延长气田强抑制强封堵胺基钻井液技术.pdf
第 3 1卷 第 3期 2 0 1 4年5月 铝井液与 完井液 DRI LLI NG FLUI D CoM PLETI ON FLUI D vo1 . 31 No . 3 M a y 2 01 4 d o i 1 0 . 3 9 6 9 . i s s n . 1 0 0 1 5 6 2 0 . 2 0 1 4 . 0 3 . 0 1 0 延长气 田强抑制强封堵胺基钻井液技术 刘刚 , 徐同台 , 毛亚军 , 杨洁 , 吴高祥 , 何新语 1 . 陕西延长石油 集团 有限责任公司油气勘探公司,陕西延安 ; 2 . 北京石大胡杨石油科技发展有限公司,北京 刘刚等 . 延长气田强抑制强封堵胺基钻井液技术 [ J ] . 钻井液与完井液,2 0 1 4 ,3 1 3 3 9 . 4 2 . 摘要针对延长气田地层特性、井壁失稳原因、储层特性等特点,开展了强抑制强封堵胺基钻井液研究。实验室 采用抑制膨润土造浆实验,优选出抑制效果与聚醚胺相同、成本较低的胺基抑制剂AI . 1 。采用延长气田刘家沟组泥岩 进行的页岩滚动分散实验和膨胀率实验表明, AI 一 1的抑制性好,对钻井液性能影响小。采用 AI . 1 作抑制剂,改性淀粉、 S P NH及 P A C . L V作降滤失剂,Z HF D和 F T - 1 作封堵剂,优选出强抑制强封堵胺基钻井液。该钻井液的流变性能较好, 滤失量低,具有良好的泥饼质量、强的抑制性与封堵性能,对气层的损害程度低,对延长气田石盒子组、山西组、本 溪组等气层岩心的渗透率恢复值在 9 0 % 以上。该钻井液在延长气田3口井的使用,防止了井塌、井漏的发生,井径规 则,提高了钻井速度,减少 了对气层的损害。 关键词胺基抑制剂 ;强抑制强封堵钻井液 ; 井眼稳定 ;防止地层损害 ; 延长气田 中图分类号 T E 2 5 4 - 3 文献标 识码 A 文章编号 1 0 0 1 . 5 6 2 0 2 0 1 4 0 3 . 0 0 3 9 . 0 4 延长气 田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡上。该气 田 从 2 0 0 3年投入钻探 ,钻井过程 中常受 到井塌 、井漏 的困扰 ,刘家沟组底部地层至山西组的坍塌掉块给钻 井带来严重威胁 ,造成井径不规则 、阻卡与憋钻 ,甚 至会引发卡钻等事故。通过对延长气田姚家坡 一 黑家 堡地区井壁失稳机理、井漏原因、储层特性的研究, 研发出了钻井液密度合理的强抑制强封堵胺基钻井 液。该钻井液既能稳定井壁、防止井漏 ,又能减少对 气层的损害,解决了高坍塌压力要求高钻井液密度防 塌与低气层孑 L 隙压力要求低钻井液密度这一对矛盾 [1-6 ]。 1 强抑制强封堵胺基钻井液配方研究 1 . 1 胺基抑制剂优选及性能评价 近年来 ,为了稳定井壁 、保护油气层 、 保护环境 , 国外钻井液公司一直在寻求能够在钻进页岩地层代替 油基钻井液的水基钻井液 。一种以聚醚胺为主剂的高 性能水基钻井液 已广泛应用于钻井。受国外该项技术 的启示 ,国内相继开展聚醚胺 的研制 , 并应用于现场 , 取得较好的效果。但由于此剂价格高,仅在很少井上 使用。如将此剂引入延长气田,必须解决成本控制问 题。为此优选出一种适用于延长气 田、且成本较低, 并具有强抑制性能的胺基抑制剂 A I 一 1 。AI . 1 采用胺 基化合物为初始原料,选用含耐高温亲水基团的中间 体进行链接,保留了端基二胺的强抑制性,原料廉价 易得、反应简单,成本更低。由于不含起泡的醚键, A I . 1 在钻井液中基本不起泡, 同时耐温性更好。此外 , A I . 1 在淡水中的抑制效果与聚醚胺相同。 1 . 1 . 1 胺基抑制剂的抑制性 在不 同浓度 的胺基抑制剂水溶液 中加入不 同量 的夏子街土 ,在 8 0 c I 热滚 1 6 h后测其流变性能 ,根 据流变性来评价胺基抑制剂的抑制性。为了评价和比 较胺基抑制剂 的抑制性 ,采用国内外不 同厂家生产的 9种产 品进行实验 ,结果见 图 1和图 2 。从 图 1 和 图 2可 以看出 ,0 . 5 %胺基抑制剂水溶液中加入 1 0 % 和 1 5 %夏子街土粉后 , A I . 1 抑制剂的各项流变参数最低 , 其次是 7 ,随后是 1 和 2 ,其余的胺基抑制剂流变 参数均较高 ; 3 % 胺基抑制剂溶液中加入 2 0 %夏子街 土粉后,l 、5 、7 和 A I 一 1 溶液的流变参数较低,差 别不大 ,加入 3 0 %夏子街土粉后 ,流变数值从 低到 高依次为 7 A I 1 1 5 ,1 、5 和 A I l 抑制 剂的表观黏度均小于 1 4 mP a S; AI 一 1 抑制性仅次于 7 ,与国外的 l 产品相接近,但 A I 一 1的成本 比 7 与 第一作者简介 刘刚,工程师,现任陕西延长石油 集团 有限责任公司油气勘探公司钻井工程部总工程师。地址 陕西省延安 市枣园路陕西延长石油 集团有限责任公司油气勘探公司 ; 邮政编码7 1 6 0 0 0; 电话 0 9 1 1 2 9 8 0 3 9 9; E - ma il x p l g 5 2 3 1 6 3 .t o m。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 钻井液与 免井液 2 0 1 4年 5月 1 抑制剂低得多。 垂 蕃 2 5 翟 1 0 妻。5 7 0 6 O 5 0 4 0 3 O 2 0 1 0 O 蒸馏水 5 7 1 a 1 O %夏子街土 蒸馏水 5 7 8 AI - 1 b 1 5 %夏子街土 图 1 0 . 5 % 不同胺基抑制剂水溶液的抑制性 5 0 喜 4 0 3 0 2 0 枣 5 0 4 0 3 0 2 0 l O 0 P 5 7 8 从1 a 2 0 %夏子街土 7 从l 3 O %夏子街土 图 2 3 %不同胺基抑制剂水溶液的抑制性 1 . 1 . 2 胺基抑制剂与无机盐抑制效果对 比 选用 A I 一 1 、K C 1 、N a C 1 不同抑制剂配制成水溶 液 [7 -8 ] ,用 回收率法评价其抑制效果,结果见表 1 。 从表 1 可以看出 岩屑在 3 % Na C 1 溶液中一次回收率 稍 为增高 ; 而在 I %KC I 或 0 . 5 %胺基抑制剂溶液 中, 抑 制性 明显提高 ,一次 回收率高 达 9 5 % 以上 ,1 6 h 膨胀率分别降低 8 %、8 . 2 1 % ; 然而胺基抑制剂的二 次清水 回收率高达 9 6 . 7 %,大大高于岩屑在 KC 1 溶液 中二次清水回收率。 表 1 胺基抑 制剂与无机盐抑制效果实验 注 实验温度为 8 0 o C; 实验用粒径为 2 . 0 0 ~3 . 2 0 mm的 延 2 8 8 . 1 井刘家沟组地层岩心,用 0 . 4 5 mm筛回收 ; 一次回 收率为在钻井液中热滚 1 6 h ,二次回收率为在 自来水中热滚 4 h; 膨胀率用延 2 8 8 1 井刘家沟组岩心过 0 . 1 5 4 mm筛的岩粉。 1 . 1 . 3 胺基抑制剂对钻井液性能的影响 胺基抑制剂加量对钻井液流变性 、滤失量性能的 影响见表 2 。从表 2可以看出 在强抑制强封堵胺基 钻井液中加入 0 . 3 %~ 1 . 0 % 胺基抑制剂 ,对钻井液 流变性 、滤失量 、封堵性能影响都不大。 表 2 胺基抑制剂对钻井液性能的影响 9 0℃、1 6 h 注 钻井液配方 基浆 3 %预水化膨润 土浆 0 . 3 % KP AM 1 % DFD一 1 4 0 2 % S P N H0 . 2 % P AC L V 0 . 2 %Na OH 1 . 5 %QS . 2 4 %Z H F D 0 . 1 %XC D 2 %F T - I X%AI 一 1 石 灰 石 , 加重至密度为 1 . 1 5 g / c m ; p H值为 1 0 。 1 . 2 封堵 剂 为 了封堵 泥 岩 与砂 岩 裂 隙,在胺 基 钻井 液 中 加 入 Z H F D封堵 剂 与沥青 类 产 品 F T _ 1进行 高 温高 压 砂 床封 堵 实验 ,结 果 见表 3 。从 表 3可 以得 出, 3 %~4 % Z H F D与 2 %~3 % F T - 1复 配 能 封 堵 粒径为 0 . 2 8 ~0 . 4 5 1 T i m 与 0 . 4 5 ~0 . 9 0 mm 的砂床 ,最 佳 加 量 为 4 %Z H F D与 2 %%F T - 1复 配 ,0 . 2 8 ~O . 4 5 m m高温高压砂床滤失量降到 3 .4 m L / 1 h , 0 .2 8 ~0 .4 5 mm高温高压砂床渗透失水量降到 1 .8 m L / 3 0 m i n; 0 . 4 5 ~0 . 9 0 ml T l高温 高压 砂床 滤失 量 降到 4 . 4 mL / 1 h ,0 .4 5 ~0 . 9 0 m m高温高压砂床渗透失水量降到 3 .2 mL/ 30 mi n 对 . 窖 南 石 知 爵 基. s 石 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 3 1 卷 第3 期 刘刚等延长气田强抑制强封堵胺基钻井液技术 4 1 表 3 封堵 剂在 不同时间下的封堵性能 砂床滤失量 / r n L F T - 1 / ZHF D, % % 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 砂床渗透失水量 / mL 5 l 0 2 0 3 0 m1 n m 1 n m l n m l n ml n m l n ml n m 1 n m 1 n m l n m 1 n 注 采用粒径为 0 . 4 5 ~0 .9 0 mm的砂床,其他粒径为 0 . 2 8 ~0 . 4 5 mm的砂床。 1 - 3 降滤失剂 为了降低钻井液滤失量,降低泥饼渗透率,选用 改性淀粉、S P N H及 P A C L V作为降滤失剂,加量分 别为 1 %、2 %、0 . 2 %。 1 . 4钻井液 配方 通过实验研发出适用于延长气 田抗温达 1 1 0 o C的 强抑制强封堵胺基钻井液配方如下。 基 浆 3 % 预 水 化 膨 润 土 浆 0 . 3 %K P AM 1 % D FD一1 402% SPN H 0. 2% PAC. LVO. 2% N aOH 1 . 5 %QS - 2 4 %Z H F D 0 . 1 %XC D 2 %F T - 1 0 . 5 %AI - 1 石灰石 加重至钻井液密度为 1 . 1 5 g / c I I l 3 2 强抑制强封堵胺基钻井液性能评价 延长气 田所钻遇的石盒子组 、山西组 、本溪组气 层属于低压 、特低孑 L 特低渗储层 。为了减少对气层的 损害 ,要求采用低密度钻井液钻进。但处于同一裸眼 井段的石千峰组与石盒子组地层坍塌压力 当量密度高 于 1 . 1 4 g / c m 。为 了稳定井壁 ,保护气层必须解决此 矛盾 。强抑制强封堵胺基钻井液具有强抑制 、 强封堵 、 低的表面张力 , 实现 了对不同孔喉、 裂缝地层的封堵 , 控制了钻井液进入气层 的深度 ,从而对延长气 田各组 气层均具有 良好 的保护作用 。 选取延 2 7 2 、延 2 8 9 井石盒子组 和试 8井岩心对 胺基钻井液分别在 9 O℃和 1 1 0 o C 下进行了渗透率恢 复值实验。气层岩心采用模拟地层水饱和。表 4 为强 抑制强封堵胺基钻井液气层保护实验结果。从表 4 可 以看出,该钻井液对延长气 田各组气层岩心渗透率恢 复值均在 9 2 %以上,对气层损害程度极低。 表4 强抑制强封堵胺基钻井液气层保护实验 注 钻井液污染压力为 3 .5 MP a ,污染时间为 1 2 5 mi n , 气体流量为 3 0 0 0 mL / mi n 。 3 现 场应 用 强抑制强封堵胺基钻井液在延长气 田延 3 3 7 S . 4 、 延 3 2 9 3 、延 2 5 2 . 2井等 3口井上进行了试验应用 ,3 口井均为定 向井 ,最大井斜角分别为 2 3 . 9 8 。 、3 3 . 3 5 。 与3 2 . 7 5 。 。 一开采用 西3 1 1 . 1 mm钻头钻至井深 5 0 0m, 下人 2 4 4 . 5 m m表层套管 ; 二开采用 西2 1 5 . 9 m il l 钻头钻至完钻 ,下入 1 3 9 . 7 mm油层套管。 试 验井二开均采用 KC 1 聚合物无 固相钻井液钻 进至刘家沟组顶部,改为小循环钻进,并将井浆逐渐 转化为胺基钻井液。转换后 ,按钻井液配方配制胶 液进行维护,保持钻井液中胺基抑制剂含量为 0 . 5 %, 加入钻井液滤失剂 、润滑剂 、封堵 剂 Z HF D、F T - 1 、 细 目钙 ,提高钻井液抑制性与封堵性 。该钻井液具有 强的抑制性与封堵性 , 钻井液性能稳定 , 起下钻顺利 , 测井一次成功 ,并取得 以下效果 。 1 提高了钻井速度。从表 5可 以得出,采用强 抑制强 封堵胺基钻 井液所钻 的延 3 2 9 . 3与延 3 3 7 S . 4 井 比同一井队在同一井场所钻的延 3 2 9 . 1 与延 3 3 7 S 一 1 井机 械钻速提 高 2 1 %~2 0 % 延 2 5 2 2与延 2 5 2 3井 由于使用钻头类型不同 ,无法对 比 ,钻井周期缩短 1 . 5 ~ 1 6 d; 完井周期缩短 6 ~3 4 d 。 表 5 试验井与邻井钻井速度对比 井号 钻井液 机 射 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 4 2 钻井液与 完井液 2 0 1 4年 5月 2 减少了井下复杂情况。使用胺基强抑制强封 堵钻井液所钻的井与同一井场所钻的井相 比,减少 了 井下复杂情况。使用胺基钻井液 的延 3 3 7 S . 4井 ,井 下情况正常,而同一井场延 3 3 7 S . 1 井完井电测完发 生严重井塌 ,划 眼长达 1 0 0 h 。延 2 5 2 . 2井采用密度 为 1 . 1 4 g / c m 3 稍高于地层坍塌压力当量密度 胺基 强封堵钻井液顺利钻到井深 2 5 3 6 1T I ,井壁稳定,起 钻顺利,起完钻因暴雨发生泥石流,封井停钻 1 3 d , 由于钻井液长期浸泡,岩石强度下降, 坍塌压力系数 上升至 1 . 1 9 ,钻井液密度无法平衡石盒子组升高的地 层坍塌压力,造成石盒子组井塌,下钻至井深 2 4 3 9 IT I 遇阻划 眼,由于聚胺强封堵钻井液具有强 的抑制性 与封堵性 ,井塌不算严重 ,划眼不十分困难 ,1 5 h恢 复正常钻井 ; 但同一时期在同一地区因泥石流停钻 的 井,均发生井塌,划眼3 ~5 d 才恢复正常钻进。 为了防止刘家沟、石千峰 、石盒子组裂缝发育地 层井漏 ,在试验井 中采用以防为主的对策。进入刘家 沟组 ,开始使用 Z H F D封堵剂 ,该剂 颗粒直径小于 0 . 1 5 4 1T I 1T I ,能通过振动筛,因而能在钻井液中起到 防塌、防漏作用。当裂缝宽度大于封堵剂所能封堵的 宽度,如在钻井过程中发生井漏,则可在井浆中采用 随钻加入 Z H F D、单封 / 复合堵漏剂 、细 目钙 、土粉 进行随钻堵漏 ,效果明显 ,没有因井漏影响钻进 ,而 同一井场邻井发生失返井漏,均采用停钻堵漏。 3 井径规则。如表 6 所示,采用强抑制强封堵 胺基钻井液所钻的 3口井,刘家沟组以下地层平均井 径扩大率均小 于 1 1 %。而该地 区已完钻 1 3 2口井刘 家沟以下地层平均井径扩大率大于 2 2 %。 表 6 延长气田试验井二开井段平均井径扩大率 *目. 不同地层的平均井径扩大率 / % 十 ~ ⋯ 刘家沟组 石千峰组 石盒子组 y25 2 - 2 2. 7 5 y 3 2 9 3 6 . 5 2 y 33 7S- 4 7. 8 7 已钻 1 3 2口井平均 1 6 . 5 3 4- 3 0 5. 5 8 l 1 . 1 2 2 2 . 4 9 3. 8 8 8 . 9 8 8 . 76 2 4 . 0 4 4 结论 1 . 强抑制强封堵胺基钻井液具有 良好 的流变性 能,低的滤失量,良好的泥饼质量,强的抑制性 一 次 / 二次回收率均不小于 9 5 %, 1 6 h 膨胀率为 3 . 2 3 % , 强的封堵性, 对气层损害率低 对石盒子组、 山西组、 本溪组岩心气测渗透率恢复值渗透率大于9 0 % o 2 . 强抑 制强封堵 胺基钻井 液在延 2 5 2 2井 、延 3 2 9 3井与延 3 l l s . 4井使用 ,取得较好效果。钻井液 转化简单 ,加入胺基抑制剂后 ,钻井液性能稳定 ,起 到了稳定井壁 、减少井漏、提高钻井速度 、减少对气 层损害的 目的。 参 考 文 献 [ 1 ] 王荐,舒福昌,吴彬 ,等 . 强抑制聚胺钻井液体系室内研 究 [ J ] .油田化学,2 0 0 7 ,2 4 4 2 9 6 . 3 0 0 . Wa n g J i a n ,F u F u c h a n g ,Wu B i n,Xi a n g Xi n 舀i n . S t r o n g i n h i b i t i o n o f p o l y a mi n e fl u i d s y s t e m i n d o o r r e s e a r c h [ J ] . Oi lfie l dC h e m t r y ,2 0 0 7 ,2 4 4 2 9 6 . 3 0 0 . 【 2 】 王建华, 鄢捷年, 丁彤伟 . 高性能水基钻井液研究进展 [ J 】 . 钻井液与完井液,2 0 0 7 ,2 4 1 7 1 7 5 . W a n g J i a n h u a,Ya n J i e n i a n, Di n g To n g we i . Ad v a n c e s i n h i g h p e r f o r ma n c e wa t e r b a s e d d r i l l i n g fl u i d s [ J ] . Dr i l l i n g F l u i d&C o m p l e t i o n F l u i d ,2 0 0 7 ,2 4 1 7 1 7 5 . [ 3 ] 鄢捷年 . 用于替代油基泥浆的抑制性水基钻井液的研究 进展 [ J ] . 国外钻井技术 ,2 0 0 7 ,1 2 6 5 9 . 6 6 . Ya n J i e n i a n .P r o g r e s s o f u s e d i n r e p l a c e o i l b a s e d m u d s i n h i b i t e d wa t e r - b a s e d d r i l l i n g fl u i d s [ J ] . F o r e i g n Dr i l l i n g T e c h n o l o g y ,2 0 0 7 ,1 2 6 5 9 - 6 6 . [ 4 ] 钟汉毅 ,邱正松 ,黄维安 ,等 . 胺类页岩抑制剂特点及 研究进展 [ J ] . 石油钻探技术,2 0 1 0 ,3 8 1 1 0 4 . 1 0 8 . Z h o n g Ha n y i ,Qi u Z h e n g s o n g ,Hu a n g We i a n ,e t a 1 . A mi n e s h a l e i n h i b i t o r c h a r a c t e ri s t i c s a n d r e s e a r c h p r o g r e s s [ J ] . Oi l Dr i l l i n g T e c h n o l o g y,2 0 1 0,3 8 1 1 0 4 - 1 0 8 . [ 5 ] As t o n M S .E l l i o t t G P.Wa t e r b a s e d g l y c o l d r i l l i n g mu d s s h a l e i nh i b i t i o n me c h a n i s ms [ R ] . S P E 2 8 8 1 8 ,1 9 9 4 . [ 6 ] Mo n t i l v a J ,Oo r t E V,B r a h i m R,e t a 1 . Us i n g a l o w- s a l i n i t y h i g h - p e r f o r ma n c e wa t e r -b a s e d d r i l l i n g flu i d f o r i mp r o v e d d r i l l i n g p e r f o r ma n c e i n L a k e Ma r a c a i b o l [ R ] . S P E 1 1 0 3 6 6 . 2 0 0 7 . [ 7 ] 储政 . 国内聚胺类页岩抑制剂研究进展 [ J ] . 化学工业与技 术 2 0 1 2 ,3 3 2 1 . 4 . Ch u Zh e n g.Pr o g r e s s of do m e s t i c p o l ya mi n e s h a l e i n h i b i t o r [ J ] . C h e mi c a l l n d u s t r y a n d T e c h n o l o gy ,2 0 1 2 ,3 3 2 1 - 4 . 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