阿姆河第一天然气处理厂投产运行评价.pdf
石油与天然气化工 CHE MI C AL E NGI N E E RI N G OF OI L GA S 阿姆河第一天然气处理厂投产运行评价 王 剑 喻泽 汉 罗 斌 曹 杰 中国石 油 西南 油气 田公 司阿姆 河项 目部 摘 要 中国石油阿姆河第一天然气处理厂于 2 0 0 9年 1 2月 1 4日开工投产, 现已安全平稳运 行近 2年。该文对阿姆河第一天然气处理厂开工试运、 工艺设计等进行 了详细的介绍 , 对装置特点 及存在 问题 进行 了工艺运行 评价 , 以期 对其他 工程 的设 计 、 施 工 、 运 行 、 管理起 到一 定 的借 鉴作 用 。 关键 词 阿姆 河 天然 气 运行评 价 D OI 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 7 3 4 2 6 . 2 0 1 1 . 0 7 . 0 0 4 阿姆河第一天然气处理厂是 中土两国在能源领 域合作的重大项 目, 也是中国石油迄今为止大规模 境外天然气勘探开发合作项 目之一 。该厂主要处理 来 自萨曼杰佩、 麦 捷让、 根吉别 克三个气 田的原料 气 , 净化气进行 贸易计量后经中亚管道输送回中国。 装置原料气设计处理能力 5 5 . 3 6 1 0 。 m。 / a , 生产硫 磺 2 1 . 3 8 1 0 t / a , 生产凝析油 1 8 . O 8 1 0 t / a 。装 置包括 1套集气装置, 4套主体装置 脱硫脱碳 、 脱 水 、 脱烃、 硫磺 回收 , 2套凝析油稳定装置以及锅炉 房、 空氮站、 给排水系统 、 循环水系统 、 燃料气系统 、 火炬放空系统 、 污水装置 、 胺液净化装置等辅助及公 用工程 设施 共计 4 8个 单元 。 装置于 2 0 0 8年 4月 1 0日平场施工, 2 0 0 9年 1 2 月 1 4日第 1 套主体装置投产运行 ; 2 0 0 9年 1 2月 1 8 日第 1 I 套主体装置投产运行 ; 2 0 1 0年 2月 4日第 1 I I 套主体装置投产运行 ; 2 0 1 0年 7月 2 7日第 1 V 套主体装置投产运行 。2 0 1 1年 4月和 5月分别进 行单套和全装置最大负荷测试。从测试情况来看, 在确保产品气合格的前提下 , 单套装置原料气最大 处理能力完全能够达到设计值 , 全装置原料气最大 处理能力可达 1 7 0 0 1 0 m。 / a 。 l装置设计及运行优化情况 1 . 1集气装置 集气装置接收 A 区气 田萨曼杰佩 、 根吉别 克、 麦捷让 3条集气干线来气。装置设有收球筒 、 段塞 流捕集器 、 汇管和重力分离器 。每 台重力分离器分 别对应一套主体装置 , 段塞流捕集器和重力分离器 排出的气田污水及凝析油直接去凝析油稳定装置处 理 。 在运行过程中, 因管线制造缺陷, 该单元段塞流 捕集器至 汇管处 的一条 L 3 6 0 MC S直 焊缝 D N5 0 0 输气管线曾经发生破裂 , 经施工单位更换后恢复生 产。为加强管线强度并减小管线破裂后 的危害, 目 前该单元所有该类型的原料气管线均以碳纤维材料 进行包裹。 1 . 2脱硫装置r ] 处理厂设置 4套处理能力相 同的脱硫装置 , 设 计单套处理原料天然气 4 1 6 . 7 1 0 m。 / d , 系统采 用 4 5 9 / 6 叫 甲基二乙醇胺 MD E A 水溶液脱除天然 气中几乎所 有 H S和部分 C O , 溶 液循环 量 2 5 4 m。 / h , 出装置 湿净化 气 中 H S含 量≤ 7 mg / / m。 , C O。 含 量≤ 2 。 在吸收塔 1 9层及 2 2层塔 盘处 均设 有贫液入 口, 可以根据实际需要调整贫液入塔层数及入塔贫 液量。溶液过滤系统设有胺液预过滤器、 活性炭 过 滤器、 精细过滤器三级过滤。贫液循 环泵采用富液 水力回收透平与电机串联驱动的方式回收富胺液的 压力能, 达到节约能源的 目的。富液闪蒸罐 、 酸水 回 流罐均设有撇油管线, 运行中通过调整罐内液位撇 出溶液表面的凝析油 。撇 出的凝析油、 富液或酸水 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第4 0 卷增刊 阿姆河第一天然气处理厂投产运行评价 混合物进入污油闪蒸罐, 在污油闪蒸罐 中进行油水 分离 , 当油相液位高时利用氮气 将废油压至凝析油 稳定装置处理 , 水相直接排至低位罐 回收进系统 。 脱硫装置开产至今运行安全、 平稳 , 单列处理能 力和各项工艺指标均能达到设计指标。 运行过程中遇到的问题及解决措施 原料气入 塔温度超过设计值 , 设计原料气进气温度为 5℃~ 3 5℃, 实际运行 中原料气温度一直保持在 4 1℃~ 5 0℃。E l 常操作过程 中在保证产 品气合格 的前提 下 , 应尽量将贫液温度提高至 3 5℃~3 8℃, 同时加 强富液闪蒸罐 、 酸水 回流罐的撇油操作 。 1 . 3脱水装置[ 2 处理厂采用 固体吸附法脱水工艺, 通过 4塔切 换操作实现分子筛对天然气中水分 的吸附和再生 , 从而达到深度脱除湿净化气中水分的目的。通过脱 水装 置 后 的 干 净 化 气 水 露 点 降 至 一2 1℃ 5 .9 MP a 以下 , 以满足脱烃装置正常运行的需要 。装置 使用同一股气流 , 先用作冷 吹气 , 后作 为再生气 , 具 有节能 、 操作简单、 自动化程度高、 脱水深度高等优 点 。 运行过程中遇到的问题及解决措施 由于分子 筛在吸附水 的同时也会吸附 H s , 当分子筛再 生时 H S被再生气带 出, 导致再生气中 H S出现周期性 的较大波动。经实测 , 分子筛开始再生 1小时左右 , 再生气 中 H。 s含量可达到峰值 2 8 6 mg / m。 。 检修期间已将再生气由返回脱水塔前变更为返 回脱硫单元吸收塔入 E l , 使再生气 中的硫化氢在脱 硫塔 内予以脱除 , 彻底消除再生气 中所含硫化氢在 脱水装置分子筛床层上累积 的现象 。 1 . 4脱 烃装置 脱烃单元从开产至今运行情况总体较好, 完全 能够满足产品气烃露点要求 。缠绕管式高效多相换 热器将脱硫湿净化气 、 脱水干净化气 、 脱烃后的产 品 气三股物流进行热交换 , 结构紧凑 , 占地较少 , 降低 装置能耗 。 该装置制冷系统采用丙烷压缩循环制冷工艺 。 利用外部丙烷制冷 、 低温分离工艺脱除天然气中大 部分 C 。 , 使 净化 天然 气 的烃 露点 降 低到 一5℃ 4 . 5 MP a 1 0 MP a 以下 , 满足天然气长输管道对 天然气烃露点的要求 。 运行过程中遇到的问题及解决措施 脱烃装置 低温分离器捕雾 网在运行过程 中出现垮塌 , 导致冷 凝下来 的液烃没有完全捕集 , 低温分离器储液不明 显。装置检修时更换了垮塌 的捕集器捕雾 网, 更换 后低温分离器储液明显 , 产品气质量完全合格。 1 . 5硫磺回收装置 装置采用的冷床吸附工艺设计合理 , 安全可靠 , 操作及控制简单方便 , 自动化程度高 , 硫磺 回收率达 到设计值 , 尾气 S O 外排量满足当地环保要求。 该装置采用三级催化转化的低温克劳斯工艺, 包括一个热反应段和三个催化反应段 。设计硫回收 率≥9 8 . 8 , 单套硫磺产量 1 6 1 . 8 t / d 。装置低温克 劳斯段的二、 三级反应器和相应 的硫磺冷凝冷却器 通过三个三通切换 阀程序控制 , 完全采用 自动切换 操作 。新更换后 的再热炉燃烧器采用冷膜风技术, 从再热炉前引一股过程气作为冷膜风, 在保证再热 炉出口过程气温度的同时又可以有效控制燃烧器温 度 , 防止再 热 炉超温 现象 。 运行过程 中遇到的问题及解决措施 投产初期 再热炉燃料气耗量超过 8 0 m。 / h 设计最高为 1 2 0 m。 / h 时 4列装置一二级再热炉均存在啸 叫、 振动 严重的现象。装置检修期间将进 口燃烧器更换为带 冷膜风技术 的新燃烧器 。更换后燃 烧器 已运行 2 年 , 未再出现啸叫和振动现象 , 装置运行平稳 , 硫磺 收率高于 9 8 . 5 。 1 . 6凝析油稳定装置 该装置采用 降压 闪蒸 和简单蒸馏法 的工艺方 法 , 使凝析油在较低压力条件下闪蒸 , 脱除部分易挥 发 的轻 烃及 H S, 以达 到初步 稳定凝 析油 的 目的 。 凝析油稳定装置运行情况较好 , 完全能够处理 集气装置的油水混合 物, 生产 的稳定凝析油符合土 库曼斯坦标准 T D S 6 3 8 2 0 0 4 稳定天然气凝析油 规定的 I 类产品质量指标 。 运行过程 中遇到的问题及解决措施 投产初期 上游开关井带来大量乳化物 , 其设置的油水分离设 备不能有效分离 , 导致后续 的稳定填料塔和酸水汽 提填料塔偶尔发生堵塞。 目前经过优化工艺流程 , 使集气装置液体先进 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 0 石油与天然气化工 CHEMICAL E NGI NEERI NG OF OI L GAS 人未稳定凝析油球罐静置, 然后再进人三相分离器 分离和稳定装置 , 以解决稳定填料塔和酸水汽提填 料塔 堵塞 的状况 。 1 . 7辅助及公用工程 1 . 7 . 1燃料气系统 燃料气系统 自开产至今运行一直正常 、 平稳 。 装置主要为脱水装置 、 硫磺 回收装置 、 放 空火 炬 、 锅炉房、 生活区提供燃料气 。正常生产时燃料气 来源为产品气和脱硫装置的闪蒸气 , 停产检修时利 用 处理厂 至外输 站 的管存 气补充 。 1 . 7 . 2新鲜水系统 、 消防水系统 新鲜水和消防水系统能够满足装置用水和全厂 消防用水供给需求 。 水源站来的新鲜水经调节水罐 、 纤维球过滤器、 紫外线净水仪杀菌处理后进入三个生产、 消防合用 水罐储存 , 以满足水源地临时检修的装置用水需求。 消防系统设有电机消 防泵与柴油消防泵各一 台, 满 足停电情况下消防用水需求。设有消防稳压泵 以满 足正常情况下稳定消 防水压力需要 , 设有消防泡沫 系统以扑灭油类火灾 。 1 . 7 . 3循环水系统 循环水系统能够满足装置冬季和夏季装置冷却 的需要。该系统设计供水温度 3 2℃, 回水温度 4 0 ℃。4台循环水泵单 台最大供水量 1 4 4 0 m。 / h 。回 水管线上设有 一套纤维球过滤 系统, 约 1 8 0 m。 / h 的回水经过过滤后再返回凉水池 , 保证循环水水质 。 运行 过 程 中遇 到 的 问题 及解 决 措施 原 水 水 质 差, 电导率超高 , 导致循环水系统结垢严重。现 E t 常 运行 中已加大循环水连排量 , 降低浓缩倍数 , 并严格 加药管理提高循环水水质。目前正在从水源站增设 原水处理装置以彻底改善原水水质。 1 . 7 . 4锅炉房 装置设有三台蒸汽锅炉, 单台生产蒸汽能力 5 5 t / h 。每台锅炉设有一套省煤器, 锅炉产生的烟气通 过省煤器对锅炉上水 进行预热 , 使能量充分 利用。 锅炉单元开产至今运行情况较好 , 既满足了生产供 热需要 , 又满足了全厂装置及各房间的采暖水 系统 需要 , 还满足 了全厂热水系统的需要。 装置除盐水 由两套反渗透装置提供 , 锅炉补充 水除氧由两台大气式除氧器完成 。除氧水在凝结水 罐中与装置返回的凝结水混合 , 产生的二次蒸汽 由 蒸汽引射泵引射重新利用 , 提高蒸汽利用率 。 运行过程中遇到 的问题及解决措施 除盐水装 置设计供水电导率 7 0 0 s / c m, 在实际运行 中原水 电导率达到 3 0 0 0 t s / c m, 导致产水电导率达不到小 于 2 5 t s / c m 的设计要求 , 锅炉结垢严重。运行中定 期更换反渗透膜元件 , 确保将除盐水 电导率控制在 1 0 0 t L s / c m 以下 , 以减轻锅炉结垢的危害。 1 . 7 . 5空氮站 空氮站设置了四台螺杆式压缩机和四台吸附式 干燥器 , 每台空气压缩机与吸附式干燥器配套使用。 两列变压吸附制氮装置 1 备 l用。全厂正常生产时 启动三台空气压缩机和一套变压吸附制氮装置 , 全 厂开、 停产时需要启动四台空气压缩机及两套变压 吸附制氮装置。 空氮站运行平稳 , 无人值守 , 仪表风水露点和氮 气纯度达到设计值, 两个仪表风罐仪表风储量均能 满足处理厂停 电后 3 0 rai n的仪表供风量 。 1 . 7 . 6污水处理系统 污水处理系统分为生产生活检修污水处理、 锅 炉房循环水废水处理 、 气田水处理三个部分。 锅炉房及回收装置排污水和循环水系统排污水 经反渗透装置处理后, 产水 回用至循环水 系统重新 利用。凝析油稳定装置 的气 田水、 锅炉房 除盐水装 置、 反渗透装置的浓盐水直接排入污水蒸发池晾晒 处理 。检 修污 水 和 生 活 污 水 混 合 , 经 MB R 反 应 器 处理后有机污染物达到中国 GB 8 9 7 8 1 9 9 6 污水 综合排放标准 中第二类污染物最高允许排放浓度 的一级标准。 2装置性能测试情况 为测试装置实际最大处理能力 , 2 0 1 1年 4月和 5月分别进行了处理厂单套装置和全装置处理负荷 测 试 。 从测试情况来看 , 在保证产 品气质量全部合格 的前提下 , 辅助及公用工程 的所有参数均在设计范 围内, 各主体单套装置最高负荷均达到设计值 , 全装 置最高负荷可达 1 7 0 0 1 0 m。 / d 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第4 0 卷增刊 阿姆河第一天然气处理厂投产运行评价 3工厂总体评价 1 处理厂按功能分成生产 区、 辅助生产 区、 厂 前区三个区域 。4列装置分列平行 布局 , 总图布置 紧凑 , 装置简洁美观 。 2 处理厂采用集散控制系统 D C S 对全厂生 产装置进行集中控制和管理 , 仪表先进可靠 , 可有效 确保工厂安全平稳操作 , 保证产品质量、 降低能耗 、 减少员工的劳动强度 , 提高了处理厂经济效益[ 3 3 。 3 装置设置了单独的 D C S系统、 E S D控制系 统、 F&G火灾报警 系统。重要控制 回路 采用双重 控制 , 一套用于控制 , 一套用 于联锁监控 , 有效 防止 事故 的发生, 确保设备和人身安全 。 4 装置充分考虑了节能问题 , 脱硫装置贫液 循环泵采用富液水力 回收透平方式 回收富胺液的压 力能; 锅炉单元利用蒸汽喷射器使凝结水罐产生 的 低压蒸汽得到充分利用。 5 处理厂设置了工业电视监控系统和厂区周 界防范系统 , 对全厂重要生产部位实行 2 4 h全方位 监控 , 节约了大量人力资源。 6 污水处理装置设置了中水 回用系统 , 处理 后的合格污水经过消毒杀菌后用于绿化带浇水等, 在土库曼斯坦炎热 的沙漠条件下充分考 虑节约用 水 , 同时降低了外排废水量。 参 考 文 献 E 1 ] 朱利凯. 天然气处理 与加工 I- M] . 北京 石油工业 出版社 , 1 9 9 7 . 5 . [ 2 ]赵建彬 , 艾 国生 , 陈青海 , 等.英买力凝 析气 田分子筛脱 水工艺 的优化[ J 3 .天然气工业 , 2 0 0 8 , 2 8 1 0 1 1 3 1 1 5 . [ 3 3刘翠玲 , 黄建兵. 集散控 制系统I- M] . 北京 中国林业 出版社 ; 北 京 大 学 出版 社 , 2 0 0 6 . 9 . 作 者 简 介 王 剑 男, 1 9 7 8 年生, 1 9 9 9年毕业于重庆科技学院石油天 然气 化工工艺专业 , 目前任 阿姆河 第一天 然气处 理厂生产 副厂长 。 地址 4 0 1 2 2 0 重庆长寿 区净化总厂生产运行科 。 编辑 温冬 云 土库曼斯坦天 然气 抵粤通气点火 2 0 1 1年 l 1月 2 5日 1 6时 3 0分 , 土库 曼斯 坦 总 统 别 尔德 穆哈 梅 多夫 , 中共 中央政 治局 委 员 、 广 东省 委书记汪洋, 广 东省代省长朱小丹, 中国石油集团董 事长、 党组书记蒋洁敏 , 在深圳主会场共同按 下通气 点火触摸球 。来 自土库曼斯坦的天然气穿越 中亚一 西气东输二线 6 8 1 1 k m 管道后 , 在 中国广州熊熊燃 起 。 别 尔德 穆哈梅 多夫 总统在仪 式上充满深情地 说 , 中亚一 西二 线 工程 是 土 中两 国联 合 实施 的 当代 最宏伟 的 能 源项 目之 一 。这 条 管道 的 建设 对 中土 两 国经 济发展 、 创 造就 业机 会 和 建 设 公 共 设施 提 供 了 新 的动 力 , 对造福 两 国人 民和提 高人 民 生 活质 量 具 有现 实意 义 。今 天 , 土库 曼斯 坦 的 天 然 气 到达 太平 洋岸边, 我真诚地希望它给热情的 中国人 民带来幸 福 。 汪洋在讲话 中向为 中土天然气合作做 出重要贡 献的广大工程建设者表 示崇高敬意。他说 , 我们今 天 共 同见证 土库 曼斯 坦 天然 气抵 达 广 东这 一激 动人 心 的时刻 。广 东省 将 和 中国石 油一起 认 真 落 实党 中 央国务 院要 求, 加快西二线在广 东建设步伐, 建设做 好 接 收土 库 曼斯坦 天 然 气的 相 关 配 套及 管理 工作 , 使天然气利用范围扩大到省 内2 1个地级 以上市, 有 效缓 解 能源 需求 带来的压 力 , 努 力 实现绿 色发展 、 节 能减排 和 保护 生 态环境 的 目标 。 中亚一西二线是 目前世界上 最长的天 然气管 道 , 由土库 曼斯 坦 阿姆 河气 田及 配套 设施 、 中亚 天然 气管道和西二线三部分组成。中亚天然气管道起 自 土库 曼斯坦格达依姆, 途经乌兹别克斯坦 、 哈萨克斯 坦 , 在 中国境 内霍 尔果斯与西二线相连 。管道 2 0 0 9 年 1 2月投产以来, 始终保持 着安全平稳运行。截至 目前 , 已 累计接 输 土库 曼斯坦 天然 气 1 7 5 1 0 。m。 。 管道 建设 和运 行 带动 了沿线各 国的社 会 经济和 相 关产业 的发展 , 也 疏 通 了广 阔的 下 游 市场 。这 条 能 源新丝路 把 中土 联 系得 更加 紧 密, 成 为 深化 两 国 人 民传 统友谊 新 的桥 梁和纽 带 。 中国石油集团副总经理廖永远主持仪式。土库 曼斯坦多位副总理和政府部 门主要官员, 中国外交 部、 广东省 、 深圳市有关领 导, 中国石油集 团副总经 理汪东进 , 中国石油股份公 司副总裁黄维和, 以及 中 国石油有关部门和单位 负责人参加 了相关活动。 摘 自中国石 油报 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m