翻车机PLC自动控制及常见故障分析.pdf
总第 1 8 6期 d o i 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 5 2 7 9 8 . 2 0 1 5 . 0 2 . 0 2 5 翻车机 P L C自动控制及 常见故障分析 周 天 宏 兰州资源环境职业技术学院, 甘肃 兰州7 3 0 0 2 1 摘要 文章分析了翻车机的P L C控制系统 , 特别对压车梁的夹紧、 松开和靠车板的靠车、 正反向高低速的 控制过程在程序编写方面进行了进一步地改进 , 并针对运行中常见的故障进行了分析并提出了解决方案。 关键词 翻车机; P L C自动控制 故障分析 中图分类号 T D 5 2 9 . 3 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 5 2 7 9 8 【 2 0 1 5 0 2 0 0 7 0 . 0 3 翻车机是煤矿生产 中物料运输 的重要装备 . 是 火车车皮翻卸的大型机械。翻车机系统主要 由五大 系统组成 夹轮器 、 拔车机 、 翻车机、 迁车机、 空车铁 牛。本文提到的翻车机为转简式 , 使用西门子 s 7 3 0 0系列 P L C控制, 传动系统采用西门子变频器 , 实 现对两台倾翻电机的调速和控制。翻车机上各种动 作机构如压车梁 、 靠车板等均使用液压控制 。本文 对该控制系统进行 了分析 , 并对常见 的故障提出了 处理方法。 1 翻车机系统 自动控制原理 翻车机系统结构及工艺流程如图 1 所示。 重车线 空车线 _ L j 二 f] 口 空 [ [ ⋯ 车铁牛 图 1 翻车机系统工艺流程 该系统 由机车牵引一列重车送至重车线夹轮器 附近 最多 3 0列 , 拨车机牵引力为 2 5 MN ,这时用 拨车机牵挂重车退至原位 , 用夹轮器将第一节夹住 , 然后将夹轮器投入 自动, 同时空车铁 牛、迁车 台也 相继投入 自动方式 , 接着将拨车机投入 自动方式并 按下 自动运行按钮 , 这时通过外部信号输入 , 由 P L C 自动控制系统的运行。 首先 。 夹轮器 自动松开 , P L C检测到松开信号 , 拨车机马上牵引重车以正 向中速前行 , 行驶 1 1 m时 7 0 转为正向低速前行 , 拨车机行进位置 由机上设置 的 一 台旋转编码器采样得 到高速脉 冲信号进入 P L C 高速计数模块 . P L C通过 高速脉冲确定拨车机的行 进位置。当行驶一个车长时, 光电接通 P L C控制拨 车机停止 . 同时夹轮器夹紧第二节 , 人工摘钩 , 并按 下允许拨车机前行按钮, 拨车机继续以低速牵引第 一 节车前行 1 7 . 4 8 m。这时如果满足这些连锁条件 翻车机在原位 I 1 . 0 、 翻车机的压车梁在原位 I 1 . 1 、 靠车板在原位 I 1 . 2 、 迁车 台的推 车器在原位 I 3 . 0 、 迁车台在重车线对准 I 3 . 2 、 拨车机轻钩舌闭合I 2 . 1 拨车机马上转为正向中速行驶 , 行驶至 3 0 1 1 3 时. 改 为正 向低速 , 行至 3 2 m时, 拨车机停车 第一节车 不存在对 中问题 , P L C输 出 自动提 轻销 , 轻 钩舌 开, 轻钩销 自动落下 , 然后拨车机退后 4 m, 提重销, 重车钩开 , 重销又 自动落下 , 拨车机又正向低速前行 0 . 5 m, 停车升大臂至 9 0 。 。然后拨车机高速返 回至 1 2 . 7 m, 停车降大臂至 0 。 , 高速返 回离原位1 . 5 m时 这时翻车机投入 自动 拨车机转为反向低速 , 挂第 二节重车。重钩舌闭合后 , 夹轮器 自动松开 , 拨车机 按第一节程序前行至 1 7 . 4 8 m时, 轻钩挂上前面一 节重车 , 以正向中速前行到达减速值时转为正 向低 速 , 直到 目标值时停车 , 拨车机停车抬大臂时, 翻车 机压车梁 自动压车 , 压 车终点信号一有 , 马上 自动 靠车 。等拨车机退后 4 m, 停止 时表 明拨车机 已离 开翻车机 ; 翻车机人 口和出 口光电接通 表明入 口、 出口无人员及设备 , 以上信号均输人后 , P L C输 出 控制翻车机开始 自动翻车。 翻至 1 5 5 。 时 , 振动器开 始振 动 , 到达 1 6 5 。 , 翻车 机停 车,振动 继续振 动 , 1 0 s 后翻车机返 回, 振动器停止 , 返 回至 2 0 。 ,涡流 制动器投入 。 使翻车机达 到 1 / 6额定转速平稳 回到 零位 , 翻车机回到零位 , 压车梁 、 靠车板 同时 自动返 回到原位 , 当拨 车机牵引第三节 车皮 时要完成牵 、 收稿 日期 2 0 1 4 1 1 1 7 作者简介 周天宏 1 9 5 7一 , 男 , 甘肃兰州人, 副教授 , 研究方向为电工技术和电子技术。 周天宏 翻车机 P L C自动控制及常见故障分析 第2 4卷第2期 推 、 顶的动作 , 将翻车机 内车皮顶到迁车 台上 , 迁 车 台上的人 口处接近开关检测 四下 。 运用 P L C内部的 计数器控制得到一个条件 , 证明车皮 已完全上了迁 车台 . 再运用 P L C内部的定时器延时 1 0 s 后迁车台 自动向空车线移动。到达空车线 , 迁车台对轨信号 一 来 . 5 s 后 , 迁车台上的推车器开始 自动推车 , 将车 皮推出迁车台, 推车器行 至终点极 限, 3 S后 自动返 回 , 车皮向前滑行 1 4 m, 地面接近开关检测两下 , 迁 车台 自动返回重车线。车皮继续向前滑行 , 越过牛 坑 。 地面的接近开关检测 四下 , 空牛 电机旋转 , 并挂 离合器 , 空牛出牛坑 自动推车至终点极 限停止 , 3 s 后电机旋转带动空牛返回。 2 翻车机翻卸控制电气原理 翻车机 的主要动作 有 压车梁夹紧 、 松开 , 靠 车 板靠车 、 返回 , 翻车机倾 翻、 返 回。翻车机的工作方 式有 机旁操作、 集中操作和自动控制。通过机旁及 集中操作 台上 的选择开关及 锁机钥匙开关 进行选 择 一般正常操作在集 中操作 台进行 , 当进行检修 试车时在机旁操作。 将操作方式选为操作台集中操作 ,按下变频器 合 闸按钮 ,P L C输 出 Q 2 4 . 5控制接触器 K M 得 电 吸合 , 变频器合 闸。接着启动油泵 电机 。当翻车机 未动作、 翻车机处于零位、 压车梁原位、 靠车板原位 等输入信号到位 , P L C输 出 Q 2 6 . 5驱 动灯光信号 , 允许拨车机上车。 车皮 由拨车机推人翻车机。车皮到位后 , 先按 下压车梁夹紧按钮 , P L C的输 出通过中间继 电器隔 离驱动液压阀动作 , 实现压车梁夹紧动作。当压车 梁夹住车皮时 , 1 , 2号压力检测提示压车梁夹紧到 位 . P L C通过一个定时器再使 夹紧动作延 时 7 s结 束, 以确保车皮被可靠夹紧。 按下靠车按钮 , P L C输 出通过 中间继 电器隔离 驱动液压 阀得电实现靠车动作 。当靠车板到达靠车 终点位时, 由两个接近开关采集 向 P L C输入信号表 示靠车到位 , P L C利用另一个定 时器实现靠 车动作 延时 3 s 结束 , 以确保车皮靠紧。 当压车梁 、 靠 车板到达终点 , 出人 口光点接通 , 变频器工作 , 制动器工作等相关条件满足后 , 按下倾 翻按钮 , P L C驱动变频器控制倾翻电机以正 向高速 , 即频率为 3 7 . 5 H z旋转 。 实现倾翻动作。当倾 翻至 1 3 5 。 减速位 , P L C输 出传送 给变频器一个指令 即速 度设定为低速。这样 , 变频器控制倾翻 电机以正 向 低速 . 即频率为 1 2 . 5 H z 继续旋转 , 为平稳停车做准 备 。倾翻至 1 5 0 o , 振动器震动 , 振动器工作持续 5 s 停止。翻车机倾翻至 1 6 5 。 , 倾翻动作结束。 按下倾翻返回按 钮 , P L C驱 动变频器控制倾 翻 电机 以反 向高速 , 即频率为 3 7 . 5 H z 旋转 , 实现反向 动作 。返 回至 2 7 。 减 速位 , P L C输 出传 送给变频器 一 个指令 即速度设定为低速。这样变频器控制倾翻 电机以反向低速即频率 为 l 2 . 5 H z 返 回, 为平稳停 车对轨做好准备 。返 回至 0 。 , 返 回动作结束 。翻车 机在零位与地面铁轨对齐 , 为上车做好准备。 按下靠车返回按纽, 靠车返回动作执行。当靠 板返 回至原位时 , P L C程序会使返 回动作延 时 2 s 停止 , 以确保靠板彻底返 回至原位 。 按下夹 紧松 开按钮 . 松开动作执行。压车梁松 开至原位时, 程序会使松开动作延时 2 s 停止 , 确保 压车梁松开至原位。 翻车机此时完成 了一个动作周期 , 同时允许拨 车机上车继续下一节车皮的翻卸工作。 3 P L C程序解 析 3 . 1 压车梁夹紧、 松开 。 靠车板靠车、 返回动作延 时 停止的实现 压车梁夹紧 、 松开 , 靠车板靠车 、 返 回四种动作 的延时停止 的实现从 P L C程序编写上原理是相似 的。下面以靠车动作为例加以说明 靠车动作到达终点, 终点信号 I 9 . 3 , I 9 . 4输人 P L C, 使位存储器 M2 . 6状态为 1 。定时器 T 输入端 得到信号开始记时 , 3 s 后输 出驱动位存储器 M 3 . 1 的状态变为 1 , M3 . 1的闭点打开使 靠车动作停止 。 M3 . 1的开点闭合使定时器 . 7记 时, 1 0 0 ms 后输 出使 M8 . 7的状态变为 1 , 从 而使 T 复位 , M3 . 1状 态恢复为 0. 同时 M 8 . 7的状态也恢复为 0 , 过程结 束 。 3 . 2 翻车动作过程 。 正反向与高低速的控制 当相应 的条 件具备时 , 按 下倾 翻或 返 回按钮 , P L C内部位存储器 M4 . 0或 M4 . 1的状态由 0变为 1 , 二者之问存在互锁。当 M 4 . 0状态为 1 , 变频器工 作 , 制动器打开等条件满足时 , Q 2 4 . 1输出 , 驱动 中 间继 电器 动作 , 并通过 K 输送给变频器一个指 令 方 向设定为正向。而当 M 4 . 0状态为 0, M 4 . 1状 态为 1时 Q 2 4 . 1不 输 出, 那 么 方 向 就 为 反 向。 M 4 . 0 . M 4 . 1均可以驱动 Q 2 4 . 2和 Q 2 4 . 3来实现变 频器 的高速与低速输 出。只是 Q 2 4 . 2和 Q 2 4 . 3的 输出受位存储器 M8 . 0的控制 , 通过 M8 . 0的程序段 不难看 出只有 当 1 7 . 0状态为 0即倾 翻至 1 3 5 。 , 和 I 6 . 3状态为 0即返 回至 2 7 。 时 M8 . 0的状态才为 1 . 在以上两种情况下 Q 2 4 . 3输出 。 控制变频器低速输 出, 而当 M8 . 0的状态为 0时 , 其闭点闭合 Q 2 4 . 2输 出, 控制变频器高速输 出。 71 周天宏 翻车机 P L C自动控制及常见故障分析 第2 4卷第2期 4 常见故障分析及解决办法 经过一段时间的使用发现。翻车机 电气事故不 断 . 而且查找事故原 因十分困难 , 下面就针对几个常 见问题加 以分析和解决 4 . 1 线路故障 翻车机机上线路走向不合理 , 分线盒小 , 而且它 的位置正好在液压台下面。 液压台漏油 , 使线路接头 处被油浸泡 ; 线路接头多、 乱 , 部分 电缆 、 电线在穿 管中受损 . 至使翻车机接地事故 比较频繁 。为此加 大了机上分线箱 , 安装端子板 , 并且在走线方式上 , 采取两路走线方式 , 车台上配管 , 增加八个线盒 ; 压 车梁检测信号线路从车台走 , 其它线路 电磁 阀等 从原来管 中走 ; 沿翻车机轨道铺一根管子 , 使需要串 联的线路直接串联 , 不需折返。为了减少接头 , 在穿 线时, 尽量采取一步到位的原则 , 象油泵电机 、加热 器 、 两个溢流阀、 温度 、 滤油器 、 液位 、 空气调节器 、 靠 车电磁阀、靠车终点原位极限都是从机旁箱开始一 步到位。这样共用 了 1 1根线路取代 了原来的线路。 使得线路接头减少 了一半 , 并增加了线路的机械强 度 , 使线路走向非常明了。实践证 明, 改造后的线 路 , 事故率大为降低 。 出现事故时也易于查找。 翻车机操作 电源 与 P L C电源 。 在设 计上混线 , 输出模块 Q 5 . 2一Q 5 . 7直接去现场控制靠车 电磁 阀, 在调试期间 , 造成输出模块 的损坏 , 改造后 , 加入 四个中间继电器隔离 , 由输出模块驱动继电器 , 继 电 器 的一对常开点去控制现场一 、 二溢流阀、 靠车电磁 阀, 这样就杜绝 了输出模块 的损坏。P L C输 出与机 旁转换开关控制振动器 , 设计上也 已混线 ,我们把 输 出点 Q 4 . 5通过 翻车机 K 继 电器 隔离 。采取这 些措施后 , P L C电源就能常送 , 从而可以实现单机 自 动控制。 4 . 2 迁车台、 空车铁牛故障 为保证迁车台、 空车铁牛 自动控制的可靠性 。 在 硬件 、 软件上同时采取 了措施。 硬件上 在迁车台机旁位置加急停开关 , 并引进 P L C。 可以在迁车台 、空车铁牛有事故时 , 由岗位人 员及时停车 在迁车 台人 口处和空车铁 牛推车位置 分别加装了一对光电开关。光电开关的检测信号通 过继电器隔离 , 在迁车台走行 回路和空车铁牛推车 返 回回路中, 加入该条件 , 即满足光 电接通 , 才能使 迁车台 , 空车铁牛动作。光电保护与继 电隔离设计 的加入 , 有效杜绝了因干扰造成 的设备误动故 障的 发生。 软件上 迁车台程序改动的思想是 当迁车 台转 换开关打到 自动位置并启动 自动运行按钮 , 这 时计 7 2 数器 c 、 c , 都复位。当车皮开始进入迁车台 , 光电 开关从通到断满足了一个阶跃信号 , 这时允许计数 器 c 开始计数 , 四个车轮通过检测装置 , 计数器 C 。 计满四下得 电, 此时若光电接通 , 即整个车皮上了车 台 , 1 5 s 后 ,开始重车线 向空车线移动。程序如图 2 、 3所示。空车线 向重车线移动同理 , 只是使用计 数器 C , 计两下。 图2 计数功能实现 程 J 予段 1 1 l 迁 l 自 动 运 行 数 值 直 空 千丁 卜 卜 卜 。H 图 3自动运行 的实现 通过对这几个典型问题 的分析与解决 . 大大提 高 了系统的可靠性 , 降低了事故率。避免 因各种原 因造成车皮掉到迁车 台坑里, 以及空车铁牛顶车皮 肚子的事故发生。 4 . 3 位置检测装置凸轮控制器的改造 翻车机在翻转过程中需要多个角度检测信号如 0 。 、 2 7 。 、 1 3 5 。 、 1 6 5 。 等 , 它们作 为其他动作 的连锁条 件。这些角度信号的检测使用了凸轮控制器装置。 原设计 凸轮 控制器的 电源为 2 4 V, 信号直接输 入 P L C输入模块。在实际使用过程 中, 经常会有角度 信号检测不准确的情况发生 , 结果可能导致 翻车机 不翻车 , 不返 回, 不加速等故障。经过分析根本原 因 在于长时间使用其内部角度 下转第 7 4页 徐晓燕等 重型支架平板车轮对结构改进分析 第2 4卷第2期 图 3所示 , 油孔在不 同位置放置时 , 应力分 布均为 蓝色 轴的应力值按照软件要求设置蓝色为安全区 域 , 说 明轴 的强度没有受到影 响。因此 注油孑 L 的 加工位置不会影响到轴 的整体性能。经过实际加工 使用 , 车轴形状简单 , 容易装 卡, 节约 了制造 工时。 由单注油 口改进为双 向注油 口, 润滑效果更好 , 润滑 时拆开轮盖即可打油 , 不需要将整车翻转 , 更快捷安 全 油孔平行放置 油孔垂直放置 图3 车轴不同位置加工注油孑 L 受力分析 其次是轮盖与车轮 的联接方式改进 . 分析改进 前螺栓连接为什么会出现轮盖脱落的现象呢经过 实际矿井考察 以及设计过程的受力分析发现 . 由于 井下环境恶劣某些地方地基 高过轨道面, 而受力 主 要作用在连接螺栓上。当多次受力后轮盖螺栓在地 面阻力和轮 圈反力作用 下被剪断 . 导致 轮盖掉落。 因此将轮盖设计为尽量沉人车轮体内的结构 . 外露 部分尽量采取合理曲线过渡。如此主要受力接触面 为轮盖与车轮接触面, 螺栓只起到联接作用 , 将不受 地面作用力而造成剪断 , 轮盖不会脱落。同时 , 轮盖 与车轮采用螺栓联接 , 在轮盖上预加工退卸孔 , 便于 进行轮对注油与检修 , 有效地解决 了改进前存在 的 问题 。 3 结语 新研发的重型支架平板车采用改进后的轮对结 构 , 经煤矿使用后未 出现改进前的问题 , 尤其是对于 重型支架平板车注油结构改进 。 极大方便用户在井 下环境操作 , 车辆结构满足了井下安全运输 的需要。 [ 责任编辑 李月成] . .- 。 。. . ’ . . . . - ‘ . ’ . ’ . . . ’ . . . . ,. ’ . ’ . . ’ . . ’ . ’ . ’ . ’ . , 上接第 6 2页 工况对 比模块 。分为同一设备和不同设备。同 一 设备是用折线图显示一个设备的一个参数在不 同 时间的参数信息。不同设备是用折线图显示两个设 备的同一参数在同一时刻的参数信息。 设备信息模块 。包括历史故障和历史维护。历 史故障默认以列表形式显示近一月 的故障时间 、 故 障部位 、 故障等级 、 发展趋势信息和设备基本信息 , 可 以下载设备说明书 、 设计参数 、 设计简图文档。历 史维护和其功能类似 , 记录每次维护的信息。 发布结果模块 。用户可 以查看某一天的建议维 护时间、 建议维护对象 、 建议维修内容和下载该设备 产品说明书 、 设计参数 、 设计简图信息。 上接第 7 2页 接点表面产生氧化膜 , 看似闭合的接 点, 直流 2 4 v电流却不能通过 , 再加上凸轮控制器 安装位置直接与翻车机相连 . 振动较大 , 更不利于接 点的 良好 闭合。 改造后 , 将电源改为交流 2 2 0 V, 各角度接点 闭 合驱动 2 2 0 V中间继电器. 通过中间继 电器 隔离输 入 P L C角度信号。这样做, 其一, 由于高电压交流 电的冲击使凸轮控制器角度接点闭合时可以良好地 通过电流 , 相对振动也不会影响电流的传输 , 实现了 角度信号的准确输入 。其二, 通过 中问继 电器 的隔 离, 也杜绝了外部噪音对 P L C的干扰。改造后 翻车 机运行更加可靠。 7 4 5 结语 本文设计并实现了矿井压风机远程监测系统 , 实现了压风机 的各种参数的远程在线实时监测。同 时, 该系统还提高了矿 山设备的信息化 管理 和 自动 化水平 , 达到了无人值守的生产要求 , 有力地保证 了 压风机设备安全、 可靠地运行, 为设备的管理和维护 提供了科学依据。在移动智能终端 日益普及的情况 下 , 该软件提供了移动智能终端的开发接 口, 可以方 便地将该程序移植到移动智能终端上。 5 结语 [ 责任编辑 李月成] 翻车机系统采用 s 73 0 0系列 P L C控制 , 传动 系统采用西 门子变频器 , 充分体现了 P L C与变频器 及各种传感检测元件的完美结合 。特别是对位置检 测装置凸轮控制器 的改造 . 使系统整体设计更加清 晰、 合理。通过对常见故障的分析与解决 , 系统的可 靠性大大提升, 有效避免 因各种原因造成 车皮掉到 迁车台坑里 . 以及空车铁牛顶车皮肚子的事故发生 , 系统无故障运行时间大大延长。 [ 责任编辑 李月成]