2 8 7 P a 。 机组满负荷运行时, 电除尘器内的静压绝对值 最大 , 便于对灰斗灰位极限值 的推算。以灰斗 内为 研究对象 , 忽略灰斗上部的烟气流速影响 , 取 电除尘 器人 口静压 一 3 6 6 0 P a 作为灰斗上部压力 , 气化装 置位置为参考零位, 根据流体静力学基本方程 P 0P lp g h, 1 式中 p 。 为气化板 内侧处 的静压 ; P 为灰 斗上部静 压 ; J 9 为粉煤灰 的堆积密度 ; g为重力加速度 ; h为粉 煤灰的堆积高度。 因粉煤灰 的堆积密度大多为 5 0 0~8 0 0 k g / m。 , 此处取中间值 6 5 0 k g / m 。 由式 1 可 得气化装 置处 的极限 堆灰高度 为 53 0 IT l m 。 考虑到机组运行时, 灰斗内的灰处于气化状态, 因此 P 0 . 7 5 p d , 2 式中 p 为粉煤 灰气 化 密度 ; p 为 粉煤灰 的堆积 密度 。 由式 2 以及气化装置 至灰斗底 部的高度 , 可 得灰斗内的极限高度为 1 3 7 6 IT l m, 也就是说 , 在机组 满负荷情况下 , 当气化风管入 口对大气时 , 气化风管 入 口有感知的空气进入时, 灰 斗灰位应在 1 3 7 6 m m 以下 。 2 . 2 平衡管 平衡管可参照气化风管的计算过程 , 以平衡管 管 口为研究对象 , 取平衡管管口为参考 0位 , 在机组 满负荷运行时 , 可导出灰位极 限堆高为 5 7 5 m m, 气 化状态下 的极 限高度为 7 6 6 mm , 由图 1可以看 出, 灰斗顶部距平衡 管 口距离为 1 5 9 0 m m, 此 时灰位虽 未达到极线极板位置 , 但 已经非常接近。 3 判别过程 一 般来讲 , 正压浓相气力除灰系统在设计的除灰 能力范围内, 每次放灰完毕后 , 灰斗中基本上是没有 存灰的。当机组满负荷运行时 , 电除尘器的除尘量为 最大 , 也最容易发生积灰现象。因此 , 当无法通过其 他手段确定灰斗内积灰程度时 , 在机组满负荷运行情 况下, 关 闭需要确定灰位的灰斗气化装置进气截止 阀, 然后拆开止回阀与气化风管法兰连接, 利用火苗 检测或用手感知气化风管接 口处负压情况。当气化 风管处能够感知到空气进入气化风管时 , 证明灰斗内 的灰位小于 1 3 7 6 m m, 灰斗运行安全 , 进人气化风管 的空气越多, 证明灰斗内的存灰越少。当气化风管接 口处感知不到任何空气进入, 证明灰斗 内已经出现积 灰情况 , 一方面要加大该电场的除灰力度 , 加快排灰, 另一方面通过平衡管进行进一步确认。 安排人员拆除仓泵至电除尘器灰斗的平衡管上 法兰, 使灰斗的平衡管部分与大气相通 。如果平衡 管连接 口能感知到空气 吸入 , 则证 明仓泵的平衡管 未堵塞 , 灰斗的灰位 尚且安全 , 需要 加强排灰 , 降低 灰斗灰位, 必要时降低机组负荷或调低该电场的出 力 , 来减少灰斗的积灰程度 。 当平衡 管连接 口处有干灰流出时, 说 明灰斗的 灰位非常接近或已达到极板极线位置 , 同时也说明 了仓泵 运 行 过程 中平衡 管 已经 堵 塞。有 资 料 显 示 ] 平衡管堵塞后 , 因仓泵进料时空气无法排出 , 每次进料不足 2 0 % 。当平衡管堵塞后 , 灰斗下灰将 会大幅度减少 , 形成了恶性循环, 直到积灰淹没阳极 板及阴极线 , 造成 电场短路无法投运 , 同时当积灰达 到灰斗无法承重时 , 就会发生 电除尘器坍塌 事故。 因此 , 当平衡管出现堵塞时 , 应及时安排停机处理积 灰 , 否则 , 极易发生电除尘器坍塌事故 。 4 结束语 在机组运行过程 中 , 若 出现灰 下转 第6 6页 6 6 华 电技 术 第 3 6卷 器进行提效 的相关技术。脱硝不可避免 地会造成 N H, 的逃逸和 S O 转化生成 S O 。所 以, 从理论上 来讲 , 脱硝系统的投入 , 有利于提高静 电除尘器的除 尘效率 。 氨喷人烟气中有以下作用 调节烟气酸度 , 提高 酸露点 ; 吸附在飞灰表面 , 形成导电通路 , 降低粉尘 比电阻; 在放 电极和收尘极之 间形成亚微米 级的颗 粒 , 增加细颗粒的成分 , 通过这些颗粒的荷 电, 提高 空间电荷, 增大火花电压, 提高运行电压; 通过改变 飞灰的黏附性以及 颗粒 间的黏附力 , 增大飞灰的粒 径 , 提高粉尘层间的黏附能力 , 减少二次扬尘Ⅲ 3 J 。 当飞灰中A 1 O , 及 S iO 的质量分数高于 9 0 % 而粉尘 比电阻又很高时 , 可使用 N H S O ,混合 烟 气调质技术。对于使用低 N O 燃烧器、 燃用低硫分 煤的电厂来说, 粉尘中含有较多未完全燃烧的炭颗 粒。低硫分煤燃烧产生的高比电阻粉尘和低 比电阻 的炭颗粒使得飞灰难 以被静 电除尘器收集 , 除尘效 率下降。N H s 0 , 混合烟气调质技术很好地解决 了这个难题 , N H 与 s O 反应生成铵盐 , 增大高比电 阻粉尘和炭颗粒 的凝聚性和粉尘黏附性 , 减少二次 扬尘 , 同时又提高了 s 0 的质量分数 , 降低了粉尘 比 电阻。在 N H 3S O 3 混合烟气调质 中 , N H ,和 S O , 混合烟气调质技术可用来降低粉尘 比电阻 , 提高表 面电荷和粉尘黏附性, 降低二次扬尘, 提高静电除尘 器的除尘效率 。 脱硝中存在 N H , 逃逸, 同时烟气中的部分 s O 被催化转化成 S O , 两者 同时在烟气 中作用 , 相 当于 N H S O 。 烟气调质 , 能降低粉尘的 比电阻、 提 高粉 尘的黏附性 , 特别是对于微细粉尘能凝聚成较大颗 粒 , 对提高静 电除尘器的除尘效率有一定的帮助 。 3 可行性分析 目前 , 燃煤 电厂正在进行加装脱硝系统的技术 改造 , 利用脱硝系统对静 电除尘器进行提效 , 在理论 上是可行的。利用 N I I , S O 混合烟气调质技术进 行烟气调质在国外也是 比较成熟 的技术 , 国内还未 见成功的工程案例的报道。在 N H S O 混合烟气 调质技术中 , 需 要严 格控制 N H 和 S O ,的喷射量 , 根据烟气调质的经验 , 二者在烟气中的质量分数均 为百万分之一级别 。喷入过量的 N H 和 S O 会对 空气预热器造成堵塞 , 同时还会造成静 电除尘器极 板严重积灰 , 进而影 响静 电除尘器 的除尘效率。所 以, 利用脱硝系统进行静 电除尘器 的改造还需要进 行进一步 的研究和试验 。 参考文献 [ 1 ] 宁献武, 刘树民, 刘志杰, 等. S C R脱硝系统对锅炉设备 的影响及对策[ J ] . 电力环境保护, 2 0 0 9 , 2 5 6 3 4 3 6 . [ 2 ] 陈俊, 郑星伟 , 王毅. 高尘段布置 S C R脱硝装置对锅炉运 行的影响[ J ] 。 河南科技, 2 0 1 1 7 5 75 8 . [ 3 ] G S P e t e r G a s fl e .Me c h a n i s m s i n v o l v e d i n fl y a s h p r e c i p i t a t i o n i n t h e p r e s e n c e o f c o n d i t i o n i n g a g e n t s [ J ] . T r a n s a c t i o n s o n I n d u s t r y A p p l i c a t i o n s , 1 9 8 0 , 2 1 6 2 9 7 3 0 2 . [ 4 ] 原永涛, 于青松, 段永泽, 等. 氨法烟气调质技术在燃煤 电厂的应用[ J ] . 山西电力 , 2 0 0 9 4 4 0 4 3 . 本文责编 王书平 作者简介 赵利 1 9 7 9 一 , 男 , 河北 石 家庄 人 , 工 程 师 , 工 学硕 士 , 从事燃煤电厂脱硫、 脱硝、 除尘等环保项 目调试方面的工作 E ma i l M i 7 9 9 5 1 6 3 . c o rn 。 0●0● . 0●0●0●0●0●o●0●o●0●o●0●o●o●0●o● ●0● ●0● 0●0●0●0● ●0●o● ●0●o● ● ●0●0● ● ●o● ●0●o● ● ●● ● ● 上接 第6 4页 斗料位计 失效的情况 , 可通过解 除 气化风管连接法兰或仓泵平衡管连接法兰, 利用电 除尘器内的负压准确判定灰斗 内的灰位情况。 为保证运行人员更好地监控灰斗灰位情况, 建 议在气化风管止回阀后管路上, 加 装三通并安装球 阀, 便于运行人员打开球阀检测。 参考文献 [ 3 ] 湛志刚. 广东粤电云河发电有限公司 5 , 6机组除尘器 除尘效率测试报告[ R ] . 广州 广州粤能电力科技开发有 限公 司, 2 0 1 1 . 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