凤凰X1井钻井技术.pdf
第 3 5卷 第 4期 2 0 1 3年 7月 石 油 钻 采 工 艺 OI L DRI L LI NG PRODUCT1 0N TECHNOLOGY V0 1 . 3 5 No . 4 J u l y 2 01 3 文章编号 1 0 0 0 7 3 9 3 2 0 1 3 0 40 0 3 00 5 凤凰 X 1井钻 井技术 秦 春 陈 小 元 王 委 莫 钺 黄 浩 江苏石 油工程有限公 司钻井处 , 江苏扬州 2 2 5 2 6 1 引用格式 秦春, 陈小元, 王委, 等 . 凤凰 X1井钻井技术 [ J ]. 石油钻采工艺, 2 0 1 3 , 3 5 4 3 0 3 4 . 摘要凤凰 x1井是 1口风险探井, 在实钻过程中出现地层岩性不确定、 中古生界地层可钻性差、 研磨性强;O 3 l 1 . 1 mm 大井眼轨迹控制难;煤层、 碳质泥岩易垮塌掉块;漏层多等技术难点。通过分析实钻地层特点和地层可钻性, 优选高效P DC 和牙轮钻头, 增加单弯双稳钻具中两扶正器间的距离, 采用随钻堵漏、 承压堵漏及新型爆炸堵漏等方法进行堵漏, 提高钻井液密 度、 抑制和防塌封堵能力, 减少井下煤层和碳质泥岩的垮塌掉块, 并结合中古生界地层安全钻井技术, 实现 了凤凰 x1井顺利施 工。该 井的成功 实施 , 为 同类井的钻完井施工提供借鉴 。 关键词 凤凰 X1 井;中古生界; 火成岩; 钻头优选 ; 轨迹控制; 垮塌 中图分类号 T E 2 4 3 文献标识码 B Dr i l l i n g t e c h no l o g y f o r W e l l Fe n g hua n g - X1 Q rN C h u n , C H E N X ia 0 y u a n , W A N G W e i , M 0 Y u e , H U A N G H a 0 Dr i l l i n g De p a r t me n t , S i n o p e c J i a n g s u P e t r o l e u m E n g i n e e r i n g C o r p o r a t i o n , n g z D “2 2 5 2 6 1 , C h i n a Ab s t r a c t W e l l F e n g h u a n g X1 i s a r i s k e x p l o r a t o r y we l l i n F u y a n g e x p l o r a t o r y a r e a . I n t h e d r i l l i n g p r o c e s s , s o me p r o b l e ms we r e me t , s u c h a s s t r a t u m u n c e r t a i n t y , p o o r d r i l l a b i l i t y a n d g r i n d a b i l i ty o f Mi d d l e P a l e o z o i c s t r a t a , u n c o n t r o l l a b l e t r a j e c t o r y o f b i g s i z e we l l b o r e wi t h d i a me t e r o f 3 1 1 . 1 mm, c o a l mu d s t o n e c o l l a p s e , ma s s l e a k i n g l a y e r s , e t c . Ba s e d o n t h e a n a l y s e s o n t h e s tra t a c h a r a c t e r i s t i c s a n d d r i l l a b i l i ty, t h e e ffic i e n t P DC b i t a n d r o l l e r b i t we r e s e l e c t e d . F o r t h e r e a s o n s o f un c e r t a i n t y o f d e fl e c t i n g c a p a c i t y a n d u n c o n tro l l a b l e we l l t r a c k u s i n g n o r ma l BHA i n b i g s i z e we l l b o r e a n d h a r d s t r a t a , t h e n e w s i n g l e b e n d i n g b i s t a b l e BHA wh i c h i n c r e a s e d t h e d i s t a n c e b e t we e n t wo c e n t r a l i z e r s wa s t a k e n i n t o u s a g e . T h e m e t h o d s o f p l u g g i n g wh i l e d r i l l i n g , p r e s s u r e s e a l i n g a n d n o v e l e x p l o s i v e p l u g g i n g we r e t a k e n a s p l u g g i n g me t h o d s . T h e tr e a t me n t s a b o v e we r e t a k e n t o r a i s e mu d d e n s i t y , a n d t o e n h a n c e mu d i n h i b i t i o n c a p a c i ty a n d a n t i c o l l a p s i n g a n d s e a l i n g c a p a c i ty. Th e a p p l i c a t i o n o f t h e d r i l l i n g t e c h n i q u e o n We l l F e n g h u a n g X1 wa s s u c c e s s f u l , a n d o ffe r e d s o me e x p e r i e n c e f o r dri l l i ng s i mi l a r t y pe of we l l s . Ke y wo r d s We l l F e n g h u a n g X1 ; me s o z o i c p a l e o z o i c ;i g n e o u s r o c k ;b i t s e l e c t i o n ; t r a j e c t o ry c o n t r o l ; s l o u g h i n g 凤凰 X1 井位于安徽省毫州市谯城区境 内, 是布 置在阜阳探 区南华北盆地颜集凹陷凤凰寺构造的第 一 口探井 , 主探二叠 、 石炭、 奥 陶系 , 兼探三叠系含油 气情况。该井采用三开井身结构 , 设计井深 3 8 4 7 . 4 9 1T I , 设计钻井周期 1 2 9 d 。该井在施工过程 中通过分 析地层可钻性进行钻头优选 , 优化定 向钻具组合 、 优 化钻井液性能 、 承压堵漏和爆炸堵漏等钻井技术措 施 , 该井钻至设计井深后加深钻至井深 4 1 0 0 1T I 完 钻 , 完钻层位 奥陶系上马家沟组 0 ms , 钻 井周期 1 4 8 . 5 1 d , 平均机械钻速 2 . 5 9 m/ h 。 1 地质特征 凤凰 X1 井位于颜集凹陷, 该 凹陷地层二叠系下 石盒子组 、 山西组和石炭系太原组 、 本溪组地层 的深 灰色泥岩 、 碳质泥岩、 煤层裂缝发育 , 坍塌压力高 , 极 易破碎垮塌 ;砂岩渗透性较好 , 易漏失 ] 。 攻 关项 目江苏石 油勘探局科研项 目 “ 江 苏油田阜 阳探 区凤凰 X1井钻 井技 术研 究” 编号 J S 1 2 0 5 3 。 作者简介秦春 , 1 9 8 2 年生。2 0 0 6 年毕业于长江大学石油工程专业, 现从事钻井技术研究工作, 工程师。电话1 3 8 5 2 7 9 1 9 8 2 。E - m a i l q i n c h u n .j s y t s i n o p e c . c o rn。 秦春等 凤凰 X1井钻 井技术 3 1 凤凰 X1 井钻遇设计外侵入火成岩 1 0套 , 具体 数据见表 1 。在二叠系钻遇煤层 7层 , 共 7 m。由于 火成岩的侵入, 造成凤凰 X1 井地层推迟 2 5 1 rn , 钻 至设计井深 3 8 4 7 . 4 9 m后加深至 4 1 0 0 m完钻 。 表 1 凤凰 x1 井钻遇火成岩情况 2 钻井技术难点 1 地层的不确定性 。三叠系和二叠系钻遇设计 外 的 l 0套侵入火成岩 , 累计厚度 5 9 6 m。 由于火成 岩的侵人造成地层推迟 , 二叠系底界推迟 3 3 4 m。 2 钻头选型难。火成岩分 1 0 套间断侵入, 中 古生界地层可钻性差、 研磨性强, 火成岩地层尤为突 出 , 钻头选型难 。 3 井身轨迹控制难度大 。在 03 l 1 . 1 mm井 眼 进行定向施工 , 稳斜段长 , 地层倾角和常规钻具在硬 地层 03 1 1 . 1 mm井眼的造斜率不 明确 , 钻具组合优 选难。由于钻头使用时间短, 磨损严重, 单弯钻具组 合不适合硬地层井眼轨迹控制。 4 井漏频发 。地层裂缝 、 火成岩和煤层发育 , 井 漏层位多 , 地层承压能力低 , 一次堵漏成功率低。 5 井眼稳定性差。古生界地层多套煤层和碳质 泥岩发育 , 井 眼浸泡 时间长 , 煤层 和碳质 泥岩垮塌 、 掉块 , 造成钻进和划眼时扭矩大 , 划眼困难 j 。 3 钻井施工 3 . 1 一开井段 一 开前下入尺寸 05 0 8 r n l T l 导管 5 0 m。一开采用 0 4 4 4 . 5 mmS KG 5 1 7 G钻 头钻 至井 深 7 0 3 m, 03 3 9 . 7 mm表层套管下至 7 0 1 .9 4 m, 封固新近系不稳定地 层。一开所钻地层 为新生界 和新 近系的明化镇组 、 馆 陶组 , 岩性为浅灰绿 、 灰 白色砂岩与泥岩互层 , 底 部为砾岩。地层夹层多 , 跳钻严重 , 钻进时及时下人 减震器 , 确保钻具安全和快速钻进 。采用具有较 强 抑制性和 良好悬浮能力的复合金属离子聚合物钻井 液 , 有效地控制上部地层造浆, 同时采用大排量 4 2 L / s 钻进 , 满足了大井眼的清洗 、 确保了井壁稳定。 3 . 2 二开井段 二开采用 03 1 1 . 1 mm钻头钻至井深 2 8 0 1 m, 换 O 2 1 5 . 9 mm钻 头钻测井 口袋至 2 8 3 3 m。该井段在 1 3 0 2 . 9 2 m开始定向施工 , 由于存在地层倾角 、 钻具 组合优选难 , 定向井段起下钻频繁 , 井身轨迹控制效 果不理想 。二开井段为中古 生界地层 , 钻 遇 4套侵 入火成岩 3 1 3 m, 地层可钻性低 , 研磨性强, 造成钻头 磨损严重。P DC钻头 内排齿完好 , 外排齿全部磨掉 , 刀翼磨出环槽 ;牙轮钻头断掉齿严重 、 外径偏小。采 用强抑制性复合金属离子聚合物钻井液解决了上 部泥 岩的水化膨胀 , 保证 了二 开井段 的安 全钻井。 0 2 4 4 . 5 1 T I 1T I 技术套管下至井深 2 7 9 8 . 8 5 m, 采用双密 度水钻井液体系固井, 封固煤岩顶, 保护上部地层。 3 . 3 三开井段 三开井段钻遇古生界地层 , 地层硬 、 研磨l生 强 , 由于 地层推迟 , O2 1 5 . 9 mm井眼钻至原设计井深 3 8 4 7 . 4 9 m后加深至 4 1 0 0 1 T I 完钻 。该井段钻遇多套火成岩 、 煤层和碳质泥岩 , 地层渗透性好 , 出现 8 次井漏 。采 用具有高温稳定性和较强抑制性 、 悬浮携岩性和封 堵防塌性强的超低渗透抗高温聚磺润滑防塌钻井 液 , 通过调整钻井液密度 , 提高钻井液的防塌和封堵 能力 , 实现 了古生界地层的安全钻井 j 。该井段在 古生界地层取心 4 筒, 取心进尺 2 8 .8 8 m, 取心收获 率 1 0 0 %。由于井眼轨迹不好 和地层硬等因素影 响, 该井段施工过程中摩阻大, 上提摩阻最高达到 6 0 t 。 煤层和碳质泥岩 由于浸泡时间长 , 垮塌掉块严重, 形 成糖葫芦井眼, 每趟钻下钻都需要I i i i I I 底 , 完井作 业期 间通井划眼时间长达 1 个多月。 4 钻 井技术措施 4 . 1 钻头优选 凤凰 X1 井是 一 口探井 , 由于地层 的不确定性 、 特殊岩性一火成岩 的侵入 、 中古生界地层可钻性差 、 研磨性强等因素造成钻头选型较困难。一开采用江 钻 0 4 4 4 . 5 mmS KG 5 1 7 G钻头 , 在低钻 压下 , 机 械钻 速 6 . 9 4 m/ h 。二开上部三叠系二马营组砂泥岩地层 优选 1 9 mm切削齿 、 长抛物线轮廓 、 大排屑槽 、 5刀 翼等设计特性的0 3 1 1 . 1 m m S 5 6 6 5 X型号 P D C钻头, 该钻头钻进井段 7 9 7 ~ 1 3 0 2 . 9 2 m, 进尺 5 0 5 . 9 2 m, 机 械钻速 4 . 5 5 m / h 。在三叠系和尚沟组至二叠系石千 峰组研磨性强的地层, 采用 1 3 m m切削齿、 中等抛物 线冠部形状 、 弧线形 7刀翼 、 超高布齿密度 、 后排齿 3 2 石油钻采工艺 2 0 1 3年 7月 第 3 5 卷 第 4期 和减震齿等设计特性的0 3 1 1 . 1 m m M1 3 7 6 S R型号 P DC钻 头 , 该钻头入井 2次 , 钻进井段 2 0 0 3 . 4 4 ~ 2 5 1 3 . 2 8 m, 进尺 5 0 9 . 8 4 m、 平均机械钻速 4 . 0 4 m / h , 取得 了较好 的提速效果。由于钻遇火成岩变质带及 闪长玢岩 , P D C钻头 出井均出现内排齿完好 、 外排齿 全部磨掉、 刀翼磨出环槽等磨掼隋况。针对二开井段 江钻 H J 5 1 7 G 小齿 型号牙轮钻头钻火成岩地层断 齿严重, 优选用宽齿、 露齿稍低和增加修边齿保径的 HJ T 5 3 7 GK型号牙轮钻头, 有效地减少了钻头断齿。 利用钻头可钻性分析软件和测井资料对凤凰 X1 井二开井段地层进行地层可钻性和研磨性分析 , 三叠 系和 尚沟组及 以下地层可钻性 为 6级、 研 磨性 指数为 6 ~ 7 , 火成岩的研磨性指数达到 9 。预测三 开地层的可钻性为 6级 以上 , 研磨性指数达到 7以 上。针对凤 凰 X1 井地 层 出现多套 火成岩 侵入 和 砂岩研磨性强等特点, 考虑地质勘探的要求, 在三 叠 系及 以下地层选用牙轮钻 头钻进。牙 轮钻 头优 选 江 钻 高效 钻头 H J T 5 3 7 G K、 H J 6 1 7 G、 H J T 6 1 7 G、 H J 6 3 7 G、 H J T 6 3 7 GL、 H J T 6 3 7 G, 使 用效果较好 , 保证 了该井顺利施工。针对上石盒子组采用勺型齿和楔 形齿 的 HJ T 5 3 7 GK、 HJ 6 1 7 G和 HJ T 6 1 7牙轮钻 头断 齿严重的情况 , 优选切削齿结构为圆锥形内排齿 、 球 形外排齿和加强保径的掌背扶正块 的 H J T 6 3 7 G L型 号钻头, 有效地延长了钻头使用寿命, 减少了钻头 的外径磨 损及 断掉齿情况 , 取得了较好 的效果。但 由于 圆锥 型齿 和球 形齿 的攻击性 差 , 钻 头 的机械 钻速有所降低。2 0 H J T 6 1 7 钻头钻进井段 3 3 4 2 .5 ~ 3 5 6 2 . 7 8 m, 进尺 2 2 0 . 2 8 m, 机 械钻 速 2 . 4 9 m / h 。2 4 H J T 6 3 7 G L钻头入井 2次, 钻进井段 3 7 3 7 . 3 2 ~ 3 7 7 6 . 8 8 1T I 、 3 7 8 2 . 3 7 ~ 3 8 6 3 1 1 3 , 进尺 1 2 0 . 1 9 m, 机械钻速 1 . 5 6 m/ h 。三开井段选用 T S P圆柱聚晶金刚石取心钻头 8 1 1 0 R Q 3 0 3 和 8 4 4 0 R Q 3 0 3 , 解决了古生界研磨性强 的砂泥岩地层取心。 4 . 2 井身轨迹控制 凤凰 X1 井设 计为 直一增 一稳 三段 制井 眼轨 迹 , 在 O3 1 1 . 1 mm 大井眼硬 地层定 向 , 稳斜 段长 达 2 4 0 0 m, 井身轨迹控制难度 较大。井眼轨迹设计数 据见表 2 。 表 2 凤凰X1 井轨迹设计数据 该井一开采用塔式钻具组合 , 防斜效果较好 , 最 大井斜 1 . 1 6 。 / 6 9 7 m。二开直井段采用单扶钟摆 钻具钻进至 1 3 0 2 .9 2 1T I , 由于地层倾角大, 最大井斜 5 . 1 8 。 / 1 2 9 0 . 5 3 m, 防斜效果不好。 凤 凰 X1 井 从井 深 1 3 0 2 . 9 2 1 T I 开始定 向造斜 , 考虑 井 眼 自然造 斜方 位 与设计 方位 一致 , 第 1趟 下 入 常 规 增 斜 钻 具 2根 半 增 斜 03 1 1 . 1 mmG Y5 1 7 3 1 0双 母 S T B O 2 0 3 mi l l 减 震 器 0 2 0 3 mmNDC O2 0 3 mmS D C1根 3 1 0 mm S T B 2 0 3 mmS DC 1根 3 1 0 n 1 m S T B 2 0 3 mmS DC 4 根 1 7 7 . 8 mmS DC 1根 1 5 9 mmS DC 8根 1 2 7 mmHWDPX 2 1根 1 2 7 mmDP , 增斜钻进至 1 4 2 2 . 0 7 m, 井斜达到 1 5 . 5 2 。 , 增 斜率为 3 . 5 。/ 3 0 m, 增斜较快 , 起钻换单弯螺杆定 向钻具组合 。下入单弯单稳钻具扭方位增斜至井斜 角 1 9 . 3 5 。 , 起钻换 P D C钻头 微增钻具组合 。由于 定向钻具所钻井 眼地层较硬 , 火成岩岩性致密 , 井径 扩大率较小 , 1 4 3 2 . 2 8 m狗腿度达 4 . 2 5 。/ 3 0 m, 微增钻具刚性较强 , 钻具 不能通过硬地层大狗腿度 井段 , 下钻在 1 4 7 3 . 2 4 m卡钻。 在二开下部定 向井段 , 由于地层硬和地层倾角等 因素的影 响, 造成常规钻 具组合在硬地层 O 3 1 1 . 1 m m井眼的造斜率不明确, 增斜钻具增斜率过大, 稳斜钻具降斜, 单弯双稳稳斜 钻具 降斜 , 具体情况见表 3 。针对 上述情况采用新 型钻具组合 0 3 1 1 . 1 mmP D C钻头 O1 9 7 mm螺杆 0 2 0 3 F n l T I 短 钻铤 浮 阀 O3 0 8 mmS T B 定 向接 头 0 2 0 3 mmNDC, 该钻具组合在螺杆和扶正器之 间 , 加入了 1 根短钻铤 , 增加 了两扶正器之间的距离 , 稳斜效果较好 , 进尺 4 1 1 . 5 9 m, 提高了 0 3 1 1 . 1 mm井 眼定 向施工速度 。 三开 02 1 5 . 9 mm井 眼为 长稳斜 井段 , 采 用稳 斜钻具 组合钻进 至 3 2 8 1 . 1 2 1 3 3 , 由于要考 虑控制 2 靶, 采用小钟摆钻具降斜钻进至 3 3 4 2 . 5 m, 降斜 率 4 。 / 3 0 m, 降斜太快, 该井段狗腿度达到 4 . 5 8 。 / 3 0 m, 造成 下部井 段施 工 中 3 3 1 0 m 多次 遇 阻、 划眼困难 。采用小尺寸扶正器稳斜钻具钻进至 3 8 6 3 m, 井斜微降, 既确保了中靶, 同时为下部井段 安全施工创造 了条件。 秦春等凤凰 X1井钻井技 术 3 3 4 . 3 井眼稳定及 防漏堵漏技术 4 . 3 . 1 井眼稳 定凤凰 X1井地层极 易破 碎垮塌 , 井 壁稳定性 差。煤层 由于具有非 均质性和 各 向异 性 , 存 在 垂直 割理 , 层 理节 理及 裂 缝非 常 发育 , 在 形成井眼时容易造成解理裂开, 斜井眼坍塌压力更 大 , 同时煤层的上部或下部 的水敏性强 的碳质泥岩 发生坍塌 时也会 引起煤层 的坍塌。 采用超低渗透抗高温聚磺润滑防塌钻井液, 控 制钻井液密度为 1 . 1 5 ~ 1 . 1 6 g / c m。, 以实现近平衡钻 井 。钻进 至 3 6 4 7 m, 井下 出现碳质泥岩和铝土 质 泥岩的掉块, 取掉块和井浆做室内评价, 结果见表 4 、 表 5 。 表 4 6 0 常温性能测定结果 由表 中数据可知 , 钻井液 的抑制水化膨胀 能力 和携岩能力较好。分析井壁失稳原 因 1 钻井液密 度偏低不能平衡地层坍塌压力 ; 2 封堵材料封堵能 力不够 , 钻井液及其滤液进人裂缝 , “ 水力切割”导致 井壁失稳。 考虑在二叠 系上石盒子组多次发生井漏 , 将钻 井 液 密 度 由 1 . 1 6 g / c m 提 高 至 1 . 1 7 g / c m , 提 高钻 井液对井壁的支撑 ;适 当提高钻井液 的黏切 , 减少 钻井液对井壁的冲刷, 减少压力激动;通过加入封 堵 防塌 材 料 1 %~ 2 %K D. 2 3 、 2 %~ 3 %QS . 4 、 2 %~ 3 oA .F T - 3 8 8 , 同时加入非 渗透材料超 低渗透处 理剂 F S T - l 、 纤维封堵剂 P E, 进一步提高钻井液封堵防塌能力 ; 在钻遇易垮塌井段适当降低钻井排量, 减少水力冲 刷 。采用 以上技术措施较好地满足了 目的层易垮塌 井段的安全顺利钻进。 凤凰 X1 井钻至 4 1 0 0 m完钻后短起下至套管 鞋 , 由于井眼浸泡时间长达 2个月 , 碳质泥岩和煤层 垮塌 、 掉块严重 , 下钻在 3 3 1 0 m遇阻划眼到井底 , 并 多次在 3 3 1 0 ~ 3 5 0 0 m井段遇阻划眼困难。 4 . 3 . 2 防 漏堵漏风凰 X1 井三开钻遇 7套火成岩 和 7套煤层 , 地层裂缝发育 , 共 发生 8次井漏 , 累计 漏失 2 5 1 7 m 钻井液。 三开钻至上石盒 子组 3 0 0 5 m发生井漏 , 漏速 2 2 . 5 m / h , 采用 随钻堵漏成功 , 漏失 1 7 r n 钻井液 。 钻至 3 0 5 8 m发生井漏 , 最 大漏 速 2 6 . 4 m / h , 钻至 3 0 6 0 . 8 2 r n漏失 1 0 m , 采 用承 压堵 漏 , 堵 漏浆 配 方 1 t K D. 2 3 1 . 5 t 复合 堵漏 剂 0 . 2 t 锯 沫 0 . 5 t 橡胶 粒 0 . 2 t 核桃 壳 , 配堵 漏 浆 2 5 m。 。先 憋至 3 4 石油钻采工艺 2 0 1 3年 7月 第 3 5 卷 第 4期 5 MP a压 力不 降 , 后憋 至 9 MP a , 4 5 mi n后 降至 8 MP a , 憋入地层 0 . 2 m 。 为 提 高 地 层 承 压 能 力 , 钻 至 3 1 5 2 m进 行 承 压堵 漏 。配方 1 . 5 t K D一 2 3 0 . 5 t 复 合堵 漏剂 l t F T 3 8 8 2 t 石灰石 , 配浆 2 5 m , 浓度 8 %。入井 l 7 I I l j , 起 钻至 套管 鞋 2 7 8 2 m, 进 行 承压堵 漏。先起 压 5 MP a , 降至 2 MP a , 连续泵入 2 I I 1 3 , 最大泵压 1 0 MP a , 稳压至 7 . 8 MP a , 3 0 mi n降至 6 . 4 MP a 。后采用每间隔 1 h后打压至 7 . 5 MP a , 5 次稳压 1 h后压力均降至 6 - 3 MP a 左右, 累计泵入钻井液 7 .O 3 m 3 。采取每 3 0 m in 泄压 1 MP a , 1 8 0 0泄压为 0 , 返 出钻井液 0 . 5 m , 累 计憋入地层堵漏浆 6 . 5 3 m , 地层承压 6 - 3 MP a 。 完钻后通井 划眼期 间, 为平衡地层 坍塌压力 , 减少煤层和碳质泥岩 的掉块, 将钻井液密度 由 1 . 1 7 g / c r n 提高至 1 .2 1 g / c r n 后发生井漏 , 平均漏速 5 m / h , 采用划 眼期 间随钻堵漏 , 漏速 1 r n / h , 漏 失钻井 液 4 1 0 m 。通过提高钻井液密度来进一步减少井眼掉 块 , 提高地层承压能力, 采用爆炸堵漏技术。 爆炸堵漏技术的原理通过钻杆输送或电缆传 输方式将多相位堵漏注射器下到漏层 , 通过钻杆 内 的液体给起爆器加压或通过引爆控制器 , 引爆炸药, 将装有堵漏胶的胶筒 随注射筒注入井壁。岩石将胶 筒挤破, 胶液进入岩石缝隙, 在岩石内部形成网状结 构 , 封堵地层中的漏失通道。注射筒对岩石施加挤 压和剪切力使裂缝减小或消除, 固壁迅速而有效 。 下 人 多 相位 堵 漏 注 射 器 至第 1 个 漏 层 井 深 3 0 0 2 m, 共下入 6 根发射管 , 注射筒 3 0 6 个 。开泵憋 压至 1 4 . 5 MP a 后 , 泵压突然下降至 5 . 5 MP a , 指重表 针波动、 钻具上下抖动 1 次 、 井下爆炸成功。泵压慢 慢降到 4 MP a , 活动钻具数次后泵压降到 0 MP a 后 起钻 , 注射简全部射出, 爆炸堵漏顺利施工。由于井 内存在较多的垮塌掉块, 无法继续进行爆炸堵漏, 但 这次堵漏已使井下漏失 情况得到极大改善。在后期的 划眼过程中, 钻井液密度可以维持在 1 . 2 2 - 1 . 2 5 g / c m3 , 顺利划到井底 , 为后期成功测井打下了基础。 4 . 4 安全钻井技术 1 中古生界地层钻进, 突发不可预测的情况多, 钻具 中接人高强度 、 性能好 的随钻震击器 , 同时施工 时严格按照操作规程操作, 避免卡钻事故的发生。 2 中古生界地层研磨性强 , 对钻具损伤 比较严 重 。该井施工中加强钻具管理 , 每趟钻进行倒换钻 具和错扣起钻 , 定期对人井钻具进行探伤。 3 该井在 中古生 界地层 多次遇 阻, 采用及 时 接顶驱循环 、 划 眼, 对划眼时重复性顶 驱憋停点 , 划 过后重新划一遍 , 控制好划 眼扭矩 , 待扭矩 稳定到 2 9 ~ 3 0 k N m后才继续往下划 。 4 采用套管防磨保护技术 , 根据实钻井眼轨迹 , 在钻具中接入 4 - 6只钻具防磨接头, 从而降低钻具 对技术套管的磨损。 5 结论与建议 1 凤凰 X1 井中古生界地层可钻性差 、 研磨性 强造成 了钻头选 型难 , 通过实钻地层特点和地层可 钻性分析进行钻头优选及 P D C钻头的合理下人, 实 现了该井的快速 、 顺利施工。 2 常规钻具组合在 0 3 1 1 . 1 mm大井眼、 硬地层 定 向的造斜率不 明确 , 井身轨迹控制难。采用增加 单弯双稳钻具 中两扶正器问距离的新 型钻具组合 , 稳斜效果较好。 3 常规定向井轨迹控制狗腿度不超过 5 。 / 3 0 m 的标准不适合硬地层定向井施工, 硬地层应降低井 眼狗腿度 , 钻具组合刚性 出现较大变化时, 需进行钻 柱力学分析及与井眼轨迹 的适应性分析, 减少下钻 遇阻和卡钻风险。 4 建议通过该地层井壁失稳机理研究 , 进一步 优化钻井液体系的抑制性和防塌封堵能力。新型爆 炸堵漏技术能有效地解决裂缝性漏失问题 , 并对不 稳定地层起到较好的固壁作用。 5 中古生界地层钻井周期长 , 钻具对技术套管 会造成一定的磨损 , 在钻具 中接人 防磨接头可有效 地保护上层技术套管。 参考文献 [ 1 ] 祝厚勤, 庞雄奇, 王延斌 . 阜阳地区石炭一二叠系煤 系 烃源岩特征 [ J ]. 天然气工业, 2 0 0 6 , 2 6 1 1 1 8 - 2 0 . 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