基于PLC的轴承压装机测控系统设计.pdf
l 注 訇 似 基于P L C 的轴承压装机测控系统设计 Th e d esi gn o f cont r ol s ys t em f or pus h m oun t i n g m achi ne bas ed on PLC 但斌斌’ ,吴岳敏 ,常治斌 ,龚青山 DAN B i n b i n。 , W U Yu e mi n。 一 , CHANG Zh i b i n , GONG Qi n g s h a n 1 . 武汉科技大学 机械自动化学院,武汉 4 3 0 0 8 1 ;2 . 湖北汽车工业学院 机械工程系,十堰 4 4 2 0 0 2 摘要针对目前变速箱轴承人工手动装配存在的诸多问题 ,研制了轴承压装机 ,文中主要阐述了以 三菱P L O 为轴承压装机控制核心的控制系统设计 ,结合西门子触摸屏技术实现压装时的实时 位移、压力等参数显示 ,以及压装过程中关键参量特性曲线的在线显示和实时监控。 关键词轴承压装机 ;测控系统 ;三菱P L C;自动报警 中图分类号T P3 1 1 文献标识码A 文章编号1 0 0 9 -0 1 3 4 2 0 1 2 4 下 一 0 1 1 9 - 0 3 Do i 1 0 . 3 9 6 9 / J . i s s n . 1 0 0 9 0 1 3 4 . 2 0 1 2 . 4 下 . 3 5 0 引言 目前变速箱的轴承压装普遍采用 的是手动敲 打的方式 ,通过 肉眼观察和人工检 测安装是否合 格 ,由此造 成轴承 装配质量参 差不齐,工人劳动 强度 大,最 后造成 装配废 品率较高 的不 良后果。 本设计就是通过 自动测量和控制 系统和来 完成压 装过程 的在线测量和监控 ,从而保证压装的质量。 测控系统主要包括硬件系统、气压 系统和软件 系 统 ,通过 三者 的 结合 实现 系统功 能 。 1 压装机的工作原理 整个系统主要由机身,送料小车 ,工作气缸 , 控制 系统 和其 它辅助 系统 构成,结构 原理如 图 1 所示。系统工作时 ,在 A工位 原位 将待压装 零件安放在装有定位装置的滑动小车上 ,安放 完 毕后 ,由 2 气缸推动滑动小车向前运动 ,同时 3 气缸 上升至和轨道水平,当滑动小车运行到升降 台上 B工位 定位工位 ,3 群气缸带动升 降台下 降,同时 ,通过设置在滑动小车上的两个定位孔 和设置在机身上的锥形销配合完成升降台的定位 ; 提 前在 压头上 安装待压 装轴套 ,当定位 完成 后 , 1 气缸开始工作 ,推动压头对零件进行压装。压 装完成后 ,压头缩回,升降 台上升至和轨道水平, 此时 2 气缸拉动滑动小车运行之 A工位 原位 。 2 硬件设计 2 . 1 P L C 硬 件系统 该压 装机控 制 系统采用三菱 P L C,气压控制 系统 ,传感器检测技 术,通信技术 ,触摸屏输入 输 出技 术等组成。位移传感器和压力传感器采集 1 . 送料气缸 2 ;2 . 送料小车 ;3 . 导轨 ;4 . 举升气缸 3 ; 6 . 压头 ;7 . 压装气缸 1 图 1 压装机结构原理 图 的实时位置和压力信息 ,同时,通过 I / O 口,直接 读入相关开关量的实时状态 ,通过触摸屏读入设 置 的相关参数 ,并对数据进行处理 ,同时输 出控 制信号控制 电磁 阀和相关指示灯工作 ,并将数据 送触摸屏显示,也可以通过通信模块和外部通信 , 以适应流水线作业与集中监控。 设计过程 中考 虑到压 装机 的通用性 ,对于各 种轴承都具有实用性 ,因此, 自动压装前需要对 压装位 置 等参数进 行设定 ,对于 不同型号轴 承 , 压装过程 中各参数都不相 同,因此将设备设计成 手动操作 /自动操作相结合,通过手动控制压头和 各工作 台的工作 ,以便确 定压装过程 中的各项参 数 ,待 自动运 行的各项参数确定 以后即可启动 自 动运行。结合以上控制要求 ,P L C控制 系统硬件 组 成及 结构 如 图 2所 示 。 收稿日期2 0 1 1 -1 0 - 0 9 作者简介但斌斌 1 9 7 0 一,男,湖北鄂州人,教授,博士,主要从事机电和制造业信息化方向的研究。 第3 4 卷第4 期2 0 1 2 4 下 【 1 1 9 ] 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m l 訇 化 位移传感器l I 位移传感器l I 压力传感器I l开关量I I 电磁阀l l 指示灯 模拟量输入 l l 数字量输入 I I 数字量输出 可编程控制器 P L C R S 2 3 2 通信模块 触 摸 屏 图2 P L C 控制 系统硬件组 成及 结构 2 . 2压装机气压系统设计 压装机是通过气压缸提供压装力工作的,通 过 P L C控制 电磁阀的开 闭,从而控制气压系统工 作 ,气压 系统原理图如图 3所示。电磁 阀动作顺 序如下所述 1 系统原位 ,此时为卸荷状态,所有电磁 阀 断 电 。 2 3 DT,5 D T得 电接通 ,此 时 2 气压缸 工作 , 推动工作台带动带压装壳体运动至定位工位。在 2 带气压缸工作时,5 D T接通 ,推动升降台上升 至 轨道所在平面。 3 5 D T断电,当滑动小车运动至升降 台上终 位时 ,3 气压缸断 电,升降 台下降 ,通过设置在 工作台上的锥形销定位。 4 压头工作 ,在压装工位安装一个接近开关 , 当 3 气压缸将装有待压装零件的工作台下降至压 装工位 ,并且 完成定位 时,接触开关 发 出信 号, 此时 ,1 D T得电接通 ,推动压头下压。 图3 气压系统 原理 图 [ 1 2 0 1 第3 4 卷第4 期2 0 1 2 4 下 电源 输入 3 8 O V 输出 2 2 O V 2 4 V 5 增 压, 当 压 头 下 压 到一 定位置 由光栅 尺测量 位置 ,P L C发 出控 制 信号 , 2 D T接 触 ,此 时 增 压 缸 开 始 增 压,推 动 压 头 压 装 轴 承。 压装到位后保压一段时间。 6 压头 缩 回,当压装到 位时,P L C发出控制指令,此 时 1 DT , 2 D T断 电,压头收回, 回到 系统原 位 ,压装 结束 。 7 升降 台上升,压装结束后,5 DT接通 ,3 气压缸工作 ,推动升降台上升至轨道平面。 8 小车拉出,小车升至轨道平面,4 D T接通 , 2 社气压缸缩回,拉动滑动小车缩 回至原位 ,至此 压装结束。 3 系统软件设计 3 . 1 P L C 软件设计 本体 统采 用三菱 F X2 N P L C作 为控 制核 心 ,采 用指令编制系统程序 ,按照动作执行的顺序 ,依 次发 出控制信号,压装机执行控制信 号,发 出相 应动作。本设计 中压装部分所需 的位置信息和压 力信 息由设置在压装机上的光栅 传感器和压力传 感器测得 ,P L C控制系统软件工作流程图 4所示。 图4 P L C控制系统软件 工作流程 图 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m I 造 lI8 似 传感器不断地测量相关量 ,将 测得量和系统 设置 的相 关量 进行 比较 ,确 定相关动 作执行 的位置 。 在开始 自动运行前需要先设定好 S 1 、S 2的值 ,再 启动 自动运行。 3 . 2 显示系统的设置 该设计采用 台达触摸屏显 示压 力传 感器 和位 移传感器 的实时信号 ,系统工作的位移 曲线 ,同 时通过触摸屏输入 系统需要设置的各个参量 ,通 过 设 置 主 界 面 和 子 界 面 的 形 式 来 实 现 。 主 界 面 显 示传感器 的实时值 ,同时 ,设 置工作 曲线 ,参数 设置 ,等入 口。通过该 系统 ,我们就可 以实 时监 控 系统 的工作状态 ,可以将生 产现场 的情 况通过 P L C的 R S 2 3 2口直接和生产现场计算机交换数据。 本 系统共设置两级 2个界面,分 别为,压装机 工 作 监 控 系统 主 界 面 ,参数 设 置 界 面 ,一 号 压 头 监 控打 印界面 ,二 号压头 监控 打印界面,二级界 面 在压 装机监控 系统主界 面 中点击 对应按钮 进入。 其中压装机工作监控系统界面如图 5所示。 图5 压装机 工作监控 系统界 面 4 报警部分设计 该压装机为 自动化设备 ,压装时的各项控制 系数 都 由传感器 获得,各动作 的发 出均 由软件 出 发,因此 ,压装机工作时可以实时获取压装过程 中的各项参数,同时,对于 系统 出现 的错误 ,也 可 以根 据实时获取 的信号进行 自动判 断,并给 出 报警 信号,执行保护程序。本报警信号在 系统获 得 的位移压 力曲线的基础上获得 ,即通过实 际的 测量获取一个最近似于最优 的配合 间隙,通过压 装机 的试压 ,获取相关位置点 的压 力值 ,在这些 基本数据的基础上通过曲线拟合 ,获取 “ 标准”的 压装 曲线 ,在运行时通过不断的比较特定位置点 的压 力值 ,计算其相对于标准值 的偏差率 ,判断 压装是否出现异常。例如实时位移值为 S i i -- 0 , 1 , 2 , 3 , ⋯, n ,实时压力值为 P i i 0 , 1 , 2 , 3 , ⋯, n ;标 准 的位移压力 曲线方程 为 P i f S ,压装机在工 作过程 中的任一位置 就有压力偏差 △ △ 旦 P P 如将 系统压力偏差设定为 0 . 1 ,即 A 0 . 1时, 系统及发 出报警信号。再次考虑到系统的运算量 , 我们根据标准曲线的曲率 曲率较小时取点密集, 曲率大时去点稀疏 ,选取 曲线上相应点的坐标 , 使用时直接判断该点是否出现异常来代替一个区 间是否异常 ,编制程序时我们 只需要编写一组数 据 的判 断 梯形 图 ,然 后通 过 MX S H E E T软 件 导 入 标准曲线上点的位移和压力值 的坐标 ,改变堆栈 的数 据 ,系统 自动通过设置的扫描方式依次判别 下一组数据 ,直到本 次循环结束。位移点压 力偏 差判断程序段如图 6所示。 SUB D4 0 M LI I _D3 0 CMP D3 2 D40 M23 D40 M3O D3 M 3 0 D l 0 M 3 5 Dl 9 M26 图 6 位移 点压 力偏差判断 5 结论 本压装机是基于轴类零件的压装专用设备,以 三菱 P L C为核心 ,结合触摸屏显示技术和气压传 动技术。通过触摸屏的设置 ,可以直观的监控系统 的工作状态,同时参数的输入也十分方便。通过应 用现场的统计发现,该系统的应用显著的提高了生 产效率,产品的压装质量也得到明显的提升。通过 设置通信口,使得压装机可以很好的和车间流水线 配合工作,极大的增强了系统的生产柔性。 参考文献 【 1 】姜继海, 宋锦春, 高常识. 液压与气压传动[ MI . 北京 高 等教育 出版社 , 2 0 0 8 . 【 2 】钟肇新 , 范建东, 冯太合 . 可编程控制器原理及应用【 M】 . 广州 华南理工大学出版社, 2 0 0 8 . 【 3 】王小 明, 鲍 晓敏 , 刘爱博 . 基 于P L C的货 车滚动轴 承压 装 机控制 系统设 计【 J 1 . 机械工程 与 自动化, 2 0 1 0 1 2 1 3 8 一 l 42. 【 4 ]常治斌 , 任柏林 , 龚青山, 等 . YZ 一 1 型立 式轴 承压 装机 研 制及应用【 J 】 _ 机械设计与研究 增刊 , 2 0 0 9 , 2 5 2 1 1 - 2 1 3 . 第3 4 卷第4 期2 0 1 2 4 下 [ 1 2 1 1 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m