基于PLC的通风机智能变频调速系统.pdf
1 1 0 煤矿机电 2 0 1 2年第5期 基于 P L C的通风机智能变频调速 系统 周博 , 王 浩 1 . 上海大屯能源股份有限公司 , 江苏 沛县 2 2 1 6 1 1 ; 2 . 中国矿业大学 信息与 电气工程学院 , 江苏 徐州 2 2 1 1 1 6 摘要 以煤矿提升机的主电动机通风机控制为设计背景, 针对其变频器未能自动根据现场温度 调节通风机速度的缺点, 采用模糊控制 S u g e n o型推理系统。通过温度传感器对主电动机 的电枢补 偿绕组 、 励磁绕组、 前轴承、 后轴承温度信号的采集, 通过模拟量输入模块传送到 P L C内, C P U再对 采集到的数据加 以模糊化处理, 经过模糊推理后再确定输 出的控制量 , 最后 P L C把最终的输 出传 送给变频器 , 用变频器来控制主 电动机的通风机的运转速度 , 以达到节约 电能、 保护主电动机的 目 的。该 系统还设有超温报警装置 、 超温安全 回路掉电功能。 关键词 智能控制;模糊控制; S u g e n o型推理系统 ;变频器 ; 可编程控制器 P L C 中图分类号 T P 2 7 3 . 4 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 1 0 8 7 4 2 0 1 2 0 5 0 l 1 0 0 3 I n t e l l i g e n t Va r i a b le F r e q u e n c y Co n t r o l o f Ai r - c o n d it i o n e r Mo t o r S y s t e m B a s e d o n PL C ZHOU Bo ,WANG Ha o 1 .S h a n g h a i Da t u n E n e r g y Re s o u r c e s C o .,L t d . ,S h a n g h a i 2 2 1 6 1 1,C h i n a ; 2 .S c h o o l o f I n f o r m a t i o n a n d E l e c t r i c E n g i n e e r i n g ,C h i n a U n i v e r s i t y o f Mi n i n g a n d T e c h n o l o g y , X u z h o u 2 2 1 1 1 6 ,C h i n a Ab s t r a c t T a k e s t h e ma i n c o a l mi n e h o i s t mo t o r f a n c o n t r o l a s t h e d e s i g n b a c k g r o u n d,t h e d i s a d v a n t a g e s t h a t t h e f r e q u e n c y c o n v e r t e r c a n n o t a u t o m a t i c a l l y a d j u s t f a n s p e e d a c c o r d i n g t o s p o t t e m p e r a t u r e a d j u s t .T h e f u z z y c o n t r o l S u g e no t y pe r e a s o n i n g s y s t e m i s a d o p t e d.Th e ma i n mo t o r a r ma t u r e b o o s t e d s y s t e m ,fie l d c o pp e r,f o r e be a r i n g a n d ba c k be a r i n g’ S t e mp e r a t u r e s i g n a l a r e c o l l e c t e d t h r o u g h t e mpe r a t u r e s e n s o r .Al l t h e c o l l e c t e d d a t a a r e t r a ns mi t t e d t o P LC b y s i mu l a t i o n o u t p u t mo d u l e . Th e n t h e d a t a a r e f u z z y p r o c e s s e d,d e t e r mi n i n e d t h e c o n t r o l l e d q u a n t i t y, fin a l l y t r a ns mi t t e d t o f r e q u e n c y c o n v e t e r b y PLC.T he fan’s p e e d i s c o n t r o l l e d b y ma i n mo t o r ,wh i c h a c h i e v e s t h e a i m o f s a v e e n e r g y a n d p r o t e c t ma i n CPU. Th i s s y s t e m a r e a l s o e q u i p p e d wi t h o v e r t e mp r a t u r e a l a r m d e v i c e a n d s a f e l o o p p o we rf a i l f u n c t i o n. K e y wo r d s i n t e l l i g e n t c o n t r o l ;f u z z y c o n t r o l ;S u g e n o i n f e r e n c e s y s t e m ;f r e q u e n c y c o n v e r t e r ;P L C 0 引言 煤矿的安全生产。 针对某煤矿原提升机的主 电动机通风机 , 采用 手动调节变频器频率来控制通风机速度 , 既造成一 定的能源浪费, 又不能根据温度变化实时改变频率 , 实时性差 。对此采用 S o g e n o型推理系统 , 改进后的 系统则可以根据现场温度变化 , 实时地控制风机的 转速 , 不会因温度过高而损坏主电动机 , 也不会 因为 温度低时通风机仍然高速运转 , 浪费电能 , 同时还加 设超温报警装置和软安全 回路掉电功能 , 不仅提高 了系统的实时性和可靠性 , 而且节约了资源 , 确保 了 1 系统的硬件配置及实现方法 1 . 1 系统的硬件配置 系统所用的器件主轴 4个温度传感器 P T 1 0 0 , 1 个模拟量输入模块 A I 8 X 1 2 b i t , 1 个数字输 出模块 D O 1 6 2 4 V / 0 . 5 A, 1个 C P U 3 1 5 - 2 D P, 1个 P S 3 0 7电 源 , 1 个三菱变频器 , 以及 1个蜂 鸣器。其变频器接 线控制图如图 1所示。 1 . 2 实现方法 由图 1所示 , 当用 1 个数字输出 Q 2 . 0通道接人 2 0 1 2 年第5期 煤矿机 电 正 反 变频器 a 外部接线 ; 电动机 时间 b 变频器工作 图 图 1 变频器 接线控制图 S T F, 然后再用 3个数字输 出通道 Q 2 . 1 、 Q 2 . 2 、 Q 2 . 3 分别接人 R H、 R M、 R L端 口。当 Q 2 . 1为 1时, 电动 机 1 速 ; 当Q 2 . 2 为1 时 , 电动机 为2 速 ; 当Q2 . 3 为 1时, 电动机为 3速 ; 当 Q 2 . 2 、 Q 2 . 3都为 1时, 电动 机为 4速 ; 当 Q 2 . 1 、 Q 2 . 3都为 1时 , 电动机为 5速 ; 当 Q 2 . 1 、 Q 2 . 2都为 1时 , 电动机为 6速 ; 当 Q 2 . 1 、 Q 2 . 2 、 Q 2 . 3都为 1 时 , 电动机为 7速 7段速度的前 提为 Q 2 . o为 1 。 图 2为模拟量输入模块接线图。通过温度传感 器将采集 到的 4个温度信号传给 P L C , 取其平均值 后传给模糊控制器 , 模糊控制器再将其模糊化 , 从而 根据模糊控制规则决定通风机启用是 哪段速度 , 当 温度超限时, 通过蜂鸣器进行报警 。 2模糊控制器的设计 2 . 1 模糊控制器 模糊控制器原理框图如图 3所示 。其设计步骤 如 下 1 确定模糊控制器的输入 、 输出变量 。系统 中 输入为温度误差 E, 即实际温度值 和定温度值之差 , 输出 U为 Q 2 . 1 、 Q 2 . 2 、 Q 2 . 3的组合 。 误差 E和输出 的论域取为 { 一 6 , 一 5 , 一 4 , 一 3 , 一 2 , 一 1 , 0 , 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 } , 模糊语言集为{ P B, P M , P s , z E , N S , N M, N B} , 语言变量描述为 { 正大 , 正 中, 正小, 无偏差 , 负小, 负 中, 负大 } 。量化因子为 K o 2 4 VD C电枢补偿绕组温度 l 励磁绕组温度 I I 前轴承温度 f 后轴承温度 一 2 4 VD C O l 0 2『0 3 0 4 J 0 5 0 6『 0 7 0 8 l 0 9 1 2 l 1 3 1 4 I 1 5 1 6 l 1 7 1 8 l 1 9 2 0 I W 8 2 I W 8 4 I W 8 8 I W 9 0 1 5 6 5 l 1 5 6 7 l 5 6 9 l 1 5 7 1 1 5 7 3 l l 5 7 5 1 5 7 7 l 1 5 7 9 1 5 8 l l 1 5 8 3 1 5 8 5 I 1 5 8 7 1 5 8 9 I 1 5 9 1 1 5 9 3 I 1 5 9 5 I l ,2x奇 鼢 一 2 4V DC 图 2 模 拟量输入模块 的接 线图 图 3 模糊控 制器原理框 图 王 \ 丑 1 1 2 煤矿机电 2 0 1 2年第5 期 2 确定模糊控制规则。根据经验 , 模糊控制规 算 。 则可用如下语言表述 1 若温度高于 5 0 。 C, 则通风机高速运转 , 高 的越多 , 转得越快。 2 如果温度等于 5 0 。 C, 则通风机 中速运转。 3 如温度低于 5 0 。 C, 则通风机低速运转 , 低 得越多 , 转得越慢。 若 e 正大, 则 u正大 ; 若 e 正 中, 则 u正 中; 若 e 正小 , 则 正小 ; 若 e为零 , 则 u为零 ; 若 e 负小 , 则 u 负小 ; 若 e负中, 则 u负中; 若 e 负大 , 则 u负大。而 的正大 、 正中 、 正小 、 零 、 负小、 负中、 负大分别为 7 速 、 6速 、 5速 、 ⋯⋯ 、 1速 。 2 . 2 S u g e n o 型推理系统 S u g e n o型系统和 Ma md a n i 型系统是模糊推 理 系统的两个重要的推理系统 , 它们分别采用不 同的 推理方法 , 各具优点 , 在模糊推理 的前两个步骤是相 同的, 即输入变量模糊化 和模 糊集合 的合成运算 。 两大系统最大不 同之处在 于 S u g e n o型模糊推理系 统 , 推理规则后项结论 中的输 出变量的隶属度 函数 只能是关于输人 的线性或是常值 函数 。对于输出变 量隶属度函数为线性的 , 称为一阶系统; 输出变量隶 属度为常数的, 称为零 阶系统。本系统采用零 阶系 统 , 其模糊规则形式如下 如果 输入 1 为 4且输入 2为 , 那么输出就为 Z 。Ma md a n i 系统相 比, S u g e n o型系统更加 紧凑和 易于计算 , 计算效率高, 非 常适合本系统, 主要优点 如下 2 可以与已有的线性系统理论很好地结合 , 可 以与优化和 自适应技术很好地结合运用 。 3 保证 了输出曲面的连续性 , 非常适合于数学 分析。 3 结语 本系统解决了煤矿提升机通风机不能实时性地 自动调速的缺点 , 既解决了主电动机的散热问题 , 又 节约了电能 , 避免了不必要 的浪费。该系统还增加 了超温报警装置 , 使得主电动机不会在变频器或通 风机故障情况下无人 知晓, 同时软安全 回路掉 电也 使得主电动机不能继续运转 , 从而实现对 主电动机 的多重保护 , 确保矿井提升系统的正常运转。该系 统由于实时性强 、 可靠性高 、 稳定性好 , 使得 主电动 机不 因超温工作而缩短服务年限。 参考文献 [ 1 ] 冯冬青 , 谢宋和 , 等 .模糊智 能控制 [ M] .北京 化学工业出版 社 , 2 0 0 0 . [ 2 ] 张浩 , 李振璧 , 姜媛媛. 基于 P L C的瓦斯移动抽排 模糊控制 系 统 [ J ] . 工矿 自动化 , 2 0 0 7 5 . [ 3 ] 韩力 群. 智能控 制理论及应用 [ M] .北京 机 械工业 出版 社 , 2 0 0 8 . [ 4] M A T L A B辅 助模糊 系统设计 [ M] . 西安 西安电子科技大 学出 版社 , 2 0 0 2 . 作者简介 周博 1 9 7 1 一 , 男, 工程师。2 0 0 4年毕业于中国矿业大 学, 现在上海大屯能源股份公 司物资供应处从事技术工作 。 收稿 日期 2 0 1 11 1 2 4; 责任 编辑 姚克 1 计算效率高 线性 函数 和常值 函数易于计 ,’ ’ ’’’’’’’’’’’’’’’ ’ ’’’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’’ ’ ’ ’’’ ’’、 V ; 欢迎订阅x C .- la . 电 杂志 ; 本 刊 邮 发 代 号 4 7 8 3 。 地 址 上 海 天 钥 桥 路1 号 煤 科 大 厦1 8 楼 , 邮 编 2 0 0 0 3 0 ; 电 话 0 2 1 6 4 3 8 8 7 6 4 、 6 4 3 8 8 7 3 9 t ‘ I‘ ‘ I ‘‘ t t tI I ‘ I ‘ II I I II ‘ I‘ ‘ ‘ I‘ ‘ ‘ l I‘ t t t I‘ I I It I I I ‘ II ‘ I I‘ I I II I ‘ I I I‘ I ‘ I‘ I ‘ ‘ II ‘ ‘ ‘ I‘ I I I‘ ‘ I I‘ I ‘