巴什托油气田高密度钻井液技术研究.pdf
第 3 3卷 第 1 期 2 0 1 1 年 1月 石 油 钻 采 工 艺 OI L DRI LLI NG PR0DUCT1 0N TECHNOLOGY V0 1 . 3 3 No .1 J a n .2 0 1 1 文章编号 1 0 0 07 3 9 3 2 0 1 1 0 1 0 0 4 9 0 4 巴什托油气 田高密度钻 井液技术研 究 常 连 玉 中石化石油工程技术研 究院 , 北京1 0 0 1 0 1 摘要为解决巴什托油气田在钻井过程 中存在的盐膏侵严重、 井壁失稳、 井底温度高、 存在高压层、 易漏失等一系列难题, 通 过优选膨润土加量、 抗高温处理剂、 加重剂等, 开发出一套适合巴什托地区的高密度钻井液体系。该体系密度达到2 . 2 0 g / c m , 抗 温可达 1 6 0 o C, 具有 良好 的热稳 定性 、 抑制性能和抗污染能力。在 B K 8 H 井进行 了现 场应用 , 施 工过程 中钻 井液性 能良好 , 禾发 生任何井下事故和井下复杂情况, 顺利钻穿4 4 0 m的盐膏层, 三开井径扩大率为2 . 3 3 %, 而且与该区同类型井相比缩短了钻井周 期, 表 明该 高密度钻井液体 系完全适应 巴什托 区块复杂务件 下的钻井要 求。 关键词高密度钻井液;活化重晶石;抑制性; 抗高温处理剂 中图分类号 T E 2 5 4 文献标识码 A Ap pl i c a t i o n o f hi g h d e n s i t y dr i l l i n g flu i d t e c hn i qu e i n Ba s hi t u o o i l g a s fie l d C H A N G L i a n y u R e s e a r c h I n s t i t u t e o fP e t r o l e u m E n g i n e e r in g T e c h n o l o g y , S I N OP E C , B e ij i n g 1 0 0 1 0 1 , C h i n a Ab s t r a c t f o r ma t i o n i n t r u d e d s e r i o u s l y b y s a l t b e d , we l l b o r e i n s t a b i l i t y , h i g h t e mp e r a t u r e i n d o wn h o l e , wi t h i n h i g h p r e s s u r e l a y e r s a n d l e a k a g e we r e a l l ma d e t h e d r i l l i n g d i ffi c u l t i n Ba s h i t u o o i l g a s fi e l d . A s e t o f h i g h d e n s i t y d r i l l i n g fl u i d s u i t a b l e f o r t h i s a r e a wa s d e v e l o pe d t o s e t t l e t he p r obl e m b y o pt i mi zi n g t h e be n t o ni t e c on c e nt r a t i on ,Hi g h t e mpe r a t ur e r e s i s t i n g a d di t i ve a ge nt a n d wei g ht i n g a ge nt . T h e d e n s i t y o f t h i s s y s t e m c a n r e a c h u p t o 2 . 2 0 g r a m p e r c e n t i me t e r wh i l e t e mp e r a tur e c a n g e t a s h i g h a s 1 6 0 d e g r e e . Th e d r i l l i n g fl u i d wa s us e d i n fie l d e x pe r i me nt i n Wel l BK8H a n d h a s ga i ne d we l l r e s ul t s d ue t o t h e r m a l s t a bi l i t y , i n hi bi t i ve c ha r ac t e r a nd r es i s t i n g po i l u t i o n. Dur i ng t h e t r e a t me nt i n W e l l BK8H,t he flu i d s y s t e m pe r f o r me d we l l , no a c c i de nt a n d o t h e r c ompl e x s i tua t i on ha p pe n e d d ownh ol e. Du e t o t hi s , s al t be d wi t h 4 00 me t e r s wa s d r i l l e d t h ou gh s mo ot hl y, a n d t he e nl a r g e me nt r a t e of r e d r i l l i ng we l l wa s 2. 3 3p e r c e nt , be s i de s , t he d r i l l i ng c yc l e of t h i s we l l wa s s h or t e r t ha n t ha t of t he s i mi l a r we l l i n t he s a m e a r e a . Al l t h es e i l l u s t r a t e s t h a t t h e h i g h d e ns i t y d r i l l i ng flui d s ys t e m me e t t he d r i l l i ng r e q ui r e me nt un de r c o mpl e x c on di t i on s i n Ba s h i tuo bl o c ks . Ke y wo r d h i g h d e n s i t y d r i l l i n g fl u i d ; a c t i v a t e d b a r i t e ; i n h i b i t i v e c h a r a c t e r ; h i g h t e mp e r a t u r e r e s i s t i n g 巴什托油气 田地质条件十分复杂 , 存在高压层 , 存在盐膏侵严重 、 井壁失稳 、 井底温度高 、 易漏等一 系列问题 , 给钻井施 ] 带来很大 困难。为解决该地 区高压层及盐膏层蠕动等问题 , 很早就使用 了高密 度钻井液体 系, 但是在施工 中经常发生压差卡钻及 钻井液性能难 以控制等问题 , 所 以抗高温高密度钻 井液成为制约该地 区高压井段安全 、 快速钻井的关 键因素之一 。笔者通过各种添加剂 的优选试验 , 开 发出了密度为 2 . 2 0 g / c m 的高密度钻井液体系, 可以 满足该 区块 的复杂条件下钻井要求 。 1 概况 1 . 1 地质工程概况 巴什托油气田位于塔里木盆地西南坳陷区麦盖 提斜坡西北部 , 巴什托 一先 巴扎构造带西部 的巴什 托构造。该 区块 目前 已部署 了多 口探 井, 取得 了重 作者简介 常连玉, 1 9 7 8 年生。2 0 0 3 年毕业于中国石油大学 华东 石油工程专业, 现从事钻井液及完井液工艺及技术研究等工作 , 工程 师。E ma i l c h a n g l y s r i p e .c n 。 5 0 石油钻采工艺2 0 1 1 年 1月 第 3 3卷 第 1 期 大的油气突破。由于该构造地质条件复杂给钻井施 工带来很大困难和风险。 1 . 2 钻井液施工难点 1 巴楚组地层压力高。 巴楚组地层压力梯度高 , 孔 隙 压 力 高 达 1 . 9 3 ~ 1 . 9 8 g / m , 如 B K3 H井 、 B K4 H 井钻井液密度 已达到了 2 . 1 0 g / c m 。 2 巴什托油气 田地温梯度约为 2 . 7℃ / 1 0 0 m, 油层埋藏均在 4 7 0 0 m 以深 , 井底静止温度约为 1 4 2 ℃左右 , 循环温度在 1 2 8℃左右 , 这对钻井液 的抗高 温性能提出很高的要求。 3 井壁稳定性差 。帕卡布拉克组地层沙泥岩互 层易缩径 ;安居组存在高压盐水层 、 膏盐层还有破 碎地带 , B K 3 H井钻井过程 中曾因白色盐膏层蠕变 造成 2次严重卡测井仪器事故和套管变形事故 。 4 盐膏层及高压盐水层对钻井液污染严重 。盐 膏层及高压盐水层严重破坏钻井液流变性能和降滤 失性能 , 钻井液 的性能维护难度大。 5 易漏 , 安全施工密度窗 口窄。小海子组和巴 楚组地层压力梯度高, 但同时巴楚组地层易发生井喷 和井漏, 地层破裂压力当量密度最大仅为 2 . 2 0 g / c m 。 B K 4 H井巴楚组发生 3次漏失 , 总计漏失高密度钻井 液 4 2 1 . 0 l ff l 。 2 高密度钻井液室内研究 2 . 1 配方研 究 巴什托地区高密度钻井液配制和维护施工中最 容易出现的问题是流变性难 以控制。针对该问题笔 者从膨润土加量试验及抗 高温处理剂优选 、 加重材 料优选等方面进行了配方优化, 开发出适合巴什托 地 区的高密度钻井液体系 , 并且对该体系进行 了抗 高温、 抗污染等一系列评价。 2 . 1 . 1 膨润土加量膨润土加量是影响高密度钻井 液体系流变性能和稳定性的至关重要的参数 J 。随 着膨润 土加量 的增大 , 体 系呈滤失量 降低 、 黏度升 高 的趋势。在高密度体系中, 当膨润土加量低于 2 0 g / L时, 随钻井液密度增加 , 表观黏度上升幅度 比较 平缓 , 经 高温作用 以后黏度也趋于稳定;当膨润 土 加量高于 2 0 g / L以后 , 随钻井液密度增加表观黏度 上升幅度加大, 而且 经高温作用以后这种效应更加 明显 ;从钻井液 AP I 滤失量变化情况看 , 在膨 润土 加量低于 2 0 g / L时 , 随着膨润土加量的增大滤失量 明显降低 , 而加量高于 2 0 g / L以后 , 随膨润土加量的 增大滤失量 的降低趋 于平缓 , 达到 2 5 g / L以后滤失 量降低缓慢 见 图 1 。由此可见 , 密度为 2 . 1 0 g / e ra 左右的高密度钻井液其合理膨润土加量应在 1 7 - 2 2 g / L, 一般保持 2 0 g / L较好 , 过高或过低均不利于体 系性能的稳定 。 7 0 6 O 5 0 奏 4 o 擦 3 O 2 0 1 O O 图 1 膨润 土加量与表观黏度 和 A P I 滤失量的关 系 2 . 1 . 2 抗盐抗高温处理剂 高密度钻井液各种处理 剂必须具有很好 的抗高温抗盐能力 , 同时也不能 明 显增加体系的黏度 , 否则会影 响高密度钻井液体系 的流变性 。因此抗高温处理剂的优选原则是具有 良好降滤失量的同时, 还不能明显增加钻井液体系 的黏度 。这里选取了几种常用抗高温抗盐降失水剂 进行评价。 评价方法待评价样品加入基浆 中经高速搅拌 , 待分散均匀后 , 于 1 6 0℃下滚动 1 6 h , 冷却后测定其 流变参数和滤失量指标。 经过高温作用 以后 , 体系通常会出现两种变化 趋势 , 一是黏度大 幅度降低 , 滤失量急剧升高 , 二是 黏度大幅度升高, 伴随滤失量上升 , 这两种情况均表 明体 系已失去稳定性 , 亦 即体系抗 高温 能力不好 。 从 表 1中 可 以 得 出 HT L M 、 T S H. 2 、 S MP 一 2 、 S HC和 S P N H等处理剂的高温稳定性 比较好。 表 1 高温陈化以后的降滤失效果评价 注 O 基 浆未进行 高温 陈化滚动。 2 . 1 - 3 加重剂高密度钻井液流变性能 的维护处理 常连玉巴什托油气田高密度钻 井液技术研究 5 1 异常闲难 , 体系 的流变性 和沉降稳定性之问矛盾突 } f J , 所以加重剂的种类 、 粒度分布选择就成为研究的 重点 。考虑到铁矿粉的成本高以及对钻井设备磨损 较 严重 J , 选用重晶石粉 密度不小 于 4 . 2 0 g / c m , 碱土金属含量不大于 3 0 mg / L 作为加重剂。使用特 殊 的工艺将重晶石粉进行表面改性 , 通过增强颗粒 表面水化膜强度、 减小水化膜厚度来达到改善体系 流变性能的 目的。同时改变重 品石粉的粒度分布和 表面活化 , 降低其黏度效应, 以降低钻井液的黏度和 切力 , 改善钻井液的流变性能 J 。进行重晶石粉表 面改性时 , 使用不同的表面活性剂及不同的表面改 性 工艺 , 得 到 A、 B、 C、 D、 E等 5 种 不 同的活化重 晶 石粉 , 通过钻井液的加重试 验进行 5 种 活化重 晶石 粉的评价 见表 2 。 表 2 不同加重剂加重的钻井液陈化性能 加重剂儋 . 一, . 薏 注 1 空 白样 为使 用未 经表 面改性的 重晶石粉 加 重的 钻 井液; 2 将钻 井液在 1 6 0 c c老化 1 6 h后 , 在 6 0℃下测 定 其流 变性能 ; 3 密度差测定为养护后放置 2 h后测 量上 下密 度差 , 以评价其体 系沉降稳定性。 从表 2可以看出 , 采用加重剂 D加重的钻井 液 在老化后具有 良好 的流变性 , 滤失量小 、 沉降稳定性 好 , 故选择重 晶石 D作高密度钻井液的加重剂 。 2 . 1 . 4高密度钻井液体 系配方确定经过上述试验 , 确定 了盐水高密度钻井液的基础配方 2 . 0 % 膨润土 基 浆 0 . 2 %N a O H 0 . 2 %L V _ C MC 6 %S P NH 6 %S MP 一 2 3 %H T L M 3 %S H C 5 %KC I 1 0 %Na C l 重 晶石 加 量视密度而定 。 2 . 2 钻井液体系性能评价 2 . 2 . 1 高温稳定性分别考察 了密度 为 2 . 2 0 g / c m 的钻井液在 1 0 0 - 1 6 0 o C 老化后 的流变性能。由表 3 可看出, 超高密度钻井液在 l 6 0 下老化后具有较 好的流变性能 , 沉降稳定性好 , 滤失量小 , 黏度 、 切力 低 , 说明该钻井液在高温 、 超高密度下具有 良好 的高 温稳定性和流变性 。 表 3 2 . 2 0 g / c m 的钻井液体系高温性能评价 2 . 2 . 2 抗 污染能力对该钻井液分别进行抗盐 、 抗 钙 、 抗钻屑污染试验 见 表 4 。通过表 4可 以看 出, 该钻井液体系具有很强的抗污染能力 , 在 Na C 1 浓度 达 1 5 %、 C a S O 浓 度达 l 0 % 以及 C 1 一 、 C a 两种 离子 共同污染的情况下 , 钻井液各项性能指标变化不大 , 性能保持稳定。 表 4 2 . 2 0 g / e ra 的钻井液抗污染试验 注 试 验 条 件 均 为 1 6 0 c 【 , 1 6 h。 2 . 2 _ 3 泥页岩抑制能力评价方法 将现场扩径率 最为严重的石炭系岩屑进行筛选 , 选出 6 ~ 1 0目钻屑 在 2 . 2 0 g / c m 高密度钻井液中, 经过 1 6 0 条件下热 滚 1 6 h 后过 4 0目 筛 , 计算热滚回收率 . , 过筛后的 钻井液再在其中加入 6 ~ 1 0目钻屑热滚过筛, 计算滚 动 回收率 , 依次进行热滚 回收 5次 见表 5 。 表 5 高密度钻井液回收率测试结果 南表 5可以看 出, 随着钻屑的不断加入 , 各种处 理剂不断被消耗 , 钻井液体系的 回收率也不断降低 , 第 5次滚动 回收率超 过 7 5 %, 说明钻井液体 系抑制 性较强。 3 现场应用 3 . 1 钻井液处理 B K8 H井高压层位 于 自上第三系的安居组至石 炭 系的巴楚组。二开钻 至 2 6 0 0 m 帕卡布拉克组 5 2 石油钻采工艺 2 0 1 1 年 1月 第 3 3卷 第 1 期 便开始调整钻井液性能 , 为下一步 的钻穿高压盐水 层及膏盐层和提高密度做准备 。 具体措施为 1 降低体 系中的膨润土加量 , 降 低黏切 ; 2 加入磺化类处理剂提高钻井液的抗温 、 抗盐性 , 降低钻井液 的滤失量 , 形成优质滤饼 , 并转 化为 K C 1 一聚磺钻井液体 系; 3 加人大分子乳液保 持钻井液的包被能力 , 抑制钻屑及泥页岩水化分散。 钻 井 液 基 本 配 方 为 2 . 5 % 膨 润 土 基 浆 0. 2% Na OH0. 2% L V CM C6 % SPN H6% SM P一 2 3 %HT L M 3 %S HC 5 %KC I 1 0 %Na C l 重 晶石 。 三开后对二开钻井液进行处理后 , 采用活化重晶石 加 重 至 1 . 8 2 g / c m 。钻 井 液 基 本 配 方 0 . 5 % 烧 碱 0 . 2%LV- CM C3 % ~ 5 % S M P. 2 3 % -5 % S HC1 %-2 % H T L M I %~ 3 %S P NH, 钻井 液密度 2 . 0 4 g / c m , 漏斗 黏度 6 5 S , 塑性黏 度 4 0 mP a S , 动切力 9 . 5 P a , 静 切 力 3 / 1 0 P a , AP I 失水 2 . 4 mL 滤饼 0 . 5 mm , 高温高 压失水 8 mL 滤饼 1 . 5 mm , p H值 9 , 滤饼摩擦系数 0 . 0 8 , 膨润土含量 2 2 g / L, C I 一 含量 1 2 6 0 0 g / L, C a 2 含 量 4 0 0g / L 。 巴楚 组既是油气层又是漏层 , 所以进入 巴楚组 提高密度 , 严格控制密度在 1 . 9 7 ~ 2 . 0 4 g / c m , 实现近 平衡压力钻井, 加入 2 % 随钻堵漏剂 , 增强钻井液的 防漏堵漏能力 , 巴楚组钻进 中无明显漏失。 3 . 2 应用效果 1 由于钻井液各项性能 良好 , 保证了高密度井 段顺利施工 , 未发生压差卡钻等井下事故。为保证 中完作业的顺利施工 , 实施了承压堵漏作业 , 提高 了 地层的承压 能力 , 并调整钻井液流变性 、 润滑性等 , 电测 、 下套管 、 固井作业顺利 。 2 B K8 H与同区块其他 高密度施工井段相 比 较 , 大大提高 了机械钻速 , 缩短 了钻井周期 , 节约 了 钻井成本。与邻井钻井工程参数对比见表 6 。 3 高密度钻井液抑制能力强 , 很好地控制了石 炭系泥页岩坍 塌掉块现象 , B K8 H井 j开平均井径 扩大率仅为 2 . 3 3 %, 与该工区其他井相比为最低。 4 高密度钻井液体系在钻穿长达 4 4 0 m 的膏泥 岩 、 膏盐层地层 时, 钻井液性能未出现 明显波动, 具 有 良好的稳定性 。 表 6 与邻 井钻井三 开高压井段工程参数对比 4 结论与认识 1 开发 出的高密度钻井液体系密度可达 2 . 2 0 g / c m , 经过 l 6 0℃、 1 6 h的高温陈化后 , 钻井液性能 优 良, 同时 可抗 1 5 %Na C I 及 1 0 %C a S O 的污染 , 具 有较好 的泥页岩抑制性 和高温稳定 性, 完全满足该 区块复杂条件下的钻井要求。 2 高密度钻井液 , 尤其是盐水高密度钻井液对 膨润土加量 的变化有滞后现象 , 因此在钻井液施工 中要特 J Il I l , 心 , 小范 围的黏度调整最好采用 中小分 子聚合物来进行 , 避免引起钻井液黏度大起大落。 3 对重晶石粉进行表面改性 , 通过增强颗粒表 面水化膜强度、 减小水化膜厚度可 以降低重晶石粉 的 黏度效应;使用经表面活化 的重晶石粉进行钻井液 加重可以达到改善体系流变性及沉降稳定性的目的。 参考文献 [ 1 ] 鄢捷年 . 钻井液工艺学 [ M]. 山东东营石油大学出 版社 . 2 0 0 1 8 9 1 0 5 . 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