基于PLC的主通风机在线监控系统设计.pdf
2 0 1 3年第 1 期 工业仪表与自动化装置 3 9 基 于 P L C 的 主通风 机 在 线 监控 系统设 计 李俊秀 , 李明旭 1 . 兰州石化职业技 术学院, 兰州 7 3 0 0 6 0 ; 2 . 成都传媒集团, 成都 6 1 0 0 4 1 摘要 设计 了一种基 于 P L C控制和 MC G S监控的矿 井主通风机 自动倒机切换 系统 , 该 系统在 运转通风机停a ky - - 作前先启用备用通风机 , 通过其主副风门开度的联动配合, 保证风机 自动切换过 程供给风量和风压的稳定。应用实践表明, 该系统能保证稳定送风及井下作业的安全。 关键词 主通风机 ; 自动切换 ; 稳定送风 ; P L C; MC G S 中图分类号 T D 7 6 文献标志码 B 文章编号 1 0 0 0 0 6 8 2 2 0 1 3 0 l一 0 0 3 9 0 3 De s i g n o f ma i n v e nt i l a t o r s o n- - l i n e mo ni t o r i n g s y s t e m b a s e d o n PLC L I J u n x i u ,L I Mi n g x u 1 . L a n z h o u P e t r o c h e mi c a l C o l l e g e o f V o c a t i o n a l T e c h n o l o g y ; L a n z h o u 7 3 0 0 6 0, C h i n a ; 2 .C h e n g d u Me d i a G r o u p ,C h e n g d u 6 1 0 0 4 1 ,C h i n a Abs t r a c t De s i g n i n g a mi n e v e n t i l a t o r a u t o ma t i c r e g r e s s ma c hi ne s wi t c h i n g s y s t e m t h a t b a s e d o n PLC c o n t r o l a n d MCGS s up e r v i s o r y c o n t r o l , t h i s s y s t e m wi l l l e t a l t e r n a t e v e n t i l a t o r b e g i n wo r k b e f o r e o p e r a t e v e n t i l a t o r s t o p wo r k, t h o u g h t o u t t he ma i n a n d s e c o n d a r y v a l v e p o s i t i o n i n t e g r a t e d c o o r di na t i o n, t o g u a r a n - t e e a i r flo wi n g a n d wi n d p r e s s ur e s t e a d y s u p p l y i n t he p r o c e s s o f f a n a ut o ma t i c S wi t c h i n g .Th e a pp l i c a t i o n s h o ws, t h i s s y s t e m c a n i n s u r e s t e a d y s u p p l y wi n g a n d e n s u r e s a f e t y d o wn h o l e d r i l l i n g o pe r a t i o n s . Ke y wo r d s ma i n v e n t i l a t o r ;a u t o ma t i c s wi t c h i n g;s t e a d y s u pp l y wi n d;PLC;MCGS 0引言 1 控制策略 随着矿井开采深度 的明显增加和工作面的显著 延伸, 井下工作环境不间断通风的要求越来越高, 特 别对于高瓦斯突出的矿井 , 保证通风风量的稳定是 保障井下安全作业的前提。现场运行情况表明, 采 用传统手动控制方式 , 在进行主通风机倒机切换时, 即使短暂的停机时间 , 也会造成井下瓦斯超限, 给安 全生产带来 隐患。为了保证给高瓦斯环境井下通风 风量和风压 的稳定 , 该文设计 了一种基于 S 73 0 0 P L C控制和 MC G S监控的煤矿主通风机稳定送风 自 动倒机切换 的系统 , 该 系统在运转通风机停 止工作 前先启用备用通风机 , 通过运转风机与备用 风机 主 副风门开度的配合, 能保证风机自动切换过程中供 给风量和风压的稳定 。 收稿 日期 2 0 1 2 0 6 2 6 作者简介 李俊秀 1 9 5 6 , 男, 甘肃镇原人, 副教授 , 毕业于西北 工业大学电气化专业, 主要从事电气自动化技术的教学与研究工作。 1 . 1 主通风机的不停风切换 矿井 主通风机常规 的切换方法 是 1 关 闭运 转风机 ; 2 关闭运转风机调节风门; 3 打开备用 风机调节风门; 4 启动备用风机并使其达到额定 运行状态 。这一切换过程虽然小于 1 0 mi n , 但井下 有一段时间处于停风状态 , 对于高瓦斯突出的矿井 , 容易形成安全隐患 。 如果在运转风机停运之前投入备用风机 , 虽然 能保证连续通风的要求 , 但形成 2台通风机 的并联 运行 。由于系统风压的急剧增加 , 可能进入喘振区 , 对主通风机将造成极大的危害。由此可见, 在主通 风机切换过程中避免2台通风机同时在额定状态下 运行 , 是不停风切换风机的关键所在。 为了保证系统风量稳定的前提下, 实现运转风 机与备用风机有序 、 平稳地切换 , 设计了主通风机不 停风自动切换的控制方案 1 开启备用风机副风 门; 2 启动备用风机并使其达到额定运行状态; 4 0 工业仪表与自动化装置 2 0 1 3年第 1 期 3 开启备用风机主风门, 开启运转风机副风门; 关 闭备用风机副风门, 关闭运转风机主风门; 4 停止 运转风机, 这一工艺过程通过在线检测与控制。主 通风机切换过程 中, 系统风量、 风压 由流量传感器和 压力传感器检测, 将其当前值送 P L C进行 P I D运算 后发出控制指令, 实时控制通风机主、 副风门的开度, 以保证倒机切换过程系统风量和风压的相对稳定。 1 . 2 主通风机的在线监控 通风机运行的相关技术参数, 反映了通风机的 工作状态, 对其进行实时在线检测和控制 , 是保证通 风机正常、 安全运行的前提, 也是矿井井下不间断通 风的保证 。为此 , 系统需要对以下主要设备及其运 行参数进行监控。 1 电动机的运行参数 轴承温度、 定 子温度 、 电 压、 电流、 转速及故障状态等。 2 通风机的运行参数 流量 、 压力 、 轴承温度 、 轴承振动和运行状态等。 3 润滑油站的检测 进出口油压 、 油温 与控制 润滑油机的启停 。 4 变频器的运行参数 频率、 电流、 转速给定、 运行状态及控制状态等。 5 电动风门的工作状态 风 门开、 关操作 , 电机 工作状态和风 门开度等。 2 系统硬件设计 整个系统 由信息管理层 、 现场控制层和设备层 3 个层次构成。系统硬件主要由配电柜、 变频器、 传 感器、 中间继电器 、 s 7~3 0 0系列 P L C 、 微机终端和 其他辅助设备组成, 如图 1 所示。考虑到矿井主通 风机的工作环境 , 系统硬件采用模块化结构设计 , 其 中主控设备 P L C由 1个 S 7 3 0 0 C P U 3 1 5模块、 1 个 P S 3 0 7 5 A电源模块 、 2个 S M3 2 1 D I 1 6 X 2 4 V D C 数字量输人模块 、 2个 S M 3 2 2 D 0 1 6 2 4 V D C/ 0 . 5 A 数字量输 出模块、 2个 S M3 3 1 A I 81 6 b i t 模拟 量输入模块、 1 个 S M3 3 2 A O 41 6 b i t 模拟量输 出 模块和 1 个 C P 3 4 2 5通信模块组成。P L C处理器 为 C P U 3 1 5 , 它具有强大的处理能力, 并集成了 P r o fi b u s D P现场总线接 口, 可以直接挂接于 P r o fi b u s D P网络 j 。P L C用西门子 S t e p 7软件进行组态 , 所 有的开关量控制、 P I D控制、 联锁保护等均在 P L C上 实现。P L C通过 C P 3 4 2 5 通信模块和 P r o fi b u s 现 场总线与上位机操作员站和工程师站相连, 将现场 采集的数据传给上位机, 并接收上位机的各种数据 和控制命令。上位机采用 M C G S 组态软件进行人机 监控界面的设计 , 通过人机界面对下位机进行远程 控制, 并监控所有设备 的运行情况。系统还配置了 一 个远程 I / O模块 E T 2 0 0 M作为 P L C的 D P从站 , E T 2 0 0 M从站可在现场就近安装 , 可大大减少 电缆的 敷设与维护工作。为 了节能, 主通风机采用变频控 制 , 变频器选用西门子 MI C R O M A s T E R 4 3 O变频器。 配 电 框 变 频 器 通 风 机 工 风 门 中 间 继 电 器 电 量测量模块 _ . J 2 3 2 / 4 8 5 接口 模拟量 输出模块 模拟器 输入模块 图 1 系统硬件组成图 3系统软 件设计 通信 监控计算机 不 间 断 电 源 打 印 机 工程师站 系统软件包 括 P L C控制程序和上位机监控界 面两大部分。P L C控制程序采用 S t e p 7 V 4 . 0编程 , 用户根据系统控制工艺要求编写主程序和各功能子 程序, 操作系统通过调用各子程序即可实现控制目 的。上位机监控界面采用 MC G S组态软件设计 J 。 3 .1 P L C控制程序 控制程序流程如图 2所示 。系统设计了手动和 自动两种控制方式。通过手动控制 , 操作人员通过 监控主界面可远程控制主通风机的切换 ; 自动控制 是 P L C根据检测量和给定量等参数, 自动控制通风 机及其主、 副风门的切换与开闭。 为了解决风机常规切换过程 中停风或出现喘振 的问题 J , 实现主通风机不停风及稳定供风 自动切 换的功能, 该系统通过副风门对空排风来启动备用 通风机 的方案。在主通风机切换过程 中, 主风道的 压力、 风量由压力和流量传感器检测并送 P L C进行 P I D运算, 以决定运转风机与备用风机主、 副风门的 开度, 通过主、 副风门的联动配合, 实现自动倒机切换 过程供风压力与风量的稳定。另外, 通过操作时限控 制, 反映倒机切换的信息, 当备用通风机启动和风门动 作时间超限而 P L C没接到反馈信号时, 开始报警 J 。 圈网 一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 2 0 1 3年第 1期 工业仪表与 自动化装置 8 7 图 2 网络预测曲线图 E l ma n预测误差图 图 3 网络预测误差 曲线 图 由图3可知, 网络预测误差较小, 但是, 中间神 经元为 l 4时出现了较大的误差 , 这是 因为训练样本 太小导致的。当中间神经元为 1 1个时, 网络的预测 误差最小 , 也就是预测性能最好 。因此 , 该系统 中间 层神经元的最佳数量为 1 1 个 。 3 结论 电力系统 的复杂性造成 了负荷预测 的困难 , 该 文利用 E l ma n神经网络具有 的良好的动态特性 , 建 立电力负荷的预测模 型进行 了数据预测 , 仿真结果 证明 E l ma n神经网络具有动态特性好 、 逼近速度快 、 负荷预测准确等优点, 在电网用电量预测领域具有 广阔的应用前景 。 需要指出的是 , 由于电力负荷特性变化受制 于 诸多因素, 而基础数据信息的局限、 天气信息数据的 缺乏等情况都会影响负荷预测精度。另外, 对于电 力预测来说 , 只考虑历史数据是不够的, 对于一个实 际的时间序列 , 它的预测值不仅取决于历史数据, 还 受许多突变因素的影 响, 由于工作 日和节假 日的负 荷不 同, 还要考虑时间特征值 j 。 为避免预测时出现相对较大 的误差 , 可以通过 加大样本量 , 事先提出错误数据等措施来提高预测 精度。 参考文献 [ 1 ] 邵莹, 高忠文. 基于模糊集理论的短期电力负荷预测 [ J ] . 信息技术, 2 0 0 5 5 1 8 2 3 . 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